韶钢板材厂宽板工序新增二切设备改造电气控制系统
2018-10-21彭志玲
彭志玲
摘 要:本文着重介绍韶钢第板材厂宽板工序新增二切设备改造电气部分,并对其PLC系统作了简要阐述。
关键词:宽板工序;二切;电气;控制系统
1 引言
宽板工序目前所使用的坯料主要由炼钢厂1#和4#板坯连铸机提供,1#板坯连铸机主要生产4m以上的长定尺板坯、4#板坯连铸机主要生产5m以上的长定尺板坯,短定尺铸坯依靠离线人工二次切割实现。受现有设备条件限制,宽板工序目前的生产组织过程中,凡是需要二次切割的坯料,都需要下线冷却,检验合格后根据生产计划需求,人工对坯料切割,冷装入炉生产。存在着铸坯热损失大、切割毛刺无法去除进而影响轧材表面质量、人员操作条件差、劳动强度高、生产率低等弊端。
2 二切改造必要性
综合生产组织、物流及能耗成本、劳动安全等众因素,宽板工序新增二切设备是非常有必要的。
3 二切电气控制系统
3.1电气传动系统
a.切前辊道
切前辊道用来运输和支撑抽出装置和火焰切割机间入口段的材料。辊道有4个可变速AC齿轮马达,变频传动,电机15KW。
b.切割辊道
切割辊道由6个辊驱动并且由6个变速AC齿轮电机驱动,每个马达由其矢量传动控制。电机功率15KW。可移动框架水平动作靠比例阀驱动的两个液压缸控制。液压动作必须通过单磁阀起动。提供2个极限开关用来检测框架行程末端。
c.输送辊道
输送辊道分为两部分。第一部分用来将板坯从切割辊道传送到输出区。在引锭杆穿入过程中,此辊道用来将一首歌运输到夹送辊。在引锭杆复位过程中并且当引锭杆切断后,此辊道用来将引锭杆运输到停放区。运输辊道靠23个变速AC齿轮电机驱动,电机功率15KW。将提供2个升降挡板:一个用于引锭杆,另一个用在去毛刺机后辊道末端。此辊道末端的挡板用作安全挡板。气动电磁阀用来控制安全挡板的提升/下降。安全挡板的高位将由极限开关探测。安全挡板低位(离线)将由极限开关探测。板坯在升降挡板前的出现将由光电管检测。
d.出坯辊道
变频控制,电机功率15KW。辊道分为两部分。
第一部分用来将板坯从上游辊道运输到中间升降挡板。
第二部分将板坯从中间挡板运输到最终挡板。将提供两个升降挡板:一个在辊道中间(中间挡板),另一个在辊道末端(最终挡板)。气动电磁阀用来控制挡板升降动作,挡板的高位靠两个极限开关检测。挡板的低位(离线)靠两个极限开关检测。板坯出现在升降挡板前(下降/停止)由两个光电管检测。
e.去毛刺系统
去毛刺系统包括1个提升缸(上/下动作)、2个限位开关(上/下动作检测)、1个倾斜缸(向前/向后动作)、3个板坯位置探测器(光电管LB1,LB2,L3)等设备。
f.火焰切割机
火焰切割机为GEGA成套装置,自带一套PLC系统,与其他PLC通过工业以太网通讯。
g.喷号机
喷号机为镭目成套装置,自带一套PLC系统,与其他PLC通过工业以太网通讯。
h.夹送辊
每组夹送辊配备两个AC电机,上下各一个;每个电机由一个单驱动装置供电。该系统包括2、3、4、5、6、7、8号扇形段等7对电机传动的上下夹送辊。
该传动装置为矢量控制型;电机的速度由脉冲发生器进行检测并作为传动系统的反馈数据。各电机传动系统从PLC接收速度参数;PLC接收实时转速、、实际扭矩和电机轴的位置作为反馈。每个电机分别由变频驱动装置控制;电机装有冷却风机和一个用于速度反馈的脉冲发生器;2~4号扇形段装有固定的制动装置,以在电机断电时控制板坯和引锭杆。
i.对中装置
对中装置段装有辊定位用液压执行装置、控制压下扇形段的比例阀、检测液压缸位置的线性位置传感器、检测液压缸差压的压力传感器、在动力故障时控制位置的锁定阀等装置。
3.2基础自动化级
3.2.1PLC网络
基础自动化系统以西门子PLC控制装置为核心,采用S7—400系列的产品。PLC与子站、变频器之间的通信通过Pr of i bus-DP网实现。Pr of i bus—DP用于工业自动化系统现场层的高速数据传送,主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息,总线循环时间必须要比上站(PLC)程序循环时间短,除周期性用户数据传输外,Prof i bus —DP还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态、诊断和报警处理。
3.2.2系统人机接口HMC
PLC控制系统STEP7 V5.4 CN编程,上位机HMI监控操作系统采用WINCCV6.0编程。该系统通过WINCCV6.0组态编程实现过程控制所必要的监控和操作功能,包括存切割过程中各种设备状态和相关参数的动态显示、电气设备的操作控制的显示,以及故障报警、操作记录,实时趋势和歷史趋势曲线等。从而满足工艺模型自动控制、工况监测、安全生产、介质能耗计量等要求。实现自动化系统的人机接口功能。
3.2.3电气传动控制
电气传动部分采用两门子6SE70系列变频器以及 MI CROMASTER440系列的全数字变频调速装置。MI CROMASTER 440系列主要用于火切机大车和割枪电机控制,火切机下辊道由6SE70系列变频器控制。
MICROMASTER440通用型变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,其具有很高的运行可靠件和功能的多样性,全面完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。
4 结论
在宽板工序现装料辊道处,依次布置板坯辊道、对中装置、火焰切割机、去毛刺机、喷号机等后,并通过PLC系统自动控制技术进行远程监测、控制,实现热装入炉对4#连铸机下线后通过热送辊道输送的热坯进行二次切割、毛刺清理、在线喷号等,最终实现热装入炉,为宽板工序生产稳定、顺行创造了条件。
参考文献
[1]张凤珊.电气控制及可编程序控制器.2版 [M].北京:中国轻工业出版社,2003.
[2]李浩.现代切割技术的发展与应用.2005
(作者单位:广东韶钢工程技术有限公司)