复合型卸放阀在干法除尘中的应用
2018-10-23左庆爱李平均孙建胜董士玉徐洪源
左庆爱,李平均,孙建胜,董士玉,周 凯,徐洪源
(山东钢铁莱芜分公司能源动力厂,山东莱芜 271104)
1 概述
通过对莱钢能源动力厂2016年弹簧式安全阀故障情况进行分析,发现车间6套干法除尘,全年弹簧式安全阀故障次数高达63次。故障类型主要集中在卸爆后无法回座、无法正常开启泄压、密封腐蚀、弹簧老化4个方面。弹簧式安全阀做为干法除尘箱体卸爆阀,其是否安全、稳定运行,直接影响着整个干法除尘甚至高炉的安全稳定运行。随着国家对钢铁企业安全环保要求的提高,干法除尘卸爆系统升级改造势在必行。
2 存在问题
2.1 安全阀卸爆后无法回座
自2012年根据相关部门要求,为了发挥高炉的最大效率,1#、2#、5#、6#高炉相继提压,提压后干法除尘系统工作压力一般在198 kPa左右,作为干法除尘系统的保护装置弹簧式安全阀的参数需同步进行调整,在调整过程中对相关参数按照GB/T 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》标准进行如下计算:整定压力(启座压力)<工作压力;排放压力=1.1×整定压力;回座压力=0.85×整定压力;密封压力=0.9×整定压力。
表1 高炉提压前后参数变化对比 kPa
由表1可知,高炉提压前,安全阀完全符合工艺要求。高炉提压后,3#、4#适合现生产工艺,而 1#、2#、5#、6#工作压力>回座压力/密封压力,导致安全阀在压力异常泄压后无法回座、密封。而且安全阀排放压力接近系统设计压力250 kPa,存在安全隐患。因此,原弹簧式安全阀已经不适合生产工艺要求。
2.2 受煤气酸性腐蚀作用,安全阀动作异常
2.2.1 正常情况下泄漏
弹簧式安全阀内部压紧弹簧存在易老化问题,造成弹簧紧力降低,导致高炉炉顶压力稳定时突然卸爆,造成煤气压力瞬间降低,影响高炉正常生产。
2.2.2 异常情况下无法打开
弹簧式安全阀密封面选用普通材质,抗锈蚀能力非常差,尤其在煤气酸性腐蚀的作用下,易导致密封面和阀座被铁锈牢牢地粘合在一起,当压力出现异常升高时,不能及时开启,泄去箱体内的压力,极易对箱体内的布袋、龙骨造成破坏,甚至出现将箱体、煤气管道撕裂,存在巨大的安全隐患。
为了保证安全生产,采取了周期性更换箱体弹簧式安全阀的预防性措施,勉强维持设备的安全运行。即使通过这种手段2015年11月,5#干法除尘炉顶压力异常升高至230 kPa,达到设定的开启压力,可是12个弹簧式安全阀,只开启2台。由此可见,此种弹簧式安全阀的安全性无法保证。
2.3 弹簧式安全阀需定期校验
弹簧式安全阀作为箱体的保护装置,按照相关规定需每年校验一次,而且必须将阀门拆除后,送往具备专业资质的单位校验,不但存在着校验费用高的问题,而且协调过程不顺畅,对干法除尘的生产造成一定的影响。
2.4 实施点检过程危险性大
弹簧式安全阀在运行过程中,或由于高炉压力不稳,或由于腐蚀泄漏原因,随时都有爆破的风险,实施点检过程危险性极大,因而无法按照常规方式对其实施点检。
3 解决措施
将复合型卸放阀应用于干法除尘卸爆系统中,复合型卸放阀具备自动和手动的功能。自动功能投入:当达到设定卸放压力值时,自动保护程序被触发,由PLC发出指令,阀门开启泄压。如果出现阀门由于各原因未及时开启,当达到机械保护设定卸放值时,机械保护动作,将复合型卸放阀打开泄压。手动功能投入:当设备需检修,退出时,则在值班室内手动开启阀门泄压。
3.1 实施步骤
首先,将电动放散阀拆除,并用盲板法兰封堵。然后,拆除安全阀并安装复合型卸放阀。最后,将PLC控制程序同步进行修改。
3.2 操作方式
自动卸压功能:某一箱体正常运行时,复合型卸放阀常闭,自动功能投入,当达到设定排放压力0.23 MPa时,PLC发出开阀指令,触发二位五通换向阀动作,阀门开启泄压。当低于设定值0.23 MPa时,PLC发出关阀指令,触发二位五通电磁换向阀动作,阀门关闭。如果出现阀门未及时开启,当达到机械保护设定值0.25 MPa时,机械保护动作,阀门打开泄压。当低于设定值0.25 MPa时,机械保护再次动作,阀门关闭。
箱体放散功能:某一箱体需退出检修时,手动功能投入,点击开阀按钮,由PLC发出开阀指令,复合型卸放阀打开,卸去箱体内的压力,为后续箱体检修创造条件。
复合型卸放阀,密封采用刚柔结合方式,柔性密封选用硅橡胶材质,刚性密封选用普通45#钢材质,硅橡胶耐腐蚀、耐高温性能非常强,受煤气酸性腐蚀影响非常小,密封不容易被破坏,密封效果优势明显。
4 实施后的效果
(1)稳定高炉炉顶压力,保证高炉生产顺行。
当高炉炉顶压力异常升高后,原弹簧式安全阀卸爆后,煤气压力瞬间大幅降低,大量煤气外泄,污染环境。而此时阀门又无法自动回座密封,必须将箱体退出运行,泄压后,手动密封。应用复合型卸放阀后,能够实现自动泄压、回座,避免了箱体卸爆后大量煤气的外泄问题,稳定了高炉炉顶压力,保护了环境,安全、环保效益显著。
(2)降低了设备故障率,确保了干法除尘卸爆系统的安全运行。
复合型卸放阀同时具备箱体放散和瞬间泄压保护箱体的功能,改造后运行安全可靠,废弃了原电动放散球阀以及弹簧式安全阀,设备故障点随之减少,设备故障率明显降低,干法除尘卸爆系统的安全运行得到保障。
(3)选用刚柔结合的密封方式,延长了复合型卸放阀的使用寿命。
复合型卸放阀密封方式选用的刚柔结合的密封方式,柔性密封件防腐蚀、耐高温优势明显,有效地避免了腐蚀泄漏问题的发生,延长了复合型卸放阀的使用寿命,降低了干法除尘的运行成本。
(4)使用过程简单,不需要定期校验,节约了定期校验费用的支出。
5 结论
实践证明,复合型卸放阀应用后,降低了干法除尘卸爆系统的故障率,确保了干法除尘系统的安全、稳定运行,此项技术值得在冶金企业干法除尘系统中大面积推广应用。