APP下载

清砂解堵反洗装置研制与应用

2018-11-29

石油矿场机械 2018年6期
关键词:洗井顶盖油管

(中国石化胜利油田分公司 石油工程技术研究院,山东 东营 257000)

胜利海上油田开发初期,以海水为主要注水水源,注入水质矿化度高,泥质含量较高,长期注入过程中,反洗阀底部不断沉积杂质,最终导致反洗井不通,影响了注水开发效果。同时,反洗阀存在不同程度的腐蚀结垢,底球存在一定的漏失,极大地影响了注水井的分层合格率[1-3]。通过对2013—2017胜利海上油田检修作业的198口注水井进行统计,因反洗阀漏失、反洗不通原因检修的注水井39口,占检修总井数的21%[4-6]。为提高反洗阀密封可靠、实现长期反洗畅通,研发了一种新型清砂解堵沉砂式反洗装置。

1 反洗装置结构及工作原理

1.1 结构组成

该反洗装置主要由外筒、沉砂顶盖、铰链、弹簧座、弹簧、滚珠、密封球、清洁管、导流管、螺旋叶片、反洗变扣等组成,如图1所示。

1—外筒;2—沉砂顶盖;3—铰链;4—弹簧座;5—弹簧;6—滚珠;7—密封球;8—清洁管;9—导流管;10—螺旋叶片;11—反洗变扣。

1.2 工作原理

正常注水时,注入水中的杂质在沉砂顶盖作用下,能够在沉积到下端的环空中,有效降低出砂杂质对密封球密封的影响。反洗井作业时,洗井液从反洗变扣锥面孔进入导流管内,顶开密封球,水流通过导流孔流出冲击清洁管内部的导流叶片,驱动清洁管逆时针旋转,此时螺旋叶片搅动外环空中结存的砂垢,砂垢受水力虹吸作用,沿流道向上排出。同时,一部分水流冲击导流叶片后,冲开沉砂顶盖,向上流动冲洗上部油管等流道。反洗井结束时,沉砂顶盖在重力作用下慢慢落下,封闭清洁管内腔。密封球在弹簧的作用下,紧紧地置于导流管上端的密封座内,避免井斜或注入杂质的影响,确保注水管柱的整体密封。与目前常用的反洗类工具或者单流阀相比,该反洗装置不仅能够沉积注水过程中的杂质,更能够起到彻底清洗完井油管的作用,解决了阀球被埋、洗井不通以及底球漏失的问题[7]。

2 技术特点及参数

2.1 关键技术

1) 定压密封机构。主要由弹簧座、弹簧、密封球以及清洁管组成,清洁管上端设置与密封球匹配的球座,球座置于沉砂机构的内部,沉砂等杂质不会沉积于球座上边,保障了密封球与球座之间的密封。经过大量的室内试验及优选,密封球采用耐酸抗腐蚀性能好、强度高的硬质合金,球座采用超级不锈钢,表面镀铬处理,能够抵抗强酸腐蚀和大排量反洗液冲蚀,确保水井酸化后反洗装置密封可靠。

2) 沉砂机构。主要由沉砂顶盖、铰链、清洁管以及外筒组成,沉砂顶盖包括两组半圆锥顶盖,共同铰接于清洁管上端,清洁管与外筒组成该装置的沉砂环空。注水过程中,在沉砂顶盖作用下,注入水杂质会不断地下沉,最终积存在沉砂环空中,避免了底球被砂埋,造成反洗井不通的问题。

3) 刮垢清洗机构。主要由清洁管和导流管组成,导流管插在清洁管内,中间通过滚珠活动链接。当反洗井时,反洗液能够冲击清洗管上端内侧的导流叶片,带动清洗管逆时针旋转,此时清洁管外侧的螺旋叶片搅动装置环空中结存的砂垢,水力虹吸清砂,砂垢随水流沿油管排出,达到清砂除垢的目的。

2.2 技术参数

正向密封 30 MPa

反洗开启压力 1.2 MPa

适用套管内径 ≥139.7 mm

3 室内试验

为验证清砂解堵反洗装置清洗除垢、耐酸抗蚀能力,进行了室内试验,试验流程如图2所示。

图2 室内试验流程

3.1 清洗除砂性能试验

将套管置于与地面夹角为45°,关闭套管闸阀,打开油管闸阀,向油管内注入泥质含量为5%的污水,静置10 min。将电泵连接套管闸阀,向套管内注入油田处理的污水,当油管返水时,记录反洗装置的开启压力,同时观察此注入状态下沉淀池中的泥质含量。然后向油管内注入泥质含量为10%、20%、30%的污水,重复上述试验过程。试验表明:该装置在不同泥质含量下,都能将注入的泥质排出井筒,装置对注入水质适应性良好。

3.2 耐酸及冲蚀性能试验

将套管置于与地面夹角为45°,打开油管闸阀及套管闸阀,向套管内注入淡水+12%HCl+2%HF+2%粘土稳定剂+2%缓蚀剂+2%铁离子稳定剂的土酸溶液,连续反洗10 h以上。停泵后取出反洗装置内的密封球,观察密封球的表面是否完好。然后向套管内注入HCl含量为15%、17%、20%的土酸溶液(其他主体含量不变),重复上述试验过程。试验表明:该装置在不同质量分数的酸液反洗下,密封球表面未发现腐蚀及冲蚀坑点,装置对耐酸及耐冲蚀适应性较好。

4 现场应用

2016-02,该装置在胜利油田海洋采油厂CACB11E-6注水井首次试验并成功应用。截至2018-03,该清砂解堵装置在胜利油田海洋、现河、孤岛等采油厂规模化应用,应用注水井318井次,现场施工一次成功率100%,完井后部分注水井利用电磁式一体化测调仪进行现场测试与验证,底球不存在漏失,反洗装置密封性较好。目前,该装置平均有效期已达300 d以上,井下最长运行时间600 d以上,反洗井状态正常。解决了疏松砂岩、注聚等各种因素造成底球漏失、反洗井不通的问题,最大程度保障注水井的使用寿命,达到了预期效果[8-10]。

5 结论

1) 清砂解堵装置设计了沉砂机构,注入杂质能够不断沉积在装置的环空,有效屏蔽了密封球处的杂质,提高了反洗装置的密封效果。

2) 刮垢清洗机构能够有效处理环空中结存的砂垢,防止杂质堵塞反洗装置,确保了反洗井的长期有效畅通。

猜你喜欢

洗井顶盖油管
汽车天窗与顶盖匹配设计
汽车顶盖侧横梁内板开卷落料模设计
浅谈天窗版顶盖面品不良问题的解决
注水井洗井“立体化”精细管理模式的建立与应用
流程洗井方法创新技术研究与应用
一种旧油管修复设备及其工艺
核电反应堆压力容器顶盖J型接头内壁残余应力
浅析连续油管井控风险及应对措施
注水井简易洗井装置
对注水井洗井质量问题的分析