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宣钢2#高炉低风温操作技术研究

2018-10-27禹忠剑

山东工业技术 2018年17期
关键词:高炉

禹忠剑

摘 要:2017年9月以来宣钢2#高炉热风炉持续恶化,双预热退出热风炉系统,送风温度大幅下降,本文分析了热风温度下降的原因。在低风温条件下,研究高炉操作制度,优化送风参数,调整上部装料制度,实现了高炉稳定顺行,指标优化。

关键词:高炉;热风炉;低风温;操作制度研究

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.17.056

1 前言

宣钢2#2500m?高炉自2010年9月建成投产,配备了3座改进型高温内燃式热风炉,预留第四座热风炉位置,使用单一高炉煤气作为燃烧介质,19孔高效格子砖。热风炉采用双预热装置,设置高温烟气+高温燃烧炉+板式空气、煤气双预热装置,高炉煤气预热到180~200℃,助燃空气预热到450~500℃。热风炉球顶温度1400℃,烟道温度<350℃,高炉煤气压力>7kPa,净高炉煤气含尘量质量标准≯10mg/m3,助燃空气压力>7kPa,确保在燃烧全高炉煤气的条件下实现1250℃高风温的目标。热风炉结构特点是悬链线形拱顶,“眼睛”型燃烧室,采用组合砖及高温耐磨刚玉浇注料结构自立式隔墙,内衬设置合理的滑动结构和膨胀结构,矩型陶瓷燃烧器。

2 热风炉风温下降原因分析

2#高炉开炉后,热风炉初期单烧使用煤气量100000 Nm3/h ~120000Nm3/h,空气量90000 Nm3/h左右,在煤气压力8Kpa时煤气调节阀全开,热风炉能够提供较高的风温。2016年6月公司转炉煤气有余量,考虑全公司煤气平衡,减少煤气放散,2#高炉热风炉开始配加转炉煤气10000Nm3/h左右。配加转炉煤气后,风温呈下降趋势,此时风温1060℃~1100℃,基本上能满足高炉生产要求,2017年9月份后,热风温度显著下降,冬季时风温只有950℃~1000℃,对高炉操作影响较大。

分析热风温度下降的原因:

(1)2017年10月热风炉煤气换热器因换热板之间积满灰尘、腐蚀,换热效率下降,不能正常工作,退出热风炉系统后,热风温度呈下降趋势。造成换热器积灰、腐蚀的原因是转炉煤气含尘较高,转炉煤气回收标准是含尘≤30mg/m3,远远高于高炉煤气低于10mg/m3的标准。

(2)转炉煤气热值偏低,不稳定,阶段性不能配加烧炉。

(3)热风炉工况表现为不接受大煤气量烧炉,超过一定量后,助燃风量会自动降低,拱顶温度升高块,烟道温度上升慢,送风压差升高,由原来在冷热压压差10kPa升高至15kPa,热风炉不接受煤气量。同时结合煤气含尘情况,由此判断热风炉格子砖出现渣化现象,格孔堵塞。

(4)冬季生产期间,煤气用户、煤气用量增加,热风炉烧炉用的高炉煤气压力降低,流量下降,热风炉不能正常烧炉,影响热风温度的供给。

为提高热风温度,高炉煤气管网压力提高至11kPa~17kPa,转炉煤气压力高于高炉煤气2 kPa ~5 kPa,冬季期间链篦机-回转窑停一条生产线,2018年4月双预热改为管式换热器并投入使用,尽力提高风温。

3 低风温对高炉操作的影响

高风温操作是现代高炉生产的突出特点之一,是高炉降低成本、增加产量的重要保证[1]。提高热风温度是高炉进行强化冶炼的重要手段之一,提高风温能降低高炉软融带高度,扩大间接还原区,提高煤气利用率,降低高炉燃耗。提高风温后,炉缸温度升高,渣铁物理热充沛,提高风温与喷吹技术相结合,相得益彰,相互促进,而且还是提高煤粉置换比的重要手段之一[2]。经验表明,热风温度每提高100℃可降低焦比4%~ 7%,增产3% ~5%。热风温度在高炉内能100%的利用。

风温降低后,软融带位置升高,高炉能耗升高,产量下降。低风温冶炼会造成风速、鼓风动能大幅度降低;低风温时边缘气流易发展,由于炉腹煤气量不足,会造成中心气流不足,风口前的理论燃烧温度下降,炉缸热量降低[3]。低风温对高炉操作影响很大。

4 低风温条件下高炉操作制度研究

热风炉风温降低后,短期内难以提高。从低风温对高炉的影响出发,研究、调整高炉送风制度,合理上下部制度调整,应对低风温对高炉生产的影响。

4.1 加长风口长度,缩小风口面积

风温能提高鼓风动能,风温低则鼓风动能下降。2017年11月29日为提高鼓风动能,缩小风口面积,风口面积由0.3321m2缩小至0.3248 m2,在保持风量不变或略有增加的情况下,鼓风动能达到了11000kg/m·s~12000 kg/m·s。

风温降低后,高炉风速、鼓风动能随之降低,风口燃烧带缩短,促使高炉边缘煤气流发展,中心气流减弱。为此,增加风口长度,风口长度由L585mm加长至L615mm,2017年11月29日使用10个长风口,2018年4月19日再次使用18个长风口,使风口前回旋区深度向炉缸中心延伸,有利于发展中心气流。

按照有关文献资料介绍,风口回旋区的长度和鼓风动能、喷吹燃料比、风口数存在一定的关系,其经验公式为为[4]:

D=0.88+0.0029E-0.176M/n

(式中:①D—风口回旋區长度,m②E—鼓风动能,kJ/s③M—煤比,kg/t④n—风口数量,个)

风口回旋区高度的经验公式为[4]:

H=70.865(/9.8)-0.404/D0.286

(式中:①H—回旋区高炉,m②V—风速,m/s③—装入焦炭平均粒度,m④D—风口回旋区长度,m)

按照上述经验公式计算,宣钢2#高炉回旋区长度1.10m~1.15m之间,回旋区高度0.7m左右。按照文献资料介绍[5],2#高炉回旋区截面积占炉缸面积的40.45%,处于合理范围内。

4.2 风口前理论燃烧温度控制研究

适宜的理论燃烧温度应能满足高炉正常冶炼所需的炉缸温度和热量。风温的下降,造成了风口前理论燃烧温度的降低,炉况表现出渣铁热量不足[6]。每100℃风温影响风口前理论燃烧温度约80℃,2#高炉风温下降了约100℃~120℃,风口前理论燃烧温度下降80℃~100℃。为补偿风口前理论燃烧温度的下降,富氧率由3.8%提高至4.5%,可以提高风口前理论燃烧温度25℃~32℃,减缓风口前理论燃烧温度的下降幅度。目前风口前理论燃烧温度2200℃~2280℃,同时限制煤比的增加,达到了大型高炉正常冶炼的下限要求[7],对高炉操作影响降低至最低限度。富氧率的增加还能提高煤粉的置换比,减少未燃煤粉对高炉的影响。富氧率的增加能缩短风口前回旋区的长度,可以通过长风口补偿其缺陷。

4.3 热制度、造渣制度的研究

由于风口前理论燃烧温度和鼓风动能下降,炉缸热量将会降低,

影响初始气流的分布,进而影响高炉稳定顺行[8]。因此,为保证充沛的炉缸温度和稳定的初始煤气流,炉温控制由0.20%~0.40%提高至0.25%~0.45%,并按照中上限控制,铁水温度按照1500℃~1510℃控制,严禁低炉温操作。

4.4 上部装料制度研究

合理的装料制度既能保证顺行,又能提高煤气的有效利用。随着风温下降,边缘煤气流发展,为保证一定的中心气流,上部装料制度可采用发展中心气流、保持一定的边缘气流的制度,可以通过扩大漏斗深度、缩小矿批等方法来放开中心。边缘气流不能过分抑制,但也不可过分发展,否则极易造成炉墙粘结,需密切关注炉体温度和热负荷的变化,加强炉型管理,及时予以调整。在下部调剂的基础上,通过不断的研究、探索,宣钢2#高炉矿批61t~63t,班料速54批~56批,利用较快的料速抑制边缘,布料矩阵,维持较多的中心焦量,保障中心气流。

4.5 檢查原燃料质量情况

加大原燃料检查力度,检查槽下原料筛分情况,减少入炉含粉,发现问题及时协调解决,为高炉顺行稳定创造条件。

5 效果

通过不断的研究、探索,宣钢2#高炉保持了稳定顺行,而且技术经济指标有所改善,效果良好。

6 结语

宣钢2#高炉风温低,通过调整上下部制度,保证了风口前理论燃烧温度和鼓风动能在合理范围内,避免了炉况的波动,保持了炉况稳定顺行,并维持了较高的产量、较低的燃耗,为其它情况相似情况的高炉提供了借鉴经验。

参考文献:

[1]秦伟,陶新娅.热风炉高风温操作影响因素分析[J].鞍钢科技,2009(02):35-37.

[2]吴司飞.高风温技术在新钢高炉的应用[J].应用科技,2012(21):

69.

[3]尹宪伟,李晓慧.宁钢2号高炉低风温生产实践[J].山西冶金,2015(04):78-79.

[4]贺学兵.酒钢高炉上下部调剂研究[D].西安建筑科技大学,2013:

20.

[5]刘云彩.高炉生产知识问答[M].冶金工业出版社,北京,第2版:257.

[6]孙建设,张红启,马振军,田远峰.低风温条件下提升高炉技术经济指标的分析与实践[J].技术论坛,2013(04):24-25.

[7]胡先等.高炉热风炉操作技术[M].北京,冶金工业出版社,2008.

[8]刘斌,李俊辉.攀钢二高炉低风温操作实践[J].四川冶金,1999(01):14-16.

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