混合动力城市客车电机冷却系统改进
2018-12-14冯水安
冯水安
(厦门金龙旅行车有限公司, 福建 厦门 361000)
混合动力客车作为新能源汽车的重要成员,对节能减排起着重要的作用。混合动力技术日趋成熟,对电机冷却系统的技术要求越来越高。整套冷却系统优化设计可以有效地提高整车节油率、控制成本及大大延长冷却部件的使用寿命。
1 电机冷却系统问题及分析
1.1 电机冷却风扇耗电问题
某市场上运行的一批混合动力城市客车,在夏季,车辆运行后ATS系统的电机冷却风扇很快在中高速运转,每个风扇功率380 W,电机冷却系统有2个电子风扇运行,不仅耗电严重,而且长期全速运转影响风扇的使用寿命[1-2]。
经过现场排查分析,发现该路线车辆由于路况原因常处于低速运行,驱动电机长期处于工作状态,电机水温在夏天较高环境温度下很快达到50 ℃。由于原车电机冷却风扇启动控制水温为45~55 ℃,因此造成风扇常在中高速运转。由此判定电机冷却风扇的水温控制限值的设置偏低。
1.2 风扇磨损断裂
混合动力散热器采用三并联结构,电机水箱布置于中冷器与发动机水箱之间,但中冷器、电机水箱、发动机水箱共用1个组合安装的护风罩。
部分车辆的电子风扇出现磨损甚至断裂,严重影响车辆的运行。经过分析,电子风扇叶片与扇框间隙很小,对安装平面的水平度要求极高。护风罩平面制作不平整,或者安装无法保证水平的情况下,易影响风扇运行时的动平衡,特别是高速运转下,由于安装应力的存在,路面振动也会造成风扇的应力集中位置疲劳断裂。原车风扇安装面采用整体式结构,整个风扇安装板焊接于框架上,6个风扇安装在同一个平面上,如图1所示。整个风扇安装面较大,风罩的制作、运输、车间的装配等诸多因素均影响风扇安装的水平度。现场发现,部分风扇用手拨动的时候就会出现叶片与扇框摩擦的现象,从而影响风扇的运行寿命[3-5]。
图1 旧结构护风罩
1.3 电机冷却水泵噪声大及损坏
客户反馈电机冷却系统循环水泵长期全速运行,导致部分车辆电机冷却水泵出现损坏,从而进一步引起电机水温偏高,影响车辆运行。
实车水泵只要启动钥匙到ON挡就全速运行,该水泵电路目前仅有通断控制,水泵消耗功率为260 W,由于没有调速控制,造成车辆耗能较大,噪声较大,也影响水泵自身使用寿命。
2 改进设计及验证
2.1 风扇控制温度调整
原车水温传感器安装于上水室即水箱进水口处,风扇启动控制水温为45~55 ℃。由于电机进水口温度限值60 ℃,即要求水箱出水口温度不高于60 ℃,所以在满足电机冷却的条件下,可以适当延迟风扇启动。分析同状态样车测试报告,电机水箱进水口的温度比出水口高5 ℃。为了延迟风扇起始运行控制水温点,将进水口处的水温传感器拆下,安装于水箱出水口,此时由于电机水箱进出水口的温差,风扇会相对延迟5 ℃再开始运行。
通过整改后验证,电子风扇转速迅速下降很多,工作时几乎都在低速运转,风扇耗电大大减少,同时也保证了电机冷却效果。
2.2 护风罩结构改进
为了解决因风罩结构造成风扇叶片与扇框磨损或者断裂的问题,对护风罩进行结构优化,由原来的6个风扇共用1个安装平面结构改用单个风扇独立冲压座结构,风扇独立冲压安装座再焊接于整个平板上,更好保证平面度及强度。即使整个风罩上平面不平整,由于各个风扇是独立的安装座,也不会影响风扇运行的动平衡。新结构护风罩如图2所示。
图2 新结构护风罩
针对2种结构进行应变分析,为了保证划分网格的质量,在划分网格前先进行模型处理,去掉边角圆、面角圆;由于固定风扇的圆孔较小,网格尺寸要控制得比较精细,综合考虑,网格划分尺寸采用3 mm,网格单元101 750个。
根据仿真分析结果显示,旧结构护风罩形式应力集中较多,对风扇的安装影响很大;新结构护风罩形式受力较为均匀,有利于风扇的运行,延长风扇运行寿命[6]。
经过实车更换新结构护风罩后再次验证,发现重新安装电子风扇后均容易保证风扇水平安装,手拨动时均没有出现风扇叶片与扇框摩擦的现象,整改后至今也没有接到出现电子风扇磨损或断裂等现象的反馈,该问题得到有效解决。
2.3 水泵调速改进
改进水泵控制使之能够随着电机运行状态而进行调速,随着负荷的变化而变化;同时要求带有过载、堵转等故障反馈功能。水泵通过BSD及PWM信号控制调速,BSD和PWM信号具有优先级关系。
BSD数据总线控制具有错误反馈功能[7]。BSD信号具有高优先级,可由水泵自动探知。如水泵在2 s内没有接收到BSD信号,信号源将切换到PWM信号模式,即按照PWM控制模式进行调速;当再次接收到BSD信号后,水泵立即切换到BSD模式;当无法接到BSD及PWM信号时水泵启动100%转速运行,保证系统安全运行。
PWM信号控制水泵的输出,不具有报错反馈功能,控制信号的电压范围为0~3.3 V,其控制信号的输入和水泵的输出之间的关系如图3所示。PWM信号结合驱动电机系统水温进行设计,电机出水温度为50~60 ℃,对应水泵13%~85%进行线性调速。
图3 PWM信号的输入和水泵的输出之间的关系
实车更换水泵及增加水泵调速线束,控制水泵调速,实车电机温度基本处于50~60 ℃之间,满足电机进水口温度限值60 ℃要求,此时水泵13%~85%的转速运行,发现水泵噪声明显降低,有效解决水泵始终高速运转,减少车辆用电的同时,有效延长水泵运行寿命,也大大降低噪声。经过优化调整后,目前该批次车辆的水泵无故障[8]。
3 结束语
通过调整风扇温度控制限值,优化风扇护风罩结构,增加水泵调速功能,有效解决车辆耗电、风扇磨框或断裂及水泵损坏等问题,为我司其他新能源车型冷却系统的研发设计提供较大的帮助[9-10]。