关于LNG/LCNG耗损原因及控制技术研究
2018-12-08周世华
周世华
中国石化销售有限公司四川石油分公司,四川 成都 610041
近年来LNG/LCNG加气站建设步伐较快,整体经营规模呈日渐扩大趋势,能够满足清洁能源汽车使用要求。但在加气站运营中,相关统计发现,大多加气站以定额损耗为标准,实际损耗率将超出5%~10%,甚至更多,而这种损耗来源主要以正常损耗、异常损耗为主,前者表现为系统正常放空排放损耗,而后者体现在气源温度高、销量小以及工艺设计不合理等方面,极大程度上影响加气站整体效益的提高。因此,本文对LNG/LCNG加气站损耗控制相关研究,具有十分重要的意义。
1 LNG/LCNG加气要点分析
关于LNG加气站,主要指为LNG汽车储瓶充装LNG燃料的专门场所。LCNG加气站,指由LNG转化为CNG,为CNG汽车储瓶充装CNG燃料的专门场所。LNG加气站共包括三种类型,分别为固定式加气站、撬装式加气站[全撬装站(移动式、非移动式)、半撬装站、合建站等。从加气站的功能看,表现为:①增压功能,主要用于调节储罐内LNG的饱和状态,向汽化器中注入部分LNG,后转化为BOG,回到储罐的顶部,直至储罐压力上升到额定压力停止注入;②卸车功能,一是对槽车中LNG利用低温泵向LNG储罐中抽送;二是采用自增压卸车工艺,槽车内的液体自流进入卸车汽化器中,利用导热翅片与外界环境换热,由液态天然气转变为气态天然气,然后回到槽车的气相,从而增加槽车自身压力,利用压差使槽车中的LNG灌入储罐中;③加气功能,借助低温泵抽取储罐内LNG并进行增压,为汽车加液;或将LNG经过低温高压泵增压,由空温式汽化器转化为CNG,对CNG车辆加气;④调温功能,利用增温器对抽取的液体存储,直至温度达到额定温度要求。通过上述功能也可发现,LNG加气站在构成上包括加液机、EAG加热器、卸车汽化器、储罐增压汽化器、泵撬及潜液泵以及LNG储罐等[1]。
2 LNG损耗原因分析
LNG/LCNG站的建设与投运为现代清洁能源汽车提供保证,值得注意的是,加气站运营中面临的损耗问题日趋严重,极大程度上影响加气站整体效益的提高。具体剖析损耗问题产生的原因,体现在工艺设计、人员与外部因素方面。
2.1 工艺设计与设备相关因素
工艺设计水平是影响加气站损耗情况的主要原因,具体表现为:第一,加气站中法兰、弯头与阀门较多,且工艺管路长,这便导致管路中的LNG流动可能遇到较大阻力,有热量产生。第二,潜液泵池、LNG柱塞泵头进液需充分,但运行中可能因进液口、出液口压力较大,导致进液不足情况发生,严重时将引起泵跳停情况,若出现跳停,受气相压力影响,需做泵池气相排放处理,由此带来损耗问题。第三,绝热材料使用问题。加气站工艺设计中对绝热材料的使用要求较高,但大多加气站设计选用材料中往往注意保温,对保冷问题忽视,导致绝热材料使用周期较短,效果不理想。另外,从设备使用方面看,真空管道、真空泵池、真空绝热储罐等在使用中,很难满足真空绝热要求,若使用中有热交换现象出现,便会导致BOG气体形成,同时,质量流量计在加气站中的使用,存在检定误差,以及存在零点漂移情况,由此产生隐形损耗问题[2]。
2.2 人员因素
LNG/LCNG加气站运行中,人员操作能力极为关键,其也是导致损耗问题产生的原因。如部分人员在卸车操作上不规范,一般卸车中需以储罐压力为标准,确保槽车压力相对较高,然而需注意,储罐运行中可能超出0.8MPa以上压力,此时槽车压力仅为0.2MPa左右,若人员在操作中,采取槽车卸车方式,可能增大储罐排放量。或在卸车后排放槽车压力,可能引起卸车损失问题。同时,人员操作中,若加液结束后未能及时将管道、泵池内的残留液体清除,可能在汽化后进入储罐空间内,提高加液压力,一旦有安全阀启跳情况出现,会引起气损。另外,储罐压力高需手动放空时,防控监管不力,未能监控储罐压力的排放,达到正常压力值时,未将放空阀关闭,因此出现浪费问题[3]。
2.3 其他外部因素
除上述因素外,LNG/LCNG加气站运行中,损耗问题的产生也有较多其他因素。如部分加气站投入运行初期,销售量较少,加气量与设计规模不符,致使LNG长时间存储,若加气中有较长的间隔时间,长时间的液体存储将导致吸热过多,加气后循环的热量极易提升储罐的温度,压力因此提升,所以排放问题较为突出。另外,运输中的损耗部分较为严重,如槽车LNG充装计量前涉及加水,到站称重前放水,以及地磅秤的精度误差等问题,可能使卸车数据受到影响,最终引起加气站损耗[4]。
3 LNG/LCNG加气站损耗问题控制策略
3.1 工艺设计优化与设备因素控制
针对工艺设计与设备相关因素,实际解决中,应从多方面工艺设计优化策略上着手,第一,工艺方案合理布置。设计中需以规范安全距离为依据,使泵入口、储罐管线保持较短,且加液机、泵间管线长度应保持低于30m。第二,对管线阻力控制。如在管线、管件选用方面合理,且注意潜液泵、储罐间的管线走向合理布置,切忌有管线上翻或下翻问题,导致低洼处出现,影响回气。第三,对潜液泵进液压差控制。工业设计中,可考虑将储罐的标高抬高,确保其与储罐出液口控制在1.2m以上高差。第四,保冷形式合理选择。近年来大多加气站设计中,逐渐引入PIR材料,保冷效果较好,价格低廉,可被推广应用。对于设备方面,受技术因素限制,大多设备很难符合真空设计要求,需配合有效的改进措施,如定期检查真空度,对不合格情况,采取抽真空处理方法,保证设备运行状态最佳。第五,加强巡检维护,防止LNG储罐、法兰、阀门、焊口等部位的泄漏,气相管路的泄漏等(冒汗、白雾、结霜,阻止液体流向汽化器)。第六,加气机每半年需定期检定,确保计量精准,避免零漂现象。
3.2 人员操作水平提升
人员操作水平的提升是控制加气站损耗问题的关键。除要求人员对具体的操作规程充分掌握外,还需在专业操作理论知识、实践经验方面强化。如卸车操作,在卸车前,储罐的液体饱和压力是远高于槽车的压力,我们利用高压的储罐压力对槽车增压(平压),这样既降低了储罐压力,又增加了槽车压力,同时也降低了冷损。在卸车过程中,槽车的较低饱和温度的液体通过泵进入储罐气相空间,使储罐的部分气体再次液化,也就降低了储罐的压力。这也确保了卸车过程的无排放。注意以下进液改为上进液,降低槽车压力,使卸车损耗问题得到控制。此外,若出现储罐压力高、液温低情况,可采取打循环操作即“液 - 泵 - 上进液”方式,液体经过顶部喷淋,降低气相空间部分气体温度,最后液化,以此实现控制储罐压力的目的[5]。
3.3 外部因素控制
为解决外部因素引起的损耗问题,实际控制中应考虑在加气站销量上增加,可通过多种宣传方式,并在服务质量上改进,确保汽车用户了解加气站,促进销量增加。另外,在卸车中,需在监控工作上加强,对卸车数据(充装前的重量、充装后的重量,同一称重秤)相关影响因素严格控制,或直接通过影像存留,保证数据的准确性。
4 结语
损耗问题是目前LNG加气站运营中需考虑的主要问题。在实际控制损耗问题中,应正确认识LNG加气站基本运营情况,立足于加气站损耗问题产生的原因,采取有效的降耗控制策略,如在工艺设计上优化、控制设备因素与外部因素,并注意人员操作水平的提升,以此使损耗问题得到控制,对提高加气站整体效益有积极作用。