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水环泵出力低的原因分析及处理措施

2018-11-19金纬

综合智慧能源 2018年10期
关键词:除垢真空泵凝汽器

金纬

(江苏华电能源有限公司望亭发电分公司,江苏 苏州 215155)

0 引言

望亭发电厂#14机组汽轮机为东方汽轮机厂改造过的亚临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴布置的冲动式凝汽式汽轮机。汽轮机型号为N300-16.18/535/535。其高、中压缸为分缸结构,具有独立的高压缸和中压缸,低压缸为2只双流、双排汽的汽缸。#14机组凝汽器的结构为双分式双流程表面换热式,冷却面积为17 000 m2,介质流量为35 500 t/h。主机真空系统配备2台水环式真空泵,其中真空泵14B于2004年5月进行过升级改造,采用佛山水泵厂生产的2BW4 353-0 EL4型水环泵,转速为590 r/min,轴功率为160 kW,真空泵内的叶轮、分配板和泵体都为304材质,真空泵冷却器管束材质为TP316L,采用填料密封,其冷却水采用内供水方式。

2018年6月26日,当机组负荷230 MW,真空泵14A,14B例行切换时,发现真空泵14A与14B同时运行时,凝汽器真空度比真空泵14A单台运行时下降1.0 kPa。真空泵14A单台运行时电流为14.291 A,凝汽器真空度为94.0 kPa。尝试停运真空泵14A,继续运行真空泵14B时,发现其电流较真空泵14A单开时上升大约1 A,凝汽器真空度下降至最低90.6 kPa,此时紧急启动真空泵14A,停运真空泵14B,真空系统各项参数立刻恢复正常。

1 设备异常分析

1.1 水环泵原理和工作流程

图1 水环泵原理示意

水环泵工作原理如图1所示。水环泵利用旋转水环充当活塞作用造成泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气。转子偏心地安装在泵壳内,在泵体内充有适量的水作为工作介质,#14机组真空泵工作水来自机组凝结水。当叶轮在泵内旋转时,水被叶轮甩向四周,由于离心力的作用,水形成了一个与泵壳形状接近的等厚度的封闭圆环。在旋转前半周,叶轮中的水被叶轮加速,其圆周速度增大,当水从叶片顶端被甩出时,达到了叶轮的圆周速度,此时,小空腔的容积由小变大,且与端板上的吸气口相通。气体被吸入到空腔内。当叶轮继续旋转至后半周时,水重新进入叶轮,速度下降,动能转换为压力能,此时空腔的容积由大变小,气体被压缩,当空腔与端板上的排气口相通时,压缩后的气体被排除泵外。

水环真空泵工作时,凝汽器中的气汽混合物经过水环泵的抽吸,进入气水分离器。分离出来的气体进入大气,分离出来的水与工作水、补充水一起进入真空泵冷却器进行换热冷却。望亭发电厂#14机真空泵冷却器管侧为开式循环水。冷却后的工作水分为两路:一路经喷嘴进入水环泵入口,冷却从凝汽器来的气汽混合物,提高水环泵的抽吸能力;另一路直接进入水环泵作为工作水,维持真空泵的水环和水环温度,其工作流程如图2所示。

1.2 设备异常原因分析确认

辅机检修人员在设备出现异常后就地试转真空泵14B,进行缺陷确认。设备试转情况与概述中所描述的情况一致,检修人员同时对就地设备进行进一步检查。检查发现真空泵14B轴承振动、温度正常,转动部分无异声,补水正常。就地对真空泵14B冷却器进行温度检测,发现真空泵工作循环冷却水进水温度为50.00 ℃,工作冷却水出水温度为48.00 ℃,均比真空泵14A相应处温度高10 ℃左右,工作水压为0.14 MPa。冷却器管侧循环水进水温度为33.80 ℃,出水温度为35.00 ℃,循环水压0.11 MPa。初步怀疑为冷却器管侧循环水堵塞,但是冲洗过程中未发现堵塞现象,且循环水压也很稳定。

图2 水环泵工作流程

经分析,设备异常现象原因为真空泵工作正常而系统真空度因其他原因降低,主要表现在真空泵出力不足[1]。影响水环泵出力低的因素有很多。首先考虑到真空泵14B运行情况平稳,基本排除了机械故障;电机电流相比A泵仅增大1 A,轴功率上升不明显,轴端盘根上半年已更换过,检查正常,可以排除轴套与盘根磨损造成径向间隙大而漏空气的原因。其次,汽水分离器液位正常,汽轮机排汽温度等相关系统参数也正常。一般来讲,2台真空泵分别在同一运行方式运行,排汽温度相同,不会使单一泵的出力发生变化。由于冷却器水温偏高较大,工作水温明显升高,冷却效果大大降低,技术人员一致认为这是影响真空泵出力的直接原因。

在就地检查中,管侧循环水冲洗未见污垢堵塞,工作水喷嘴拆卸未见损坏堵塞,如图3所示。所以最终判断真空泵14B管束间可能由于大量污垢的堆积附着而使冷却面积大大缩小,直接影响了冷却效果。就地实测工作水温也进一步验证了这一个判断,即当工作水温升高时,会引起泵内运行总体温度的升高,泵内水环汽化加剧,改变了真空泵内水环的厚度,从而影响了真空泵的出力,无法维持凝汽器真空。为了验证这个判断,我们对冷却器壳侧进行了孔探,发现冷却器管束间有大量结垢现象,如图4所示。

图3 工作水喷嘴

图4 对冷却器壳侧进行孔探

2 处理方案及实施

2.1 制定处理方案

通过对污垢的化学分析,其成分主要是水垢、碳酸钙,还有少部分的锈垢。这些物质的堆积不但会大大降低水环泵冷却器的换热效率,增加电机的负荷,还会对泵内零部件造成不同程度的侵蚀,必须尽快处理掉这些污垢,恢复真空泵14B的出力。同时考虑到消缺成本,需要一款运用较为广泛,操作方便,价格合理的除垢剂进行清洗。在经过调查研究后,决定采用ZJ-821除垢剂处理。

ZJ-821是一种可降解的高效环保清洗液剂。主要用于清除用水设备中所产生的最顽固的水垢、氧化钙产物、泥垢和锈沉积物。这种液剂安全、无毒、无害,人体皮肤直接接触不会产生重大损伤。其除垢原理在于其液剂中含有特殊的湿润剂、穿透剂和分散剂,可以把沉积污垢中的复杂垢质进行有效分解,并直接清洗到设备的原有金属面,且清洗后产品中的特殊缓蚀复合物可以在金属表层形成一层预膜层。这样可以保护金属材质免遭介质腐蚀,有效延缓垢质的二次生成。在除垢剂中,含有乙酸、核酸等多种有机成分,乙酸的水溶性极低,对水中的碳酸氢钙和碳酸氢镁等,整合能力极强,黏度小,流动性强,排出方便。

另外,技术人员认为该除垢剂使用方法简单,满足生产实际的需要。它用水稀释使用,对于真空泵冷却器,适合采用浸泡加冲洗的方式清洗。通常,如果垢质坚硬,建议1 000 kg水至少用50 kg除垢剂稀释使用,最低剂量使用标准为1 000 kg水最少用25 kg除垢剂。根据估算,将500 kg水用25 kg除垢剂稀释,对冷却器壳侧进行浸泡。

2.2 清洗处理步骤

除垢剂原液pH值约为2,用水稀释后除垢液剂pH试纸测定为2~3。打开水环泵冷却器放水门,将存水排尽,拆除顶部喷嘴法兰,作为除垢液剂倒入口。

检查冷却器隔绝措施已完毕,倒入除垢液剂。浸泡液剂2 h后排放,发现有大量污水排出。为了彻底清除污垢,重新配制上述比例的除垢液剂进行浸泡。反复2次清洗后,排放液体中,浑浊物已基本清除,内管束基本可以见本色。

最后重新进行pH值测定,pH值在5~6之间,认为已经清洗干净,没有污垢继续与除垢液剂反应。打开底部放水门,用凝结水进行冲洗,直至排放出干净的水,持续时间10 min。撤出隔绝措施,恢复真空泵14B的安全措施。

2.3 效果检查

试转真空泵14B,记录设备各项参数。其中管侧循环水温进水温度为33.0 ℃,出水温度为38.0 ℃。工作冷却水进水温度为46 ℃,出水温度为39.0 ℃。凝汽器真空度为94.2 kPa。水环泵电机电流为14.9 A,真空泵14B出力得到了满足。

3 结束语

在对水环泵冷却器进行清洗时,考虑到首次使用配方除垢剂,清洗经验不足,所以未将真空泵体参与到循环清洗过程中去。但是从结果来看,完全可以将真空泵工作水管路进行循环清洗,有可能取得更好的效果。总的来说,真空泵14B出力低异常现象分析及时,判断准确。设备缺陷消除后运行至今工况稳定。本文撰写的目的旨在突出设备异常的分析,提高隐患排查的能力和预防同类缺陷的能力,避免真空系统事故的发生。为了将类似问题消除于萌芽状态,班组技术人员还将举一反三,用ZJ-821除垢剂清洗我厂其他水环泵管式冷却器。所以本次消缺方法具有推广应用的前景,且该除垢剂成本低廉,具备推广使用的条件。

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