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BEH高效静电除尘器在大唐抚州1000MW机组中的应用

2018-10-16林航英福建龙净环保股份有限公司

节能与环保 2018年9期
关键词:集尘煤种电除尘器

文-林航英 福建龙净环保股份有限公司

随着我国对燃煤电厂排放标准不断提高,各种新技术新工艺不断涌现。但电除尘器由于除尘效率高、处理烟气量大、运行稳定、燃煤适应性强等特点,作为火电厂烟尘治理中不可或缺的设备,对烟囱粉尘排放起到决定性作用。影响电除尘器性能的因素非常多,燃煤特性、锅炉负荷,日常维护、比集尘面积及电场数等。

1 工程概况

江西大唐抚州发电厂2×1000MW机组分别于2015年12月及2016年6月投产运行,超超临界参数、直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、固态排渣、前后墙对冲燃烧方式。锅炉最大连续蒸发量3053 t/h。自投产运行至今,除尘器出口排放稳定在≤20mg/Nm3以下。

1.1 燃煤特性

本工程设计煤种为满世煤与蒙泰煤的混合煤,煤质分析资料见表1。

1.2 煤灰特性分析

本工程煤质参数和灰成分参数中,对电除尘收尘性能影响较大的几个因素的分析如下。

1.2.1 灰分含量

设计煤种、校核煤种Ⅰ、校核煤种Ⅱ灰分含量分别为20.41%,16.27%, 20.8%,这样的燃煤灰分水平在国内煤种中属于中等偏低水平。煤中灰分含量的高低直接影响电除尘器的入口含尘浓度的高低。该项目除尘器入口含尘浓度在20~30g/Nm3之间,非常适宜电除尘器对粉尘的捕集。

表1 煤质分析资料表

1.2.2 含硫量、氢、水分含量

煤中的硫在燃烧高温条件下大部分被氧化成SO2,其产生的数量取决于煤中硫的含量、锅炉炉型、燃烧工艺和工况,我国燃煤含硫量变化范围在0.11%~5.13%之间,平均值约为0.87%,本工程燃煤的含硫量均低于平均值,说明在本工程中硫对除尘效率的贡献有限,但仍可部分降低粉尘比电阻。

煤中的氢和水分含量愈高,则烟气的水分愈高。经计算本工程3种煤的烟气中水蒸气体积比均在8%以上,相对较高,结合烟气中三氧化硫的综合效果应能进一步降低粉尘比电阻。

1.2.3 飞灰成分中的SiO2、Al2O3含量。

SiO2和Al2O3都是高熔点、导电性差的物质,是粉尘高比电阻的主要因素。本工程3种煤质SiO2+Al2O3的含量在80%~85%之间,在国内燃煤中属于中等水平,电除尘器设计时需要加一些特殊技术措施(如高频或双区等),完全能实现低排放的要求。

综合上述分析,本工程使用煤种为我国动力煤种中收尘性能相对一般的煤种,但只要除尘器选型合理,辅助一定的特殊技术措施,完全能够满足机组低排放的要求。

2 除尘器设计

本工程招标过程中采用双列3室5电场结构,同时由于现场场地条件限制,除尘器宽度(左右排柱中心线距离)不超过99.51m,长度(前后排柱中心线距离)不超过31.36m。具体选型参数见表2。

表2 除尘器选型参数表

为了满足场地条件,并同时满足达到排放要求的比集尘面积要求,部分投标厂家采用窄极距配置高极板的极配方式,但是由于极距过小,导致二次电压难以升高;且极板过高,极板难以得到充分利用,振打清灰困难,因此除尘效率得不到有效保证。

龙净环保采用不占用电场内部空间、铅垂布置的顶部电磁锤振打技术,并采用创新“顶部振打+小分区电场”结构设计技术,满足招标方提出的比集尘面积要求的同时保证除尘效率的最优化。具体设计思路如下:

方案1:采用2BEH720/6-5型双列6室5电场结构,极板分布为第1、2电场10块,第3~5电场12块,即2×10+3×12布局的5电场结构,总集尘面积高达201734m2,比集尘面积达到133.58m2/(m3/s),烟气总处理时间为25.38s,出口排放≤30mg/Nm3,除尘效率设计煤种:99.89%,校核煤种Ⅰ:99.85%,校核煤种Ⅱ:99.90%。由于采用龙净环保特有的顶部电磁锤振打技术,除尘器总长度控制在29.21m,比招标方提出的31.36m整体缩短了2.15m,极大的减少了土地使用面积。另外,采用创新“顶部振打+小分区电场”结构设计技术,除尘器采用6室布置的小室结构,阳极采用BE板组排后出厂,便于现场吊装的质量保证,配置刚性桅杆式小框架阴极系统,实现电场分小区布置。

方案2:采用2BEH720/6-6型双列6室6电场结构,极板分布为第1电场8块,第2~5电场10块,第6电场8块,即8+4×10+8布局的6电场结构,与方案1相比,本方案总集尘面积及比集尘面积保持不变,将阳极板进行重新组合,由于将5电场板块结构按6电场进行重新配置,相当于将5电场“大分区”结构调整为6电场“小分区”结构,强化粉尘在电场内的荷电能力,有效提高除尘性能,同时,由于采用6电场结构,除尘器总长增大到30.88m,粉尘在除尘器内部停留的时间增长,有利于除尘器效率提升。除尘器出口排放保证值≤20mg/Nm3,除尘效率设计煤种:99.93%,校核煤种Ⅰ:99.90%,校核煤种Ⅱ:99.94%。

3 工程应用

江西大唐抚州发电厂2×1000MW机组分别于2015年12月、2016年6月投产运行,根据第三方测试结果,在机组满负荷运行条件下,除尘器出口排放<20mg/Nm3,部分工况条件下出口排放小于15mg/Nm3,完全达到招标方要求的设计指标,甚至超过原设计值。

4 结束语

随着我国环保排放要求日趋严格,大量机组面临除尘器出口排放超标,需要进行改造。而大部分老旧机组由于场地条件限制,需在原有除尘器场地条件下对除尘器进行扩容改造。侧部振打型电除尘器由于其设备自身结构问题,只能通过增加极板高度方式来增加集尘面积,这样做的结果是虽然设备集尘面积能够满足要求,但由于极板高度太高,烟气导通角不足,造成部分极板浪费,最终导致出口排放超标,改造失败。

采用本工程所使用的创新型“顶部振打+小分区电场”结构设计,其振打采用顶部电磁锤振打技术,不占用电场内部空间,可以充分利用侧部振打型电除尘器侧部振打锤旋转空间,将常规侧部振打型电除尘器的n电场结构改造为n+1电场结构。同时,由于顶部振打型电除尘器采用刚性阴极小框架结构,可以将单个电场进行再次划分区,实现小分区供电,提高除尘效率。

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