稠油油藏早期整体调剖实践与认识
2018-10-21李亚恒
摘 要:本文针对稠油油藏在注水开发过程中由于水油流度比高,导致常规注水“指进”现象严重、受益井含水出现有升有降、自然递减幅度大的问题,提出了早期整体调剖的治理思路,通过开展先导性试验,证明该思路是稠油油藏控递减、提高采收率的有效手段。
关键词:稠油油藏;流度比;指进;控递减;提高采收率
0 引言
在稠油油藏注水开发过程中,由于原油粘度较高、水油流度比大,结合动态监测及油井生产运行资料,发现生产区块注水“指进”现象严重,受益油井含水出现有升有降的变化情况,层内及平面矛盾显著,严重制约了稠油区块的长久高效开发。
1 井区概况
1.1 地质概况
刘官庄油田庄浅33-41区块地理位置位于河北省黄骅市刘官庄地区,构造位置处于黄骅坳陷埕北断阶区羊二庄鼻状构造带羊二庄主断层上升盘,为依附于羊二庄断层上升盘上的断鼻构造。目前含油层系主要为馆二,地质储量40.5万吨,空隙度30.15~33.59%,渗透率范围,0.7179~1.1341μm2,地面原油相对密度0.957,地层温度73℃,粘度980.28MPa·s,凝固点-1.3℃,含蜡6.31%,地层水型为NaHCO3,总矿化度10748mg/l。
1.2 开发现状
区块目前共有油井5口,开井5口,日产水平24.7t,综合含水64.6%,采油速度2.23%,采出程度9.14%;共有注水井3口,开3口,日注水平80m3。断块累计产油为3.7017万吨,累计注水5.93万方,月注采比1.05,累计注采比0.75。
2 井区存在问题
虽然该井区注采井网较完善,由于原油粘度高、水油流度比高,导致注水开发过程非活塞驱油及“指进”现象较为严重,受益井含水出现有升有降的变化情况,层内及平面注水矛盾突出。
3 早期整体调剖实验方案設计及实施效果分析
根据对该井区存在问题以及潜力的认识,确定对该井区实施整体调剖。
3.1 方案设计
3.1.1 调剖体系的选择
结合不同调剖体系性能、区块动静态资料,主要包括调剖体系成胶时间、成胶强度、稳定性能、适应范围、药剂成本及调剖区块油藏物性、动态监测数据、措施井PI和FD值,主体优选针对压力窗口较大、油藏物性较好、PI指数较小封堵效果较好的延缓交联聚合物凝胶体系开展先导性试验。
3.1.2 调剖药剂用量
结合孔隙度、渗透率、油藏厚度及PI指数,一次调剖主体对25米内的近井带带进行调剖。
3.2 方案实施情况
2015~2017年共计实施调剖作业4井次,累计注入药剂9200方(表1)。
3.3 实施效果分析
①水井实施堵水调剖之后,注水压力上升1.6~3.4MPa;
②调剖前后压降曲线对比,水井注入状况有所好转;
③井组综合含水由64.6%下降到55.5%,累计纯增油3658吨。
4 认识及建议
①稠油油藏早期整体调剖是稠油油藏控递减、提高采收率的有效手段;
②稠油油藏原油粘度高、水油流度比高,长时间注水开发,易显现非活塞驱油,可以考虑多轮次调剖。
参考文献:
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作者简介:
李亚恒(1986- )女,汉族,天津蓟县籍,大学本科,助理工程师,研究方向:研究方向修井工艺。