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低渗透煤层注水驱替促抽治理瓦斯技术

2018-12-07崔德伟

山东煤炭科技 2018年4期
关键词:注水泵封孔瓦斯

崔德伟

(山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿,山西 长治 046000)

1 工作面工程地质概况

夏店煤矿3116工作面是31采区的第十三个工作面,由于陷落柱X2的影响,3116工作面划分为3个回采面。3116工作面(里)可采长度483m,倾斜长210m,平均煤厚5.7m;3116工作面(外1)可采长度140m,倾斜长130m,平均煤厚5.7m;3116工作面(外2)可采长度247m,倾斜长210m,平均煤厚5.7 m。工作面巷道布置示意图见下图1所示。3116工作面所采3#煤层老顶为细砂岩,厚度5~15m。直接顶为泥岩,厚度1~3m。伪顶为灰质泥岩,厚度0.3~0.5m,为黑色夹浅煤。直接底为泥岩,厚度0.8~1.4m。老底为细砂岩,厚度6.8~9.01m。回采期间瓦斯绝对涌出量预测最大值为14.6m3/min,为高瓦斯矿井,瓦斯抽放率30%,煤尘具有爆炸危险性。现场高压注水驱替促抽治理瓦斯试验在夏店矿+770m水平31采区3116工作面回风顺槽开展,即3116工作(外2)回巷区域。主要注水试验点为48~54#抽采钻孔联孔区域、81~90#抽采钻孔联孔区域及105~112#抽采钻孔联孔区域。

2 工作面瓦斯治理综合技术

3116工作面掘成时间2016年9月15日,工作面煤层原始瓦斯含量为2.5~7.8m³/t,属于二级瓦斯管理区域。3116工作面原始瓦斯含量起伏较大,里段瓦斯含量相对较低,因此只在工作面外段400m范围进行本煤层钻孔预抽。3116工作面(里)和3116工作面(外1)只在回采期间进行裂隙带钻孔和上隅角埋管抽采;3116工作面(外2)回采前进行本煤层预抽,回采期间进行回巷裂隙带钻孔和上隅角埋管抽采。

(1)采前本煤层预抽。3116工作面外部400m范围进行本煤层预抽,分别在运、回巷施工钻孔200个、130个,设计钻孔深120m、孔间距2m、与巷道夹角90°,钻孔总进尺39600m。回巷预抽钻孔于2016年7月施工完成,运巷预抽钻孔于2016年9月施工完成。

(2)回采期间裂隙带抽采。工作面在回采期间进行裂隙带抽采,在3116回巷距切眼60m处开始施工至3116回巷回风绕道外50m,共施工450个岩孔,总进尺49500m。

图1 3116工作面巷道布置示意图

3 高压注水驱替促抽瓦斯工业试验

3.1 技术原理

针对夏店矿3116工作面低渗透3#煤层存在瓦斯预抽范围小、瓦斯衰减快和抽采效果差等问题,提出注—抽钻孔间隔布置高压注水驱替促抽治理瓦斯技术。通过注水孔和抽采孔间隔布置,利用高压水对煤层瓦斯的驱替作用和水对瓦斯的置换解吸作用,提高相邻抽采孔的瓦斯浓度和瓦斯流量,提高3#煤层瓦斯抽采效果,同时均匀润湿煤层,增大煤体水分,降低回采时粉尘产生量,有效防治矿井瓦斯、煤尘灾害。煤层注水驱替促抽治理瓦斯技术原理示意图如图2所示。

图2 煤层注水驱替促抽治理瓦斯技术原理示意图

3.2 试验方案

(1)在煤层1中施工顺层抽采钻孔2、3、4,钻孔交替布置,之后采用封孔材料和抽采管5、6、7封孔,抽采管外径75mm,长度16m,形成钻孔封孔段8、9、10,封孔段长度大于8m,并连接负压抽采管路开始抽采瓦斯。

(2)抽采一定时间后,抽采钻孔的瓦斯流量和抽采浓度显著降低时,即单纯靠延长抽采时间不能达到好的抽采效果,将抽采孔3作为注水孔,基于孔内封孔思路,将膨胀封孔器11插入抽采管6内,封孔器长度1~1.5m,外径55mm,最大工作压力10MPa。

(3)将膨胀封孔器11利用高压胶管12依次与高压阀门13、注水流量计14和高压注水泵15连接,高压注水泵与井下供水管16连接。抽采孔2、4继续与负压抽采管路19、20连接抽采。

(4)利用高压注水泵15向钻孔3实施煤层注水,注水压力6~8MPa,通过注水流量计14观测注水流量和注水压力;注水时通过孔板流量计17、18及抽采管预留观测孔检测钻孔2、4的抽采流量、抽采浓度和负压参数。

(5)注水采用连续注水或间隔注水方式,注水一定时间后,一般为48~96h,注水时间可根据煤层实际条件、钻孔间距及注水压力等综合确定。应保证注入水不能进入抽采钻孔2、4内。将阀门13关闭,注水泵停止注水,封孔器继续膨胀封孔,孔内压力水慢慢渗入煤层。煤层注水驱替促抽治理瓦斯钻孔布置示意图如图3所示,夏店矿实际施工钻孔参数见表1。

图3 钻孔布置示意图

3.3 现场试验

(1)封孔方法

为达到良好的高压注水封孔效果,基于“管内封孔”思想,在瓦斯抽采管内利用专用钢丝膨胀胶管封孔器封孔,可以克服封孔器直接在煤孔里可能引起的封孔不严问题。注水专用封孔器由钢丝膨胀胶管、泄压阀、快速接头组成,封孔器可反复使用数次,注水结束后卸掉压力,封孔器即可恢复原状,取出封孔器。结合瓦斯抽采管参数,设计的封孔器主要参数如表2所示,主要包括外径Ф50mm和Ф55mm两种型号。

表1 钻孔参数表

表2 封孔器技术参数表

(2)高压注水泵

结合夏店矿煤层实际,3116回巷现场煤层注水驱替促抽瓦斯试验选择动压注水方式。注水试验选择精诚3ZSB-105/11型高压注水泵,注水泵动力端同时采用飞溅和强制两种润滑方式,柱塞采用强制冷却方式,配置安全溢流阀和调压阀。泵组配置包括泵、溢流阀、压力调节阀、联轴器、联轴器护罩、矿用防爆电动机、底座等。注水泵为高压柱塞泵,泵轴位置为卧式,驱动方式为电动,柱塞Φ22mm,柱塞数3个,i=3.650,额定转速为400r/min,最大工作压力22MPa。

(3)试验过程

2016年9月~10月主要为试验区域瓦斯抽采参数测定工作,确定最佳注水时机。10月22日之后主要在3116回风巷48~54#抽采孔联孔区域(安装四寸孔板流量计)、81~90#抽采孔联孔区域(四寸孔板流量计)及105~112#抽采孔联孔区域(安装汇流管电子流量计),至12月14日完成现场注水试验。

4 注水驱替促抽瓦斯试验结果及分析

48~54#抽采孔联孔区域完成注水试验3组,注水孔分别为49#、51#和53#孔。

49#孔:累计注水时间40min,注水压力8MPa,预计注水量1.5m3。48#孔单孔浓度10%,注水时提高1.5倍,浓度达25%;50#孔单孔浓度11%,注水时提高1倍,浓度22%。注水时联孔区域瓦斯混合流量提高了近3倍,混合量达0.86m3/min。原单钻孔平均混合量为0.07m3/min,现为0.17m3/min,提高1.4倍。高压注水促抽相邻钻孔瓦斯效果显著。

51#孔:累计注水时间7min,注水压力8MPa,与52#钻孔之间压穿,压力水从52#钻孔流出。50#、52#注水前浓度为11%和12%,注水后浓度提高1倍,浓度分别为18%、25%。

53#孔:累计静压注水85min,注水压力4MPa,动压注水40min,注水压力6.5MPa。注水后54#孔瓦斯浓度由3%提高到20%,提高近6倍。52#孔浓度由12%提高到25%,提高1.1倍。

该区域实施注—抽钻孔间隔布置高压注水促抽瓦斯效果十分明显,尤其是49#注水孔,对相邻48#、50#抽采孔促抽瓦斯明显(见表3),相邻48#、50#抽采孔瓦斯浓度和瓦斯流量均大幅增加,联孔区域瓦斯纯流量增加近5倍,注水促抽瓦斯效果持续周期达10d。

表3 注水前和注水时钻孔抽采参数监测数据(以11月6日为例)

5 结论

(1)基于“管内封孔”思想,在瓦斯抽采管内利用专用钢丝膨胀胶管封孔器封孔,克服了封孔器直接在煤孔里可能引起的封孔不严问题,达到良好的高压注水封孔效果,且封孔器可反复使用数次,注水结束后卸掉压力,封孔器即可恢复原状,取出封孔器。

(2)现场注水促抽瓦斯试验表明:注水时相邻抽采钻孔煤层瓦斯流量和瓦斯浓度均显著增加,此时以水对瓦斯的驱替作用为主;注水后一定时间相邻钻孔瓦斯流量和瓦斯浓度持续增加,增加幅度小于注水时,以水对瓦斯的置换解吸作用为主;注水驱替促抽瓦斯持续周期为10d左右。

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