小尺寸、高转速旋转防喷器的试验与应用
2018-09-11高翔
高 翔
(大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院,黑龙江大庆163413)
大庆“三低”油田的油气挖潜采用欠平衡钻井方式是油田中后期开发的有效手段。此类井的开发过程中有2个特点,现有旋转防喷器无法满足[1]:采用的钻机底座低,无法满足现有旋转防喷器的安装和使用;采用PDC钻头,转速在120~180r/min,大大超出现有旋转防喷器的额定转速[2-3]。针对以上特点,大庆钻探工程公司钻井研究院研制了DQX-III型旋转防喷器,能同时适应钻机低底座和PDC钻头高转速的要求。
1 组成结构及工作原理
1.1 组成结构
该旋转防喷器由本体和泵站两部分组成,如图1所示。本体主要由旋转总成和壳体两部分组成。旋转总成包括驱动器、外筒、密封胶芯、轴承、中心管等几部分,旋转总成和壳体通过卡箍连接和锁紧。
1.2 DQX-III型旋转防喷器的工作原理
方钻杆通过旋转防喷器上的牙莰驱动器,带动总成与钻具一起旋转,而橡胶胶芯依靠自身的弹性变形和井压助封来对钻柱周围实施密封。
液压泵站是DQX-III型旋转防喷器的润滑、冷却系统,通过低粘度齿轮油的循环达到润滑、冷却轴承和动密封的目的。其主要规格及技术参数如下:
主通径:13-5/8″(346.1mm);
底法兰连接:API 6A 13-5/8″×5000psi BX160;
中心管通径:180mm;
工作压力(动压):10.5MPa;
静压:21.0MPa;
额定转速:180r/min;
可封钻具:5-1/4″六方钻杆;
工作介质:空气、泡沫和其他钻井液。
2 室内试验
在DQX-III型旋转防喷器完成地面装配、调试后,模拟现场试验条件对该样机进行了一系列功能性试验[4-6]。试验结果显示,该样机各项基本功能达到了现场使用需求。具体试验情况如下所述。
2.1 静压试验
将六方测试钻杆插入总成,确保钻杆插入胶芯,用清水为介质,启动试压泵使其对防喷器进行套压试验,将压力分别逐渐提升至3.5MPa、7.0MPa、14.0MPa及21.0MPa,然后稳压10min,观察是否有压降[8]。
试验结果:试验压力在 3.5MPa、7MPa、14MPa、21MPa各压力级别各观察10min无压降。
2.2 动压试验
将六方测试钻杆插入防喷器内,启动液压泵站循环液压油,启动液压马达,驱动防喷器旋转总成进行旋转,转速控制在100r/min左右,旋转5min,停止转动,将套压升至1.5MPa,转动5min,逐渐将转速提高至200r/min,观察有无渗漏及保压情况,继续提高套压至3.5MPa、7.0MPa和10.0MPa,重复上述动作,观察有无渗漏及保压情况,并记录相应的套压、转速及扭矩值。
试验结果:
套压1.5MPa和3.5MPa时,扭矩为180~240N·m,套压为7.0MPa时,扭矩为290~380N·m,套压为10.0MPa时,扭矩为410~590N·m,动密封和胶芯无渗漏现象。
2.3 可靠性试验
将六方测试钻杆插入防喷器内,启动液压泵站循环液压油,启动液压马达,驱动防喷器旋转总成进行旋转,维持套压为1.5MPa,转速180r/min累计旋转60h以上,观察胶芯和动密封的磨损情况。
试验结果:在套压为1.5MPa的情况下,做180r/min高速旋转,累计旋转超过60h,胶芯和动密封无渗漏现象,动密封轻度磨损。
最终试验结果如表1所示,在DQX-III型旋转防喷器完成地面装配、调试后,模拟现场试验条件对该样机进行了一系列功能性试验。试验结果显示,该样机各项基本功能达到了现场使用需求。
3 现场应用
表1 DQX-III型旋转防喷器室内试验结果
3.1 现场应用需满足的要求
(1)井口按钻井设计配备齐全的井控装置;
(2)配备相应的近平衡钻井配套设备;
(3)现场需提供380V/50Hz,至少30kW的电源接口;
(4)现场需准备不带标识槽的18°斜坡钻杆,数量不少于设计的井段;
(5)现场需提供六方钻杆,下旋塞的外径不许超过∅168mm;
(6)接单根或正常钻进时,现场操作需向井筒内倒入少许润滑油,润滑胶芯,以防胶芯快速磨损;
(7)对于下井钻具、接单根出现的毛刺、咬痕,需进行打磨;
(8)旋转防喷器试压问题,随现场井口试压一同完成;(9)要求井口居中,偏心度不大于5mm,校正井口;(10)其它事宜按照该井钻井工程设计执行或现场协商解决。
3.2 安装工艺及现场调试
3.2.1 安装工艺
(1)在井口搭脚手架。清理闸板防喷器环槽及旋转防喷器环槽,上好栽丝;
(2)将壳体从井架底座大门口吊装在井口上,注意保护紧固螺栓,不得损坏;
(3)安装密封钢圈,坐好壳体,上紧螺母固定好壳体;
(4)液压泵站就位后链接380V电源,通电后手动打开循环泵,看电机是否反转,如果反转调相线;检查油箱和水箱,看油水是否满足要求,如不足及时补充;
(5)用管钳松开卡箍上的紧固螺栓,将卡箍打开;
(6)将旋转总成吊到钻台上,安放在座装架上。在钻杆下部接上相应尺寸的引锥,涂上润滑剂(如黄油或铅油),然后将其插入到座装架上的旋转总成中。卸下引锥,将该钻杆与井口上的下部钻具相连。将旋转总成和壳体的密封面清理干净,下放钻具将旋转总成座在壳体上。锁紧卡箍上紧固螺栓,链接旋转总成的管线。
3.2.2 现场调试
(1)首先接通电源,启动液压泵站,保证泵站能够正常运转。
(2)将带有胶芯总成的钻柱连接到井内钻柱,下放,使胶芯进入旋转防喷器壳体内,用卡箍锁紧旋转防喷器本体,并上好紧固螺栓。
(3)将2根冷却循环管线与总成上的进、出口快速接头连接,启动液压泵站,观察泵站各显示值,保证循环系统工作状态正常。
3.3 现场应用情况
2011年,该旋转防喷器在大庆油田采油八厂进行了多口井的现场应用,其中有3口液相欠平衡及6口氮气钻井。
2011年4月,在采油八厂的芳180-斜146井进行现场应用,该井属采油八厂的一口开发井,设计井深1504m。根据设计本井二开井段1454~1504m 4-6/8″in井眼,层位:姚一段到青二、三段,需采用氮气钻进。
钻井参数:ZJ30钻机,最高转速120r/min,钻压40~60kN,扭矩4.4~6.3kN·m,进尺47m,总钻时间3.07h,平均机械钻速15.31m/h。
4 结论
(1)室内试验中,在套压1.5MPa下,做180r/min高转速旋转试验,累计旋转超过60h,动密封及胶芯无渗漏现象,整套系统工作可靠。
(2)通过现场应用,该旋转防喷器能够满足ZJ30钻机低底座、高转速的要求。
欠平衡钻井技术可以有效地提高钻井机械钻速,缩短建井周期,节约钻井成本,同时欠平衡钻井对于保护和发现油气有着重要的作用[9-10],因此该防喷器具有良好的应用前景。
随着“三低”油田开发井的增多,小尺寸、高转速的旋转防喷器的需求会显著增加,该旋转防喷器为的研发可大大降低生产成本,在油田大范围推广应用,将取得显著的经济效益。