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浅谈综放工作面设备上窜下滑的原因及控制措施

2018-12-07郜爱斌

山东煤炭科技 2018年4期
关键词:回风顺机尾综放

郜爱斌

(山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司,山西 朔州 036800)

综放工作面保持三直一平两畅通,是工作面安全生产的基本要求,然而在实际回采过程中,受工作面赋存的地质条件、回采工艺、作业人员等各种因素的影响,常会出现工作面支架、前后刮板输送机上窜下滑的现象,严重时造成两安全出口不畅通,生产效率低下。

1 工作面概况

兰花永胜煤业4101综放工作面长180m,倾角2~14°,煤层平均厚度8.01m,煤层容重1.55t/m3,直接顶板为泥岩,老顶为中粗粒砂岩,底板为炭质泥岩、泥岩。其运输顺槽726.8m,回风顺槽646.8m,运输顺槽与回风顺槽相差约25m(回风顺槽高),采用走向长壁低位放顶煤一次采全高,循环进度0.8m,采高3.2m,放顶煤高4.81m,两端头三架过渡液压支架不进行放顶煤作业,采放比1:5,全部垮落顶板的综合机械化采煤方法。

该综放工作面采用MG300/730-WDG型双滚筒采煤机完成落煤和装煤工序,采用SGZ764/500刮板输送机运煤,使用ZF7800/18/35型放顶煤综采液压支架和ZFG8000/20/35H过渡液压支架(上下端头各三架)支护顶板。

回采工艺流程:采煤机自机头(或机尾)斜切刀→割煤→移架→推前刮板输送机→放顶煤→拉后刮板输送机→割煤→移架→推前刮板输送机→放顶煤→拉后刮板输送机。

初采时为俯采,俯角5~8°,开采40余米时,工作面刮板输送机下滑2.6m,下安全出口不畅,为了改变现状,综采队进行了调斜,回风顺槽开采至570m时,超运输顺槽30余米,工作面刮板输送机上窜严重,工作面刮板输送机机尾至回风顺槽外帮仅有40cm,且带动综采支架窜至回风顺槽外帮不足30cm,特别是下端头往上约40架支架向上倾斜严重,上安全出口不畅;当回风顺槽开采至530~550m时,运输顺槽开采至590~620m时,上下安全出口畅通。

2 综放工作面设备上窜下滑的原因

2.1 下滑的原因分析

2.1.1 工作面赋存地质条件

4101综放工作面倾角2~14°,俯采角度5~8°,运输顺槽与回风顺槽落差达25m,刮板输送机和支架自重较大,在回采过程中,本身自重就有下滑的趋势。

2.1.2 综放工艺

4101综放工作面刮板输送机由上向下运煤,采煤机截割工艺有阻力,牵引运行过程中的综合作用,致使推移刮板输送机向下滑移。

2.1.3 其他原因

支架与前部刮板输送机通过连杆相连接,移架时随着刮板输送机下滑致连杆偏斜而下移。再加上作业人员前移支架时,部分支架初撑力不达要求。如此反复多次,如不及早发现,支架和刮板输送机下滑量累积,造成下安全出口不畅。

2.2 上窜的原因分析

2.2.1 俯采

4101综放工作面俯采时,俯采角度5~8°,正常采煤将使工作面刮板输送机及支架上窜,促使工作面刮板输送机与运输顺槽转载机搭接失衡,影响上安全出口畅通。主要原因是工作面上半部落底下坡由弦边变成股边,煤壁变短量大于下滑量,而下落底随运输顺槽则是股边变成弦边,煤壁变长量大于输送机的下滑量,从而使工作面刮板输送机不接煤,损坏设备,卡死刮板输送机,前溜设备及支架出现上窜现象。

2.2.2 调斜不当

4101综放工作面设备出现下窜后,适逢初期来压,工作面顶板破碎、片帮较重,在移架过程中部分支架初撑力不达要求,再加上调斜调整欠妥,曾一度造成综放工作面刮板运输机上窜,导致了工作面刮板运输机机头与运输顺槽转载机搭接经常性变动,从而改变了工作面刮板输送机与运输顺槽转载机的合理搭接关系,工作面刮板输送机机头过短造成运输机卸煤不畅,在下端头形成堆煤现象,增加人工清煤工序,严重时造成刮板输送机和支架推至回风顺槽外帮煤壁,致使上端头安全出口不畅。

3 综放工作面预防上窜下滑控制措施

3.1 适当调整回采工艺

综放工作面出现下滑趋势时,应该适当调整回采工艺,比如下滑时,改变双向割煤为单向割煤,采煤机下行割煤,但不能推移运输机,上行时采煤机空刀,推移运输机,使运输机每循环都自下端头向上端头推移,移架时,初撑力必须达要求,反之上窜时,采煤机上行割煤,不推移运输机,下行采煤空刀运行,推移输送机时,每循环都自上端头向下逐架向下推移。

3.2 加强回采工作面管理

3.2.1 强化培训,提高操作能力

综放工作面的所有作业人员要认真学习综放面作业规程和操作规程,特别是综放工作面带班长、采煤机司机、移架工等主要工种要切实撑握回采工艺,熟练操作。工作面地质条件发生变化、生产工艺改革、劳动组织改进等与实际条件发生变化时,应及时编制具体的补充安全技术措施,组织所有工种认真贯彻。回采期间每班应及时清理架间浮煤,安排专人统计综采工作面两顺槽的回采进尺,关注下滑量和上窜量,一旦出现运输顺槽转载机与工作面刮板输送机搭接异常,根据实际情况及时进行处理,将上窜下滑控制在合理范围之内。

3.2.2 强化综放工作面设备的检修工作

加强综放支架和工作面刮板输送机的检修,保证支架完好、无漏液,特别是推移千斤顶与刮板输送机的连接要安全可靠,连接装置损坏时要及时进行更换。工作面乳化液泵站压力≥30MPa,支架初撑力≥24MPa。

3.3 合理调斜

4010综放工作面回采过程中,根据经验,若工作面调斜,采成与回风顺槽垂线成α角,其未呈现滑移现象时,则运输机将上窜800sinα(mm),其中,800为循环进度。

实测,当α=0时,每推进一个循环,运输机下滑2600/50000/800=52mm。

若要运输机不下滑,根据公式:

800sinα=52

所以α=3°43′

设调斜距离(运输顺槽较回风顺槽多推进距离)为X,则:

式中:

M-工作面长度,180m。

解得:X=12m。

实践中,结合综放工作面赋存的地质条件,将工作面调斜采成下端头(机头)超前于上端头(机尾)15m左右,综放工作面上下出口畅通,刮板输送机与运输顺槽转载机搭接合理。

调斜注意事项:

(1)若综放工作面刮板输送机机头长,可多推进刮板输送机机头,少推进刮板输送机机尾。即:由原先的两次正规循环中,采两次机头、机尾改变为采三次机头、两次机尾,或者采两次机头一次机尾;若工作面刮板输送机机尾长,可多推进刮板输送机机尾,少推进机头,其回采工艺原理与机头长时相同。

(2)利用调斜控制工作面刮板输送机上窜下滑时,支架与前刮板输送机是硬连接,后刮板输送机与支架是软连接,在移架过程中要尽可能的与刮板输送机保持垂直。

(3)根据综放工作面实际的调斜情况,对前后刮板输送机长度及时进行增减,加强检修力度,保证刮板输送机正常运煤。

(4)要保证支架接顶严密,初撑力达到规定要求,特别是综放工作面初期来压、周期来压和遇地质构造期间,必须保证支架初撑力,否则上窜下滑不易控制,易出现严重的扭架、挤架现象。4101综放工作面在调斜过程中,初期来压明显,采取了超前带压移架,即移架时支架稍微下降后就开始向前移架,以能移动支架为标准,及时控制顶板;另外设专人每班对工作面的支架进行矿压观测,统计支架初撑力、支架阻力、循环末阻力来分析确定工作面初期来压及周期来压的步距及强度;工作面顶板状况统计、监测支架完好情况统计等,掌握工作面顶板活动规律,预报顶板来压情况,保证了该综放工作面安全、顺利调斜。

3.4 支架调向

综放工作面设备上窜下滑严重时,由于部分支架向上(或向下)倾斜较大,调斜过程中仅按照正常的操作工序,综放工作面刮板输送机和支架很难在短时间内调整见效。4101综放工作面在向下调斜过程中,下端头过渡支架向上部分支架近四十多架支架,与工作面向上倾斜30°左右,通过采取以下措施,加快了支架方向的调整,带动刮板输送机向下方向窜动。

(1)拆卸后部刮板输送机与支架相连的防滑装置(支架调整合理后及时增设防滑装置)。

(2)在回采过程中,每个循环移支架前,首先拆开支架与刮板输送机相连的装置,然后采用单体液压支柱将支架的底座向下方向适当调整(向下滑时可采用单体液压支柱将支架的底座向上方向适当调整)。

(3)通过调整后部运输机拖移装置在支架上的左右位置,加大支架方向调整。

4 结语

本文通过分析综放工作面设备上窜下滑的原因,结合综放工作面所赋存的地质条件和回采工艺,采取具体安全措施后可以有效防止设备上窜下滑,确保综放工作面安全、高效顺利回采。

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