卤水换热器的清理及酸洗
2018-10-19,
,
(连云港碱业有限公司,江苏连云港 222042)
1 换热器现状及清理的背景
我公司盐水车间使用部分地下卤水配以生产水用来化盐,地下卤水温度在18~25 ℃之间,直接化盐温度较低,达不到要求。故增加三台换热器(换热器型号:BFMH1100-1.0-399-6.0/25-4,管程走卤水,壳程走循环水),与重碱车间氨冷器出来的热水进行间接换热。一方面加热卤水,另一方面也降低了循环水温度,降低循环水系统热负荷,取得了较好的效果。但经过长期运行,换热器结垢非常严重。打开换热器封头对两台换热器管程进行高压清洗,保证所有管程畅通且无结垢,但因管束为固定式的,无法抽出,因此壳程无法清理。换热效果依然不佳,打开循环水侧短节发现,循环水侧结疤严重。盐水车间决定对换热器壳程进行化学在线酸洗,去除水垢提高换热效率满足生产需要。
2 酸洗过程
2.1 酸洗条件准备
化学酸洗用主要设备:酸洗泵站1套,Q=30 m3/h;
酸洗水源:生产水;
电源要求:~380 V、 22 kW;
排污:通过吨桶将酸洗废液倒入酸碱中和池。
对将要酸洗的设备系统进行详细检查,并进行水压试验合格后,管线及连接部位有无泄漏、堵塞等异常情况。
酸洗原料、分析仪器、劳保用品、泵站工具。
2.2 酸洗标准
腐蚀率≤6 g/m2·h,酸洗腐蚀总量≤72 g/m2;除垢率≥95%。
2.3 酸洗流程示意图
采用2台换热器串联的方式进行酸洗,酸洗时保持低进高出,冲洗时切换到高进低出状态,以达到干净效果。
泵站→1#换热器→2#换热器→泵站
2.4 酸洗步骤
2.4.1 化学酸洗工艺过程及分析监测
临时系统→系统水冲洗及检漏→酸洗→水冲洗
2.4.2 建立酸洗临时系统
将要酸洗的设备及相关管线建立临时酸洗系统,使该临时酸洗系统与酸洗泵站构成一个循环回路。当进出水浊度基本一致时,即可结束该步工序。
监测项目:澄清度:目测1次/5 min
2.4.3 系统水冲洗及检漏
系统水冲洗及检漏的目的是除去系统中的积灰、泥沙、脱落的金属氧化物等污垢,同时在模拟酸洗状态下,检查酸洗系统中是否有泄漏及酸洗循环系统是否畅通。
水冲洗:根据设计要求建立临时系统,然后进行水冲洗。酸洗前应将不参加酸洗的设备及管线进行水封,并关好相关的阀门;各排污点及排气阀定时排放。水冲洗至目测出水与进水的澄清度相近时结束。
确认酸洗系统再无泄漏点后,进行系统水冲洗工序,水力冲洗还可发现设计或安装过程中存在的一些问题。检查系统中是否有气阻、死角、短路及堵死等情况,若发现有问题,立即处理,待问题解决后才能进行下一步工作。
2.4.4 酸洗过程
应用某公司专有的酸洗技术,通过加入缓蚀剂和还原剂等,解决了金属在酸洗时氢离子腐蚀和三价铁离子加速腐蚀的问题。
水冲洗结束后,调整系统处于正循环状态,挂入酸洗挂片,先加入缓蚀剂,待混合均匀后,再依次加入各种酸洗药剂。
1)操作顺序:采用两台换热器串联进行酸洗。
①在酸洗配液槽中投入酸洗药剂,进行循环配制酸洗液,同时分析化验酸浓度。
②以上述方法逐步将酸洗药剂加入酸洗系统中。
③酸洗药剂加完,并有酸洗回液后(系统水量不足的补水),进行循环酸洗工序。
④同时挂入与酸洗设备材质相同或相似的标准腐蚀试片和监视管段,以便对酸洗效果适时监控。
2)注意事项:在化学酸洗的酸洗过程中,要定时检查酸洗系统的漏点、浓度、腐蚀率、溶垢效果等各项参数。在酸洗过程中应严格控制操作的压力、流速和排放量。
表1 酸洗时控制监测的项目及工艺指标
3)酸洗的终点判定:在1 h内,当连续两次取样检测的酸浓度及铁离子浓度基本不变时(绝对差值小于0.2%),同时监视管段清洁度达到预期效果时,可结束酸洗。
4)应急措施:在酸洗过程中,若测得的Fe3+离子浓度大于500 ppm,应及时添加Fe3+离子还原剂(如:Na2SO3等)或置换部分酸洗液,使Fe3+离子浓度小于500 ppm。
5)水冲洗:酸洗结束后,用清水将酸洗液顶出,然后充入新鲜水进行冲洗,目的是除去残留的酸洗液及洗落的固体颗粒。当出水pH值接近中性(pH=6~9)并澄清时即可结束。
监测项目:pH 值 1次/10 min
3 验收及相关数据
对可见部分进行直观检查,确定酸洗效果,对拆装部分进行还原复位。
3.1 酸洗挂片
表2 化学酸洗挂片数据
注:挂片表面积为0.0028 m2。
酸洗挂片腐蚀速率远低于国家标准,保证了此次化学酸洗的安全。
3.2 钙离子变化曲线
表3 化学酸洗过程中水质分析数据
由钙离子数据可以看出,7月14日早上9点和8点采样数据相差很小,酸洗结束,共反应掉351.85 kg的垢。
图2 钙离子变化曲线图
3.3 废酸处理
按照,废酸中和后(pH=6~7)排放至粉煤灰渣场。
3.4 效果验证
表4 1#换热器酸洗前后及其正常使用的0#换热器对比数据
注:循环水进口处压力低说明进水通畅;0#换热器是新型波纹管换热器,投用时间为一年,尚未结疤。
酸洗后于7月14日上午10:00对1#卤水换热器走水试验,试验前循环水全部走0#卤水换热器(新换热器),进换热器处循环水压力0.142 MPa,流量200 m3/h;
试验时关闭0#卤水换热器循环水,全部进1#卤水换热器,压力0.152 MPa,流量176 m3/h;说明1#卤水换热器循环水侧基本畅通。
通过14日试验数据看,卤水换热器酸洗比较成功,达到预期效果;试验后0#、1#卤水换热器运行。循环水进出口温差20 ℃,卤水流量180 m3/h,温升为15 ℃,满足生产要求。
2#换热器效果优于1#换热器,车间现运行0#、1#换热器,对2#换热器管程进行水洗、浸泡、排空后处于备用状态。
4 项目经济效益分析
1#、2#换热器因结疤严重失去使用价值,更新两台要60万左右(不含安装配管等费用),对1#、2#换热器管程清理花费6万元,酸洗花费8万元,共计14.0万元,节约费用为46万元。
对于换热器,本身没有腐蚀损失,清理后依然呈现出金属本身光泽,但使用三年后管壳程存在结疤情况,因此在以后生产中,定期对其管程进行酸洗,对其壳程进行清理,确保其好用。