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轴流转浆式机组主轴密封漏水量超标治理

2018-09-26叶倩倩王环东张永慧

电力安全技术 2018年8期
关键词:排水泵顶盖停机

叶倩倩,王环东,张永慧

(吉林松江河水力发电有限责任公司,吉林 抚松 134500)

1 设备概况

某水电站装有2台轴流转桨式机组,水轮机型号ZZ550-LH-380,额定转速200 r/min,额定容量35 MW,机组型式为三导悬式结构。工作密封采用填料式盘根密封,由不锈钢轴套、密封压盖、密封填料、弹簧、压板等组成,具有一定的自动调节功能。工作密封下部装有空气围带式检修密封,长期停机或停机检修时,通入0.5—0.7 MPa的压缩空气,由橡胶围带唇边进行密封,阻断下游尾水进入顶盖。

该水电站2号机组自2010年投运以来,主轴漏水量随着运行小时数的增加而日益增大,每次机组检修均对其密封性进行针对性地处理,但均无明显效果;机组运行发电时顶盖排水泵每1—2 min就要启动1次,停机时约8 min启动1次。排水泵的频繁启动导致其故障频发,近年来多次出现排水泵烧损导致顶盖上水事件,严重影响了机组的安全稳定运行。

2 主轴密封漏水量超标原因分析

2.1 工作密封型式不合理

工作密封原设计为填料式盘根密封,配合弹簧和压板进行预压紧,且弹簧压缩量在机组正常运行时能进行自调整。这种密封结构存在弹簧预压缩量的调整无法准确把握和控制,密封润滑水量和漏水量无法定量计算,密封件磨损后压紧量调节困难等问题。同时,当机组受水力影响使水导摆度增大时,弹簧预压缩量不能完全补偿其受损的变量,时间越久漏水量就越大。原主轴密封示意如图1所示。

图1 原主轴密封示意

2.2 空气围带式检修密封存在密封死角

检修密封原设计为空气围带式结构,内部靠螺旋式弹簧支撑,外部采用丁晴橡胶作为密封主体。在制作过程中空气围带的两端需要预留密封接头,安装时进行手工粘接。接头处为非充气式结构,工作过程中势必会产生密封死角,严重影响密封效果及漏水量。

3 处理方法

为彻底解决上述问题,结合2016年机组A级检修,对2号机水轮机主轴密封进行了整体改造,尤其是工作密封及检修密封结构型式。

3.1 工作密封改造

工作密封改用径向自补偿式密封结构,工作密封轴套采用不锈钢材料,分成2个半把合固定在主轴上。工作密封的密封块为扇形密封块,采用进口高分子材料制作,沿轴向分2层布置。每层密封块分为6瓣。密封块外侧设周向螺旋拉伸弹簧,密封块磨损后在水压力作用下可以实现自动补偿,单边径向补偿量为7.64 mm。2层密封块中间的密封支撑环上设有若干个通润滑冷却水的通孔,润滑冷却水在摩擦面间流动时对密封起到润滑与冷却的作用。主轴密封润滑冷却清洁水压力必须大于被密封脏水的压力,确保脏水不会进入摩擦面,避免主轴密封转动环及密封块被泥沙磨损,以保证密封性能良好和密封块具有更长的使用寿命。改造后的主轴结构如图2所示。

图2 改造后的主轴结构

3.2 检修密封改造

检修密封采用C型环状中空充气膨胀式无间隙橡胶密封,为垫环支撑式空气围带结构。空气围带外侧采用黄铜板垫环进行支撑,保证空气围带既具有足够的刚度,又便于安装。检修密封工作压力为0.6—0.8 MPa,其安装工艺简便。C型检修密封在投运后可实现完全密封,不存在空气围带密封死角,能保证机组在停机状态下顶盖无上水,从而有效降低顶盖排水泵在停机时的启动次数。

4 改造效果

按上述方法改造后,2号机组于2016-12-10试运行,新的工作密封装置在工作状态下的漏水量基本稳定,且水泵的启动间隔明显延长,顶盖漏水量基本恒定,由不可控变成可控;在机组停机状态下C形硬支架式检修密封,可实现对下游尾水100 %密封,解决了原围带接头处易漏水的问题。改造前后排水泵运行间隔统计如表1所示。

表1 改造前后排水泵运行间隔统计

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