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高峰矿井巷工程光面爆破技术改进与应用

2018-10-23

中国矿山工程 2018年5期
关键词:光面炮眼消耗量

周 立

(广西高峰矿业股份有限责任公司,广西 河池 547205)

1 前言

广西高峰矿位于广西南丹县大厂镇,是我国少有的锡多金属特富矿床,矿体水文地质条件属复杂类型。矿体围岩主要为生物礁灰岩,饱和抗压强度为58~90.1MPa,岩石坚固性系数f为6~10,为硬质岩石;岩体结构主要为块状结构,岩石质量中等—好,结构面仅有Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级;完整性好的地段井巷不需要支护,局部为碎裂结构,岩体较破碎,巷道须支护。目前广西高峰公司井下巷道采用传统的爆破方法,造成巷道超挖、欠挖严重,在矿山围岩破碎不稳定的条件下,需要大量锚网,甚至混凝土支护,造成材料的严重消耗和采矿成本的增加。为提高矿山掘进效率和降低成本,须对巷道掘进爆破进行优化设计。

2 光面爆破参数优化设计

矿山目前运输巷道规格为3.2m×2.9m,其断面积约为8.749m2。为有效组织井下主运输巷道掘进施工,在保证安全的条件下,选用一种最有效的方案高速度、高质量地将岩石按规定断面爆破运搬,并尽可能不损坏巷道围岩,并最大限度地保持岩石原有的强度和稳定性,以利于爆破后围岩长期稳定,并降低爆破地震效应、空气冲击波及飞石距离,使爆破对周围物体损伤最小。确定巷道爆破设计的基本原则:①巷道断面符合设计要求,不欠挖、少超挖,巷道的方向和坡度符合设计要求;②炮眼利用率高,炸药和雷管等爆破材料消耗低;③爆下的岩石块度适中,爆堆集中,便于装岩;④对围岩的破坏小,以利于巷道的支护和稳定。

2.1 光面爆破参数的优化确定

(1)炮眼直径。炮眼直径应和药卷直径相适应,本设计所用药卷直径为32mm,选择巷道掘进的钎头直径38mm,钎杆长度为2.2~2.5m。

(2)炮眼深度。选择气腿式凿岩机凿岩时,炮眼深度控制为2~2.1m。

(4)炮眼数目与单位炸药消耗量。其值取决于岩石性质、巷道断面规格、炮眼直径和深度等因素,一般按经验公式或《矿山井巷工程预算定额》选取。

(1)

Q总=qV=qslη=30.044kg

(2)

式中:N——炮眼数目,个;

f——岩石坚固系数,f=10;

s——巷道掘进断面积,8.749m2;

Q总——每循环所需炸药量,kg;

增强这一技术专业人才的工作能力。建筑施工在开展的过程中,一定要注重人才培养,只有在具备充分人才的基础上才可以充分发挥注浆施工技术的作用。

q——单位炸药消耗量,取q=2.02kg/m3;

V——爆破岩石体积,m3;

l——工作面炮眼平均深度,m;(掏槽眼2.1m,辅助眼、帮眼、顶眼2.0m);

η——炮眼利用率,取85%。

根据经验先选取炮眼数目为31个,再按照岩石和作业条件优化取舍炮眼数目实际布置41个,掏槽眼为混合掏槽(桶形与锥形)11个,其中中间掏槽孔为空眼。其炮眼布置见图1。

图1 巷道优化后的光面爆破孔网布置图(单位:mm)

(3)

(4)

(5)

Q总=24Q单+4Q单桶装+12Q边=45.6kg

(6)

式中:Q单——单孔炸药消耗量,kg;

Q单桶掏槽——桶形掏槽孔单孔炸药消耗量,kg;

Q边——周边孔单孔炸药消耗量,kg;

L——工作面炮眼平均深度,(掏槽眼2.1m,辅助眼、帮眼、顶眼2.0m)m;

L桶装——桶形掏槽眼装药长度,m;

L药长——乳化炸药药卷长,m;

L空气——间隔装药空气间隔距离,m;

m——乳化炸药每卷重,kg。

炮眼参数见表1。

表1 炮眼参数明细表

2.2 装药结构与起爆顺序优化

装药结构上改变原有的连续装药为间隔装药,采用连续反向装药(孔底),周边孔为间隔装药,空气间隔为0.2m,利用竹竿枝条进行预装药,直接填入炮孔并堵塞。装药结构及现场装药效果见图2。

图2 装药结构及现场装药效果图

起爆网络采用导爆管和毫秒延期雷管起爆。采用反向起爆方式,即起爆药包置于临近孔底,掏槽孔中心孔不装药、其他孔装药,2#~5#掏槽孔装一半的药量即3卷炸药卷,掏槽眼最先爆破,爆出一个锥形槽子穴,以造成第二个自由面,接着爆破辅助眼,它可崩落大量岩石,为周边眼的爆破加大自由面,接着爆破周边眼,其作用是控制巷道轮廓,最后爆破底眼,目的是对巷道内岩石起到抛掷和松散的效果。爆破网络起爆顺序见表2。

表2 爆破网络起爆顺序

2.3 施工质量控制“三指标”

(1)平台:方便顶板炮眼钻眼,保证顶板眼角度平整、规范、达标。

(2)标杆:用1寸铁管制作,作为钻眼角度参照杆,控制钻眼上下左右角度,保证所钻的炮眼处于互相平行状态。

(3)竹片:用于固定炮孔内不藕合装药药卷,保证炮孔内间隔装药均衡,提高眼痕率。

2.4 验收标准

实施爆破之后,巷道周边必须光滑平整;周边眼的眼痕率不低于60%; 爆破后中线至任一帮不得小于设计值,不得大于设计值的10%;爆破后围岩不应有明显的炮震裂隙;巷道顶板必须看到6个钻孔眼痕。

3 现场效果对比

3.1 效果对比分析

爆破后主要通过对比巷道壁完整与光滑度,是否需要锚网支护等。优化前后的爆破效果分别见图3和图4。由图可知,优化后的爆破效果明显好于原爆破方案。

图3 原巷道掘进后的加强支护图

图4 优化爆破参数后的效果图

3.2 经济效益分析

材料费用价格:竹片一捆60元,炮泥一袋100元,平台架子一个500元,一张锚网材料和人工费约840元(1张网+6个锚杆)。成本分析:每掘进2m巷道需3张锚网,费用为2 520元,优化爆破产生新成本为竹片、炮泥和平台架子计650元。节约单位成本:2 520-650=1 870元。

4 结语

实施光面爆破提高了高峰公司井下采掘工程质量,保证了采掘巷道的成形,减少巷道超挖现象,减少因巷道超挖及成型差造成的材料浪费,加快巷道的掘进速度;节约了材料,降低了成本,提高了经济效益,创造了安全的采矿环境,为矿石、材料的运输和人员的行走创造安全的作业通道;为以后巷道掘进实施光面爆破提供借鉴。

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