探讨脱硝技术生活垃圾焚烧发电厂的应用
2018-10-19黎小保吕志中
黎小保,吕志中
(1.中国恩菲工程技术有限公司,北京 100038;2.启迪桑德环境资源股份有限公司,北京 101102)
通常,燃烧过程中生成的氮氧化物有3种形成机理:空气中的氮气在高温下氧化——热力型;燃料中的氮的氧化——燃料型;空气中的氮和碳氢化合物共同作用——快速型。垃圾焚烧过程中产生的氮氧化物大多数为燃料型,少部分热力型,快速型极少。目前有关氮氧化物的控制方法非常多,燃煤电站锅炉应用较多的是SCR、SNCR以及SNCR与SCR混合脱硝技术,而对于以生活垃圾为主要燃料的焚烧发电厂,目前普遍采用的是SNCR技术[1-2]。
1 SNCR工艺原理
SNCR即选择性非催化还原法,在烟气温度为900~1 100℃,不加催化剂的有氧条件下,向炉膛中加入氨水或尿素等脱硝还原剂,将氮氧化物还原成氮气与水。SNCR工艺原理如图1所示。
图1 SNCR工艺原理
当将NH3作为还原剂时,发生式(1)所示的化学反应,该反应主要发生在950℃。
当采用尿素作为还原剂时,发生以下化学反应:
2 影响SNCR脱硝效率的因素
通常,在实际应用中,SNCR脱硝反应效率还会受到反应温度、NH3/NOx摩尔比、不同还原剂以及烟气中的氧含量的影响。
2.1 反应温度的影响
温度是SNCR工艺中最关键的因素。在低温条件下(低于800℃)加入的NH3大多数没有反应,而在高温条件下(高于1200℃)大部分NH3被氧化成NOx,因此根据还原剂和运行条件,SNCR的有效反应温度窗为900~1 100℃。
2.2 摩尔比的影响
实际运行中,NH3/NOx摩尔比一般控制在1.0~2.0比较好,最大不要超过2.5,否则会增加NH3逃逸。
2.3 还原剂的影响
选择不用的还原剂,有效的反应温度窗不一样。
2.4 烟气中氧含量的影响
在没有氧气存在的情况下,氮氧化物脱除率很低,但是过量的氧含量会氧化NH3,反而增加氮氧化物的排放量。
3 SNCR系统设计
某垃圾焚烧发电厂一期配置3×350 t/d炉排炉,二期工程配置2×500 t/d炉排炉,焚烧炉采用西格斯先进低氮焚烧技术,在不投加脱硝系统前,锅炉氮氧化物排放浓度可达到350 mg/Nm3。根据环评要求,氮氧化物排放浓度需达到欧盟2000标准,即200 mg/Nm3,需设置SNCR脱硝装置。
3.1 还原剂的选择
目前,国内外生活垃圾焚烧厂SNCR系统的还原剂一般采用氨水或尿素溶液。两者的比较如下。
(1)尿素冰点高,约为60℃,容易结块,配制尿素溶液时需采用热水,且输送管道需要伴热。氨水储存及输送方便,无须配制。尿素溶液对管道的腐蚀比氨水高。
(2)尿素溶液对反应温度窗要求严格,需严格控制在900℃左右,氨水的温度窗范围较宽,700~1 000℃范围内都有较高的脱除效率。对于生活垃圾焚烧炉,由于垃圾的成分及热值波动较大,炉膛内温度不稳定,选择氨水能保证稳定的、较高的脱除效率。
(3)尿素的NH3/NOx摩尔比较高,未反应完全的NH3增加了烟气中NH3逃逸率。尿素反应容易产生笑气(N2O)和一氧化碳。焚烧厂附近有稳定的氨水来源。
基于以上原因,该生活垃圾焚烧厂采用氨水作为SNCR还原剂。
3.2 SNCR工艺及组成部分
采用氨水作为还原剂,以软化水为载体喷入焚烧炉第一烟道内。公共部分包括一期、二期工程,共5条焚烧线。每条焚烧线配置1套氨水混合单元和1套喷射单元。
25%氨水溶液通过由槽罐车泵送入氨水双层储罐,同时罐顶部气体由罐顶回到槽车顶部,形成闭合加注;有罐顶呼吸阀保证罐顶稳压,储罐液位开关实现泵启停联锁,防止满溢;软化水和氨水根据氮氧化物排放反馈值实现定量混合,根据温度窗信号实现定向分配;然后依靠泵的压头送入喷射器,喷射器分为内外枪管,氨水由内枪管喷入,雾化压缩空气由外枪管进入,在喷枪端部雾化段实现雾化;喷枪的喷射角度可以调节,同时也可根据喷枪喷射情况手动调节雾化长度。SNCR系统采用一体化设备,可根据生产负荷的变化和引风机后的氮氧化物浓度等,调整氨水溶液和软化水的喷入量,并且配备单独的电力仪表控制柜,所有信号进入DCS引至中控室。
3.2.1 氨水接收单元
氨水浓度25%,设置1个80 m3氨水储罐,材质为316 L,由于氨水为无色透明的挥发性液体,有刺激性气味,因此氨水储罐采用双层密封结构。储存约3 d消耗量,室外布置。储罐配一台20~30 m3/h氨水进液泵。同时,出于安全考虑,在氨水储罐附近设置有紧急喷漆系统,紧急情况下可用于冲洗眼睛。
3.2.2 氨水输送单元
氨水输送单元将储罐中的氨水加压输送至混合单元,氨水输送单元模块化布置,设置2台1 m3/h氨水输送泵,1用1备,布置在氨水储罐附近。
3.2.3 软化水泵送单元
由于25%浓氨水容易挥发,若直接将25%浓氨水喷入焚烧炉内,焚烧炉墙附近NH3浓度较高,焚烧炉中部NH3浓度较低,不利于氮氧化物的脱除。以软化水为载体,对氨水溶液进行稀释,能使焚烧炉内NH3浓度均匀分布。软化水单元包括50 L软化水槽,自动液位控制;配置2台1 m3/h加压水泵。室内布置,靠近焚烧炉。
3.2.4 混合单元
混合单元使氨水与软化水均匀混合,每条对应一个喷嘴。利用调节阀控制进入喷嘴氨水和软化水量。混合单元布置于焚烧炉附近,各阀门柜内布置。
3.2.5 喷射器
氨水喷射器采用雾化型喷嘴,用压缩空气作为雾化和冷却的载体。配置快速插拔接头,便于检查。喷射角度20°,雾化粒径50 μm。喷嘴末端处设置有30°喷射孔并可360°旋转,可调节喷射范围。喷嘴伸出炉墙150 mm,避免炉墙结焦对喷嘴的影响。
根据焚烧炉大小配置喷嘴数量,一期工程350 t/d焚烧炉两侧各布置3个,共布置6个喷嘴;二期工程500 t/d焚烧炉两侧各布置4个,共布置8个喷嘴。
喷嘴固定在焚烧炉上,金属软管连接,避免锅炉因膨胀引起的热位移损坏管道。
3.2.6 控制系统
全厂SNCR系统按一、二期工程共设置2套PLC控制系统。控制系统主要包括两个部分:一是根据焚烧炉第一烟道温度梯度,自动选择氨水喷射点;二是根据烟囱出口NOx、NH3的浓度,自动控制氨水喷射量。由于氨水的喷射量很小,锅炉蒸发量、烟气量也很小,因此它不参与锅炉的其他控制。
4 SNCR系统安装、调试
4.1 原料消耗
某垃圾焚烧厂一期、二期工程总消耗量如表1所示。
表1 主要原料消耗
4.2 SNCR系统安装、调试时问题
4.2.1 炉膛开孔
由于焚烧炉未预留SNCR接口,在炉膛开孔时,锅炉水冷壁管束间距20 mm,而喷嘴外径为19 mm,给锅炉开孔带来很大的风险。
图2 焚烧炉结构
4.2.2 烟气在线检测中无NH3检测
原烟气在线检测系统中没有设置NH3浓度测试项目,调试初期无法确定氨水喷射是否过量。
4.2.3 软化水水源
根据工艺要求,为避免管道结垢,氨水喷射载体需采用软化水,而全厂水系统未配置软化水,只有生产用水和除盐水系统,但生产用水水质达不到要求。若单独为SNCR设置一套软化水处理系统,投资太高,而除盐水较生产用水处理成本相差不大且所需水量较小,经业主同意,软化水以除盐水代替。
4.3 调试结果
经过现场调试运行后,NOx排放浓度<200 mg/Nm3,NH3逃逸浓度<8 mg/Nm3。达到欧盟2000要求。
5 结论
生活垃圾焚烧厂采用SNCR系统能有效脱除烟气中NOx。烟气排放浓度低于200 mg/Nm3,NH3逃逸浓度<8 mg/Nm3,能够达到欧盟2000排放标准。随着生活垃圾焚烧厂环境影响评价要求的日益严格,NOx排放浓度也要求越来越低,为减少今后扩建难度,新建项目焚烧炉应预留SCR脱硝系统的设备安装空间。在选择SNCR系统的还原剂时,从脱除效率及运行角度来说,氨水较为合适,但需结合项目所在地氨水和尿素供应实际情况,若附近有稳定的氨水来源,可选择氨水,若无可选择尿素作为还原剂。