自动化控制技术在转炉除尘上的应用
2018-09-26陈斌
陈斌
摘 要:本文介绍了红河钢铁有限公司在打造绿色钢铁企业上,如何从自动化控制的技术,对转炉除尘设备实施自动控制技术改造,从而提升除尘能力,降低污染排放, 取得了较好的环保效果。
关键词:二次除尘;自动控制;改造
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.16.102
1 前言
随着国家新修订《环境保护法》的实施, 按照《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》要求,钢铁行业既要在自主创新实现节能减排工艺技术的新突破,又要大力开展基础和前沿性减排工艺技术的研究,加大依靠系统优化减排的力度,推进绿色钢铁的发展。红钢炼钢厂三座50吨顶吹转炉,年产200万吨,平均日产102炉,转炉除尘采用一次除尘和二次除尘双除尘办法,一次除尘采用未燃半干法,除尘量1850,进口流量:111360Nm3/h,功率:1250KW ;二次除尘为干法布袋除尘,进口流量:600000Nm3/h,功率:1600KW,由于转炉一次除尘系统原设计能力只是配套40t的转炉,现在3座转炉已经扩大到50t,出钢口最大烟气量由原来的25000Nm3增大至现在的34990Nm3,除尘能力明显不足。在一次除尘不足的情况下,二次除尘的效果就显得尤为重要,二次除尘由于1#,2#转炉共用一台除尘风机,而且三座转炉的二次除尘阀门均是常开状态,收尘点多面广,造成除尘风力分散,减弱,当冶炼过程中,碳氧反应激烈的情况下,烟尘瞬间爆发,对于多除尘点,风力分散的二次除尘的设备来说,极大的影响了除尘效果,造成环保上的压力。通过对二次除尘设备构成进行深入的分析,查找存在的不足,从自动化控制的角度,针对性的提出改进措施,从根本上解决了这一难题,极大的提高了二次除尘的除尘能力,消除了转炉冶炼过程中的环境保护压力,确保了转炉的正常、高效运转,为炼钢的顺利生产奠定了基础。
2 二次除尘设备情况
1#转炉1#支管除尘阀门、1#转炉2#支管除尘阀门、1#转炉3#支管除尘阀门,2#转炉1#支管除尘阀门、2#转炉2#支管除尘阀门、2#转炉3#支管除尘阀门、除尘管道、除尘风机、除尘电机。如图1:
3 存在的问题
由于1#、2#转炉共用一台除尘风机,只要有一台转炉在生产,二次除尘风机的六个除尘阀门就一直处于常开状态。除尘点多达六个,造成除尘的风力分散,除尘效果大打折扣。转炉在出钢侧时,只有2#收尘阀门的收尘功能发挥作用,1#、3#收尘阀门的收尘完全是在做“无用功”,浪费风力。同理,转炉在出渣则出渣侧时,只有1#、3#收尘阀门的收尘功能发挥作用。
4 解决办法及措施
针对以上问题及其存在的不足,主要是阀门无法控制,一直处于“失控”状态,选择从自动化控制的角度,让六台阀门开关动作根据转炉的生产与否,转炉的位置进行联锁控制,从而解决了问题,强化了单个阀门的除尘能力及效果。
4.1 二次除尘支管蝶阀的开/关控制部分
蝶阀的开/关控制分为手动和自动,PLC操作画面上和现场操作箱上均可实现手动控制蝶阀的开/关,以便于检修时使用。自动控制蝶阀控制逻辑为:1)转炉位于垂直位时,1#、2#、3#支管蝶阀关闭;2)转炉位于出钢位时,2#支管蝶阀打开,1#、3#蝶阀关闭;3)转炉位于出渣位时,1#、3#支管蝶阀打开2#蝶阀关闭。
4.2 自动控制部分
阀门控制的启动、停止、开到位、关到位,远程/就地均为DI、DO,其中DI点位24个,DO点位12个,CPU模块1块,电源模块1块,CP模块1块,在PLC系统上,编写六个阀门的控制程序,将阀门的开关,启动、停止、等与转炉的冶炼进行联锁控制。
5 改造情况
由于阀门控制的启动、停止、开到位、关到位,远程/就地均为DI、DO,其中DI点位24个,DO点位12个,CPU模块1块,电源模块1块,CP模块1块,由于点位较少,本着节约成本,就地利用的原则,在原有的底吹PLC系统基础上,单独编写转炉二次除尘的控制程序,将阀门的开关,启动停止、远程就地等与转炉的冶炼进行联锁控制,从而通过控制阀门的开关实现二次除尘风力分散的控制。
6 效果与效益
红钢炼钢厂2017年二次除尘改造前后,烟尘外溢情况得到了良好的控制。
7 结束语
经过生产实践证明,上述二次除尘自動化控制在转炉除尘上的改造、应用是合理有效的,大大降低了转炉冶炼过程中烟尘大量外溢的情况,提高了转炉的整体除尘能力。
参考文献:
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