APP下载

丰宁抽水蓄能电站岩锚梁岩台开挖施工技术

2018-09-06

水利水电快报 2018年8期
关键词:边墙拐点保护层

(浙江华东工程咨询有限公司,浙江 杭州 311122)

1 工程概况

丰宁抽水蓄能电站规划装机容量360万kW,是世界上装机容量最大的抽水蓄能电站。其主厂房洞总长 414.0 m,南北走向。主厂房Ⅲ层为岩锚梁层,开挖高度 6.55 m(高程 995.55~ 989.0 m)。岩锚梁上拐点高程 994.319 m,下拐点高程 993.02 m;岩台横断面宽为 0.75 m,斜面长 1.5 m,斜面与铅垂面的夹角为30°。

主厂房岩锚梁部位岩性主要为微风化三叠纪中粗粒花岗岩,岩体以次块状结构为主,完整性一般,局部存在蚀变现象。围岩类别以Ⅲb类为主,断层出露部位为Ⅳ类。多条断层穿越厂房Ⅲ层,走向与洞轴线夹角较小,为中等和陡倾角断层,断层及影响带岩体破碎,成型条件较差。裂隙按走向可分为东西和西北两组,均为共轭的剪切节理,裂隙相互切割,产生随机的小规模不稳定块体,对岩锚梁部位围岩稳定不利。

2 开挖分区与作业流程

为减小爆破振动,以利于开挖成型,主厂房洞Ⅲ层开挖采取两侧预留保护层,先预裂拉槽,在保护层分区垂直光爆剥离,靠近边墙结构面处浅层垂直光爆开挖,最后精细双向岩台开挖。主厂房洞Ⅲ层开挖分区如图1所示。中槽主开挖区(Ⅲ1区)宽8 m,高 4.75 m;中槽外 6.5 m范围内保护层分两区(Ⅲ2区、Ⅲ3区)进行光爆剥离。两侧岩台预留保护层厚 2.0 m,高 6.55 m,分两薄层开挖(Ⅲ4区、Ⅲ5区),层高分别为 3.25 m和 3.3 m。为保证边墙后续施工设备操作空间最低需求,拟定Ⅲ4区底部技术超挖10 cm,Ⅲ5区底部技术超挖30 cm(喷混凝土厚度15 cm,Ⅳ层结构预裂潜孔钻造孔厚度15 cm)。岩锚梁岩台保护层为Ⅲ6区,为开挖施工重点控制部位[1-2]。

图1 主厂房洞Ⅲ层开挖分区(单位:cm)

3 岩台仿真爆破试验

厂房Ⅱ层开挖时,进行了多次岩锚梁岩台仿真爆破试验,以Ⅱ2区临时边墙模拟Ⅲ6区开挖,以获取岩台竖向孔和斜面孔的钻孔及装药等爆破参数,使岩台开挖时达到最佳光爆效果[3]。

3.1 爆破设计

岩台光面爆破分段长度为10 m,竖向与斜面合计68孔,采用直径Φ25的药卷间隔装药,竖向光爆孔线装药密度 80.6 g/m ,斜面光爆孔线装药密度78.4 g/m,单段药量为7.48 kg,单耗为 0.53 kg/m3。为防止岩台开挖时出现拒爆现象,对该部位采用双向闭合起爆网路[4-5]。相关爆破参数见表1。

表1 岩台光面爆破参数

为进一步提高岩锚梁开挖成型质量,在每个光面爆破孔内布置一根Φ40 mm×1.8 mm PVC管,将其对剖成两半(提前批量制作完成),待绑药完成并连接好导爆索后,再与另一半合并绑扎后装入孔内。PVC管剖缝在光爆孔内布置方式以5 m为一段(竖向与斜面合计34孔),可分为两种:一种剖缝顺设计开挖面布置,另一种与设计开挖面大角度相交。

3.2 钻孔作业

岩锚梁竖向和斜向光爆孔孔径为Φ42,孔间距均为30 cm。光爆孔全部采用钻孔样架进行控制,开钻前采用全站仪、钢卷尺、地质罗盘、水平尺对准备投入使用的钻孔排架进行钻前校核,经检查无变形和移位后开钻[6]。在临时边墙开挖出露之前将岩台垂直孔钻好,以提前释放岩台地应力,减少爆破振动影响。为防止堵塞,在垂直孔孔内插入PVC管进行保护,同时作为岩台斜面钻孔的参照。针对斜向光爆孔,钻孔前清除上部浮渣并测量标识每个光爆孔孔位;开钻点先采用风镐开凿3 cm深孔窝,以便于钻杆挂钻并确保施钻孔位准确[7];光爆孔钻孔采用2次换钎方式,将钻杆截断成统一长度,以减少人为施工误差;同时利用导向管控制孔向,利用定位横杆控制孔深[8]。

3.3 开挖效果

经过一系列控制措施,岩台仿真爆破试验结果如下:①岩台最大欠挖6 cm,最大超挖7 cm;②岩台开挖面整体平整,平整度11.7 cm,其中PVC管剖缝顺设计开挖面部位平整度(9.9 cm)优于其它部位;③岩台残留半孔率73.5%;④断层与破碎带出露部位仿真岩台完整性较差,清理松动石块造成仿真岩台超挖,最大超挖深度达31 cm;⑤仿真岩台下边墙存在超挖现象,下拐点部位局部被破坏,最大超挖达27 cm;⑥Ⅱ2区临时边墙出露后,岩体裂隙有扩张迹象,在裂隙发育部位表现尤为显著。

4 岩台实体开挖

岩台实体开挖的爆破设计和钻孔作业参数与仿真爆破试验相同。对导向管进行了优化,创新性地采用了内、外双导向管,分别采用Φ33.7δ=4 mm和Φ48δ=3 mm钢管;为减小孔位偏差,在内导管中部及管口焊外径为Φ38管套(L=4 cm),并且在内导管焊有管套的端头焊一块10 cm×10 cm,δ=5 mm的支撑板。样架导向管搭设先实施Φ48外导管,将内导管套在带有钻头的钻杆上,在施钻时插入外导管。为避免岩台出现欠挖,进而影响后续岩锚梁混凝土浇筑,垂直及斜面光爆孔开孔位置技术超挖5 cm,孔底均按技术超挖8 cm控制。

造孔施工顺序为:Ⅲ3区开挖→Ⅲ4、Ⅲ6区竖向光爆孔造孔→Ⅲ4、Ⅲ5区保护层开挖→岩锚梁下拐点以下系统锚喷支护→Ⅳ层结构预裂施工→Ⅲ6区岩锚梁斜向光爆孔造孔施工→岩锚梁双向光面爆破。PVC管剖缝在光爆孔内均为顺设计开挖面布置。

为了控制上部水平向变形的发生,减少围岩松弛变形,在主厂房Ⅲ3区开挖前,完成高程 995.55 m以上边墙全部支护作业(含锚索)[9]。为保证岩台下拐点成型效果,在Ⅲ6区保护层开挖前,完成下拐点(993.02 m)以下边墙系统锚喷支护施工;其中,在岩锚梁下拐点以下20 cm布置一排带垫板系统砂浆锚杆(型号为28 mm @1.5 m,L=6 m),以保护下拐点不受到破坏。

为提高岩台完整性,从而保证开挖成型效果,在岩台实体(Ⅲ6区)开挖过程前采用预固结灌浆、超前玻璃纤维锚杆对岩台开挖区进行预支护;同时为避免保护层开挖结束后因应力释放导致岩台碎裂,采用C30钢纤维混凝土对Ⅲ6区临时边墙喷护5 cm作封闭处理。

4.1 预固结灌浆施工

Ⅲ层开挖施工前,针对地质预报揭示的断层和破碎带区域,采取预灌浆措施对岩锚梁岩台范围区域提前进行保护,提高岩体完整性,保证开挖成型效果[10]。灌浆孔参数为Φ50@1.0 m,L=4.0 m,孔位与孔向布置如图2所示。

图2 预固结灌浆布置(单位:cm)

固结灌浆分为两序进行,灌浆方式采用橡胶塞孔口封阻、孔内循环、无盖重全孔一次低压限流灌浆。水灰比选用2 ∶1,1 ∶1,0.8 ∶1和 0.5 ∶1四个比级,以2 ∶1比级起灌。灌浆压力为 0.05~0.3 MPa,先施工的灌浆孔采取0.05 MPa灌浆压力,稳压5 min后观测附近岩体是否存在抬动情况,若无明显抬动,则可适当增加灌浆压力。

4.2 超前玻璃纤维锚杆施工

鉴于该工程不利结构面组合比较多,为防止裂隙扩展引起超挖,提高后续开挖成型质量,在地下厂房岩锚梁保护层Ⅲ3区开挖后、Ⅲ4区与Ⅲ5区开挖前,采取4排Φ25@1.0 m,L=4.5 m系统玻璃纤维锚杆+随机玻璃纤维锚杆(Φ25,L=3.0 m/6.0 m)的支护方式对岩台进行保护,防止片帮掉块引起难以成型问题。4排玻璃纤维锚杆分别布置于岩台拐点以上20 cm、岩台斜面中下部、下拐点以下20 cm处、下拐点以下70 cm处,间距1 m,梅花形布置,如图3所示。

图3 玻璃纤维锚杆布置(单位:cm)

4.3 岩台临时喷护封闭

因岩锚梁岩台厚度仅75 cm,为避免保护层开挖后因应力释放导致岩台碎裂,在Ⅲ4区开挖完成后,对出露的Ⅲ6区(岩锚梁岩台)临时边墙喷护5 cm厚C30钢纤维混凝土进行封闭,如图4所示。

图4 岩台临时边墙喷护封闭(单位:cm)

4.4 开挖效果

通过对预支护、钻孔、装药与连网的精细控制,岩台开挖取得理想效果(见图5):①岩台无欠挖,最大超挖12 cm,最小超挖5 cm;②岩台开挖面整体平整,不平整度 9.8 cm;③岩台半孔残留较好,残留半孔率93.4%;④裂隙内水泥浆液填充饱满,岩体完整性显著提升;⑤下拐点及下直墙均有效保留,最大超挖13 cm;⑥开挖面无松动岩块、陡坎与尖角,达到了平顺、圆滑要求;⑦岩台光爆孔孔间距均匀,孔向平行。

图5 地下厂房岩锚梁岩台开挖效果

5 经验与建议

根据岩台实体开挖过程与结果,结合前期岩台仿真爆破试验分析,针对以下几个方面,总结了经验并提出了建议。

(1)Ⅲ层开挖分区。为了减小爆破振动,厂房Ⅲ层开挖分为6区,各保护层与最终形成的岩台均得以有效保留,质量得到保障。但分区过多造成施工进度偏慢,亦增加了施工组织的难度。建议将Ⅲ1区与Ⅲ2区合并开挖,即厂房Ⅲ层中部拉槽17 m宽一次完成;同时通过控制单段药量来控制爆破振动。

(2)预固结灌浆。Ⅱ2区岩台仿真爆破试验未进行预固结灌浆,断层与破碎带出露部位仿真岩台完整性较差,清理松动石块造成仿真岩台大面积超挖,最大超挖深度达31 cm。而进行了预固结灌浆的Ⅲ6区,开挖后最大超挖12 cm。对比可知,在地质预报揭露的断层与破碎带部位进行预固结灌浆是必要的。

(3)超前玻璃纤维锚杆支护。Ⅱ2区岩台仿真爆破未进行超前玻璃纤维锚杆支护,裂隙扩张较为显著,仿真岩台下直墙存在超挖现象,导致下拐点部位局部被破坏,最大超挖达27 cm。而进行了超前玻璃纤维锚杆支护的Ⅲ6区,下拐点及下直墙均有效保留,最大超挖13 cm。对比可知,在裂隙发育部位,超前玻璃纤维锚杆的缝合作用显著。在各电站岩锚梁岩台开挖中,超前玻璃纤维锚杆支护尚属首次使用,因其易于割除,对后期支护及混凝土浇筑影响极小,因而建议此类开挖使用。

(4)临时边墙喷混凝土。Ⅱ层与Ⅲ层开挖时发现,临时边墙出露后,岩体裂隙有扩张迹象,在裂隙发育部位表现尤为显著。对临时边墙喷混凝土封闭,有效地缓解了应力释放导致的岩台碎裂,且钢纤维混凝土相对素混凝土效果更为显著,建议在类似情况下使用。

(5)下拐点垫板砂浆锚杆。岩台下直面边墙开挖出露后(即对Ⅲ5区开挖后),对下拐点进行加强保护,已在各电站岩锚梁开挖中形成共识,所采用的方法有普通砂浆锚杆支护、槽钢或角钢焊接贴壁围护[11-12]。鉴于前期在下拐点以下已经进行了玻璃纤维锚杆超前支护,且部分下直面边墙的平整度不足,导致槽钢或角钢焊接难以形成有效防护。因而首次采用了垫板砂浆锚杆,取得了积极的效果,具有一定参考价值。

(6)技术超挖。对于岩台开挖进行一定的技术超挖,在各电站岩锚梁开挖中已得到广泛使用。Ⅱ2区岩台仿真爆破,未进行技术超挖,岩台最大欠挖6 cm;Ⅲ6区岩台实体开挖,孔底均按技术超挖8 cm控制,而实际最小超挖仅5 cm(上漂3 cm)。说明部分钻孔存在上漂现象,从而验证了技术超挖的必要性。

(7)内、外双导向管。Ⅱ2区岩台仿真爆破时采用Φ48钢管作为导向管,岩台斜面孔孔底最大上漂为6 cm;而Ⅲ6区开挖时创造性地使用了内、外双导向管的方式控制孔向,斜面孔孔底最大上漂3 cm,表明了双导向管对钻孔孔向控制的有效性。

(8)剖缝PVC管装药。在其他电站的岩台开挖中,PVC管绑药相对竹片更有利于爆破效果控制[13]。此次岩台开挖中所用PVC半管合并、剖缝辅助传爆尚属首次。Ⅱ2区岩台仿真爆破就PVC管剖缝在光爆孔内是否顺设计开挖面布置进行了对比试验,结果显示,PVC管剖缝顺设计开挖面布置时岩台平整度更优,说明此布置方式利于爆轰波传播及岩台成型,建议此类开挖推广使用。

6 结 语

岩锚梁岩台开挖是地下厂房中最为重要且难度最大的环节,丰宁抽水蓄能电站地下厂房的不良地质条件加大了开挖施工难度。在岩台仿真爆破试验的基础上,岩台实体开挖优化了钻孔装药方式,同时采用了预支护等控制措施。

为了减小爆破振动,对开挖过程进行了精细化分区,保护层采用小分区薄层剥离;为了提高岩体完整性,对围岩破碎与断层处进行预灌浆处理;为了防止片帮掉块引起的难以成型问题,对岩台区域进行预锚固;为了避免应力释放导致岩台碎裂,对Ⅲ6区临时边墙喷钢纤维混凝土进行封闭;为了保护岩台下拐点,在下拐点以下布置了带垫板系统砂浆锚杆;为了保证爆破效果,采用了剖缝PVC管装药方式;为了避免岩台出现欠挖,对结构线进行了5~8 cm技术超挖;为了保证钻孔精度,采用了钢管样架、双导向管、定位横杆等措施控制孔位、孔向、孔深。岩台开挖取得了理想效果,得到同行专家的好评,可供类似项目施工借鉴。

猜你喜欢

边墙拐点保护层
消力池贴坡式混凝土边墙稳定复核
浅谈挤压边墙混凝土施工方法
秦国的“拐点”
跌坎式底流消力池边墙突扩宽度对池长的影响研究
新拐点,新机遇
恢复高考:时代的拐点
河谷地形对面板混凝土堆石坝边墙施工期挤压形变规律的有限元分析研究
寻找空气保护层
《廉洁拐点》
近距离煤层群上保护层保护范围的数值模拟