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磷酸滴定冷凝预处理在CEMS系统的应用研究

2018-11-02赵金宝朱伟张倩暄

中国环保产业 2018年10期
关键词:冷凝器损失率冷凝

赵金宝,朱伟,张倩暄

(1.中国环境监测总站,北京 100012;2.北京雪迪龙科技股份有限公司,北京 102206)

引言

对于常规污染物排放源来说,由于排放的污染物浓度相对较高(一般大于100mg/m3),认为烟气预处理的测量结果的准确性由烟气分析仪决定,但对于超低排放污染物监测,烟气预处理系统的性能要求非常高,必须保证在预处理过程中待测组分的代表性,因此预处理系统在抗吸附、易溶组分丢失等方面的性能就变得很重要[1~4]。近年来,为了适应我国污染源高湿低浓度(超低排放)气态污染物连续监测的技术需求,针对当前烟气的高湿低硫测量环境,有效降低CEMS在采样和预处理过程中造成的污染物吸附和溶解损失,进一步提高CEMS在恶劣环境条件下运行的稳定和可靠度,各种采样及预处理技术逐步被研发和应用,主要有以下几种:

(1)全程高温直抽取样[5、6]。高温样气直接进入高温仪表气室,整个取样和测量过程都没有冷凝环节,这样就能有效减少样品的损失。该方法结构简单,但对伴热保温的要求严格,任何冷点都可能带来水分凝结造成SO2损失以及NH3生成铵盐结晶堵塞管路。

(2)稀释采样法[7、8]。该方法成本高,对于临界小孔的制造精度要求也较高,否则稀释比的差异大。另外,探头处的加热和保温失效,会造成文丘里管堵塞,无法抽取样气,因此,对于粉尘浓度较高的应用现场,稀释法采样效果不佳。

(3)冷干直抽法的改进方案。采用渗透管为核心的样气处理系统[9],其特点是没有机械运动部件,气态除湿且无冷凝水析出,有效保留烟气中的SO2、NO、NO2、HCl、HF、O2、CO、CO2等气体。但该方法有一定的局限性:1)必须使用露点很低的洁净仪表空气或氮气作为置换气;2)液态水进入渗透管会大幅降低其除水性能;3)渗透管应避免和氨气接触,因为氨气会导致渗透管不可逆的损坏。

(4)目前常规的超低排放工艺,脱硝主要采用SCR、SNCR两种工艺,采用喷氨技术,会造成烟气湿度很大,通常会在20%~30%,同时有部分NH3逃逸,与SO2形成亚硫酸铵盐,产生气溶胶或铵盐结晶,堵塞管路,降低CEMS冷凝器的效率,并导致测量偏差[10、11]。

本文探讨了加酸滴定冷凝预处理系统在超低排放中的效率及适用性。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

某厂生产的露点仪,测量范围为(-20℃~+80℃);某标准气发生器,可产生0.5%~30%的水蒸汽,同时可进行三路标气配比,稀释比范围为100 :1;某烟气分析仪,SO2测量范围为0~100mg/m3。气体标准物质:SO2标准气,浓度为97.9mg/m3;NH3标准气,浓度为99.8mg/m3。

1.2 方法原理

冷凝除水过程,SO2会在液态水中溶解,发生下列平衡反应:

若烟气中存在NH3,则NH3在液态水中会变成和 OH-,与H+反应,会增加SO2的溶解度,因此对于常规的冷凝除水方法,SO2的损失非常大。

若在冷凝器之前加入磷酸,则冷凝器中含有大量的H+,一方面可以抑制SO2的溶解,另一方面与溶液中的OH-反应,吸收NH3。图1为SO2在不同温度下的溶解度,可以看出,SO2的溶解度随着温度降低而增加,实际上在冷凝除水过程中,是个瞬态反应,烟气以1L/min或者2L/min的速度经过冷凝器,SO2无法完全与H2O进行接触溶解,因此真实的SO2损失率无法准确给出,本文通过实验的方式来确定。

图1 SO2的溶解度曲线

1.3 实验方案

设计试验如下:采用冷凝除水的采样预处理方式搭建一套CEMS,主机采用NDIR红外分析仪,采用比例稀释器发生指定浓度的标气(干基)以及不同湿度的标气,检验以下三个方面:1)常规冷凝除水对SO2造成的损失率以及样气中含有NH3时的损失率;2)磷酸滴定对SO2损失的抑制作用;3)磷酸滴定对 NH3的吸收作用探讨。

其工作原理如图2所示:整套系统包括截止阀、高温伴热管线、制冷器、取样泵以及分析仪,从取样泵处通入标准气验证分析仪的准确性,从截止阀之后,通过高温伴热管线进行整套系统,验证常规冷凝除水对SO2造成的损失率,在制冷器前段进行磷酸滴定,测量SO2损失率以及NH3的吸附效果,整个测试过程依据《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2017)。

图2 系统原理图

2 结果与讨论

2.1 常规冷凝除水造成的SO2损失率

首先对仪表进行零点标定、量程标定,通过比例稀释器产生满量程20%、40%、60%、80%的标气浓度,测量仪表的线性误差,从表1中可得知该仪表的线性误差优于±2.5%F.S.,满足超低排放标准。

表1 分析仪的线性误差

SO2浓度与H2O浓度的同时变化的损失量如图3所示,可以看出相同的SO2浓度情况下,烟气湿度越大,经过冷凝器后,SO2的损失越大;相同的烟气湿度,SO2浓度越高损失量越大。在实际工况中,在湿度为20%的情况下,20mg/m3的SO2经冷凝器之后,测量结果为14.6mg/m3,其损失率为22.2%,40mg/m3的SO2经冷凝器之后,测量结果为33.4mg/m3,其损失率为17.6%,从表2的结果中可以得出,在烟气湿度不变的情况下,SO2浓度越低,其损失率越大,随着SO2浓度的增大,其损失率趋于平衡。

图3 冷凝除水器对SO2的损失量

表2 湿度为20%的烟气不同浓度SO2气体的损失情况

当样气含有一定量NH3时,冷凝除水对SO2的损失率以20mg/m3的NH3含量为例,SO2浓度越低,则损失率越高(见表3)。

表3 湿度为20%,NH3为20mg/m3烟气中不同浓度SO2气体的损失情况

2.2 加酸滴定冷凝除水法造成的SO2损失率

在图2的结构中,在制冷器的前端采用蠕动泵进行磷酸滴定,磷酸浓度5%,滴定泵的速率为1.0r/min,首先对仪器进行校零,校正量程,线性测量,线性误差小于±1%F.S.,较不加酸的结果-1.4%F.S.有明显改善(见表4)。滴入磷酸,实际上增加了样气的湿度,但由于溶液呈现较强的酸性,多余的H+离子抑制SO2的溶解,因此,SO2的准确性优于不加酸。表5给出了磷酸滴定法的冷凝预处理系统在烟气湿度为20%的情况下,各浓度SO2的损失情况,可看出加入5%的磷酸后, SO2的损失量几乎是一个固定的常数,而且远远小于表2的数据,20mg/m3的SO2的损失率仅为1.4%。图4给出了不同的湿度下SO2的损失情况,基本上可以认为是个稳定水平,在仪器的检出误差范围内。

表4 分析仪的线性误差

表5 湿度为20%的烟气不同浓度SO2气体的损失情况

表6 湿度为20%的烟气不同浓度SO2气体的损失情况

表6数据的实验条件与表3相同,在20mg/m3的NH3的背景气下,采用相同的磷酸浓度滴定,可看出SO2损失率较不含NH3的情况下稍高,损失率最大的是20mg/m3的情况,但均小于1mg/m3,因此,加酸滴定制冷器可以很好地抑制SO2的损失,适合于超低排放工况应用。

图4 加酸冷凝除水器对SO2的损失量

2.3 磷酸滴定对NH3的吸收能力探讨

在超低排放的脱硝过程中,会采用氨水作为还原剂,为了有效降低NOx含量,会进行过量喷氨,而这会造成NH3逃逸,尾气中的NH3不仅会对管道造成腐蚀,还会在低温的情况下生成铵盐结晶,造成管路堵塞,影响CEMS的使用寿命和测量准确度。因此,需要在烟气降温前,进入仪表前,对NH3进行吸收。现场的NH3逃逸并非是一个持续稳定的水平,而是会出现周期性的峰值,低的时候几个ppm,高的时候会高达几百甚至上千ppm。因此滴定的磷酸浓度及速率如何设置是系统的关键因素,整体设计思路要保证:过量的酸可以吸收足够多的NH3,同时过量的H+实现SO2在溶液中的析出。推导如下:

设定磷酸滴定转速为1r/min,计算可得磷酸的滴定速度为0.11mL/min;样气的抽取速度为1.0L/min(除湿后);样气含湿量为20%,样气经冷凝器(设定2℃)后含湿量假设为1%;磷酸溶液使用5%质量浓度。则:5%质量浓度H3PO4,密度查表为1.025g/mL,磷酸摩尔浓度约等于0.523mol/L。每分钟H3PO4物质的量为:0.11mL/min×0.523mol/L≈5.8×10-5mol/min。

假设样气中NH3含量为20mg/m3(标干浓度),NH3摩尔质量为17g/mol,则每分钟NH3质量为:20mg/m3÷1.0L/min=0.02mg/min。

其物质的量为:0.02mg/min÷17g/mol≈1.2×10-6mol/min。

从结果可知,磷酸的物质量约为NH3的48倍,假设5%质量浓度磷酸溶液仅发生一级电离,H+的浓度也足以中和样气中浓度低于960mg/m3的NH3气体。在实际应用过程中,可以根据现场NH3含量对H3PO4的滴定速度进行微调。

2.4 现场案例

某发电厂两组机组,现场工艺均采用SCR氨水脱硝+石灰石-石膏法湿法脱硫,是典型的火电厂超低排放,安装了传统的冷凝除水CEMS后,在连续运行的两个月内,SO2的实测值多数时间为0,对其进行全程标定,198mg/m3的SO2标气,测量结果多数时候低于100mg/m3,甚至低至几乎测不出数据,最高能到130mg/m3。常规预处理方式SO2的分钟平均值见图5。

图5 常规预处理方式SO2的分钟平均值

经过对预处理系统的改装,增加了磷酸滴定装置,解决冷腔内铵盐等结晶的同时抑制SO2在管路的吸附冷凝,取样系统及伴热管线全部伴热并做好保温,尽可能地减少冷点,湿度仪出口至制冷器之间无需保温。

对改造后的系统进行全程标定,198mg/m3的SO2标气测量结果为196mg/m3,图6为SO2的一天分钟平均值,可看出基本在5~25mg/m3范围内波动,未出现零值和超标的极大值。

3 结论

(1)提出了一种新的预处理方法,该方法采用一定浓度的磷酸滴定方式加上冷凝制冷器,可有效抑制SO2在采样传输过程中的损失。

(2)将该预处理系统应用于实际超低排放烟气监测系统,有效解决了SO2损失问题,实现SO2浓度的准确监测,同时减少了铵盐结晶导致的管路堵塞。

图6 某一天SO2分钟平均值

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