APP下载

某锂瓷石矿选矿厂工艺流程改造实践

2018-11-20王玲珑温胜来范林清

现代矿业 2018年10期
关键词:除铁闭路选矿厂

王玲珑 温胜来 范林清

(1.南氏实业投资集团有限公司;2.江西南氏锂电新材料有限公司;3.宜春市金地锂业有限公司;4.江西坤晖实业有限公司;5.江西钨业控股集团有限公司宜春钽铌矿有限公司)

某锂瓷石矿选矿厂建设时间较早,目前由于原选矿工艺流程不合理,导致工艺参数难以控制、选矿指标不理想。随着全球低碳经济的兴起和国家对锂电新能源产业的大力支持,锂矿资源的需求越来越大。依据生产实践经验和原矿性质[1-9],对原选矿工艺流程进行改造,以满足产能和生产指标要求。

1 原矿性质

某锂瓷石矿选矿厂矿石化学多元素分析结果见表1,矿物组成见表2。

表1 矿石化学多元素分析结果 %

表2 矿石矿物组成分析结果%

由表1、表2可知,锂是矿石主要可回收的有价元素;矿石主要矿物为富锰铌钽铁矿、细晶石、含钽锡石和锂云母,脉石矿物有长石、石英和少量黄玉等。

2 原工艺流程与存在问题

2.1 原选矿工艺流程

选矿厂原采用两段开路破碎、一段闭路磨矿—1粗1精1扫流程浮选锂云母,浮选尾矿经1次电磁选除铁后获得长石粉,原选矿生产指标见表3。

表3 原选矿生产指标 %

从表2可以看出,原选矿工艺流程可获得Li2O品位2.62%、回收率66.65%的锂云母精矿和产率75.00%、白度56.00%的长石粉产品。

2.2 存在问题

原选矿工艺流程主要存在问题:

(1)球磨给矿粒度过粗,磨矿效率低。

(2)磨矿—分级闭路流程螺旋分级机分级效率低、磨矿细度较粗,浮选机容易沉槽,影响浮选指标。

(3)长石粉的白度低于60.00%,品质差,销售价格较低。

(4)浮选尾矿经电磁选除铁后给入带式过滤机进行过滤,因除铁后矿浆浓度低,导致带式过滤机过滤效率差。

(5)原矿处理能力达不到设计要求。

3 工艺改造

针对原选矿工艺流程存在的问题,进行技术改造:①破碎工艺改造。将破碎工艺改为两段一闭路破碎流程,控制破碎产品粒度在-9 mm,以提高磨矿效率、减少连续磨矿造成的泥化;②增加复振筛分级。在螺旋分级机后增加复振筛进行检查筛分,保证浮选给矿粒度,提高选矿指标;③为提高长石粉白度,新增1台SLon-1500强磁选机,与电磁选机组成两段磁选除铁;④长石粉过滤前增加水力旋流器浓缩作业,提高带式过滤机给矿矿浆浓度,保证带式过滤机过滤效率。改造后选矿工艺流程见图1。

图1 改造后选矿工艺流程

4 改造效果

改造后选矿工艺流程生产指标见表4。

从表3可以看出,工艺流程改造后,可获得Li2O品位3.00%、回收率71.58%的锂云母精矿和产率75.30%、白度63.00%的长石粉,选矿指标大大改善,且处理能力达到选矿厂设计的10万t/a的要求,经济效益显著。

表4 工艺流程改造后选矿生产指标 %

5 结 论

某锂瓷石矿选矿厂通过采用两段一闭路破碎流程—一段闭路磨矿—复振筛分级—锂云母1粗1精1扫—浮选尾矿电磁选—强磁选除铁—浓缩—过滤工艺代替原流程进行改造后,在原矿Li2O品位0.56%的条件下,可获得中Li2O品位3.00%、回收率71.58%的锂云母精矿和白度63.00%的长石粉。相比原流程,锂云母精矿Li2O品位提高0.38个百分点,回收率提高4.93个百分点,长石粉白度提高7个百分点,且工艺流程具有适应性强、选矿指标稳定、易操作等优点,经济效益显著。

猜你喜欢

除铁闭路选矿厂
GB/T 35051-2018《选煤厂洗水闭路循环等级》中洗水浓度测定方法的说明
重金属酸性废水回用选矿厂的试验研究
两段高温氧压浸出炼锌过程中针铁矿法除铁工艺研究
特长隧道高清闭路电视监控系统方案设计与应用
浅谈室内小型浮选闭路试验操作中几点技巧
铅锌选矿厂尾矿综合利用途径的研究
依靠技术创新促进选矿厂洗选加工健康发展
合格介质泵变频控制节能技术在选矿厂中的应用
粉煤灰硫酸焙烧熟料溶出液的除铁过程研究
53亿美元2020年CCTV北美市场规模