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浅谈mdea溶液脱碳系统的优化

2018-08-18马文郑杜佳敏

科学与财富 2018年22期
关键词:消泡剂结垢

马文郑 杜佳敏

摘 要:对典型的MDEA吸收流程进行分析表明,MDEA溶液再生能耗较大,过程物流能量未得到充分利用。介绍 MDEA脱碳装置消泡剂添加方法和量的优化以及改进情况, 换热器结垢和堵塞的处理措施, 系统优化运行的方法以及注意事项。

关键词:MDEA脱碳; 消泡剂; 结垢; 优化运行

我公司合成氨装置 MDEA脱碳系统采用德国 BASF 公司的活化 MDEA专利脱碳技术, 该工艺技术是低能耗的脱碳工艺, 为两段吸收、 两段再生流程。

1 工艺流程

变换气进入二氧化碳吸收塔下段, 大量的二氧化碳在此段被 MDEA 半贫液吸收, 剩余二氧化碳在上段用 MDEA贫液吸收。 出吸收塔的工艺气二氧化碳含量小于 1 000 .10- 6。 在吸收塔底部引出的吸收了二氧化碳的富液, 经半贫液泵透平回收能量后, 降压到 0 .7 M Pa 送到中压解吸塔, 在此解吸出大部分氢气和少量的二氧化碳,解吸气从塔顶引出, 作为燃料送到蒸汽转化炉。出中压塔的溶液进入低压解吸塔, 利用来自再生塔的二氧化碳气汽提溶液中的二氧化碳, 出低压塔的二氧化碳经冷却分离后作为产品外送。

低压解吸塔出来未完全再生的 MDEA半贫液分为两部分: 一部分( 作为脱碳主要部分) 送入吸收塔循环脱碳, 另一部分送再生塔再生后, 以贫液的形式送吸收塔顶部吸收 CO 2。

2 活化 MDEA 脱碳工艺的优点

( 1) MDEA 溶液具有较强的选择吸收能力。

( 2) 对 CO2 等酸性气的吸收好, 兼有物理和化学吸收的作用, 溶液负载量大, 净化度高。

( 3) CO 2 与该溶液的溶解热低, 再生温度低, 所以综合能耗低。

( 4) 稳定性好, 不易降解。

3 加消泡剂方法的改进和优化

泡沫是导致塔载液的主要原因。 装置设计是利用泵向系统注入消泡剂的方法消泡, 但由于消泡剂不易溶于水、 粘度大, 操作很不方便。 利用既有动力( 贫液泵) , 另外增设了一个小容器, 通过开关各手动阀加消泡剂。 优点是节能、 快捷、便于安装, 可以有选择地连接消泡剂加入点。优化程序 事先将消泡剂定量灌装小容器若干, 为防止消泡剂化合物分解, 规定加消泡剂前进行摇动搅拌, 使有效成分充分互溶。

4 消泡剂加入剂量和优化

据有关资料介绍, 消泡剂是一种有机溶剂, 它的使用会导致 MDEA 粘度增加, 给溶液带来负面影响。 装置设计为每 1 ~ 2 d 加入消泡剂 1 ~2 ml/ m 3。 基于以上原因, 实际生产中不建议频繁加入消泡剂。 操作人员日积月累总结出一套物理消泡的方法: 溶液发泡最先表征为低压解吸塔压降的变化( 通常是变大) , 此时可采取降低低压解吸塔压力的方法进行消泡。

5 净化系统换热器的问题及优化措施

本装置脱碳工艺中采用了三组板式换热器,分别为贫液/ 半贫液热交换器 ( E1413) 、 贫液水冷器( E1414) 、 二氧化碳水冷器( E1415) 。 其中,贫液/ 半贫液热交换器和贫液水冷器都有结垢和堵塞的问题。 造成 T I14089 在 60 以上( 指标温度是 45 ) , 贫液流量不能达标和贫液泵发生气蚀, 使泵损坏等, 影响脱碳运行。针对以上结垢及堵塞现象, 采取了一系列措施: 将贫液水冷器由板式换热器更换为列管式,换热面积由 89 m2 增大到 640 m2 ; 贫液半贫液热交换器采用拆装清洗法, 用高压清洗设备彻底清除板片上的结垢物及遗留在设备内部的杂物。

以上措施有效防止了 MDEA脱碳装置中板式换热器的堵塞问题。 TI14089 由 60 降低到35 , 贫液流量从 23 000 kg/ h 达到了指标范围内( 60 000 kg/ h) , 贫液泵气蚀现象也不再出现,满足了生产需要。 换热面积的增加, 降低了贫液的温度和溶液的流量, 提高了溶液的负载量。

6 系统优化运行措施

( 1) 针对液位计波动及卡涩问题, 在液位计与塔体法兰间临时安装了金属滤网, 定期对液位计浮子进行清理。

( 2) 加大溶液的旁滤量, 同时加大 S1451~S1453 机械过滤器滤芯的清洗、 更换频次。

( 3) 检查处理再沸器 E1412 内漏, 解决再生塔塔顶与塔底无温差的问题。

( 4) 优化调整溶液系统的热负荷, 调整入再沸器 E1412 工艺气量和温度, 优化控制转化入炉水碳比, 改善溶液系统的热平衡。

( 5) 优化稳定与系统相关的自动调节控制,确保溶液系统液位、流量、压力、温度等参数稳定。

( 6) 投用吸收塔出口富液水力透平, 回收并降低富液动能, 促进溶液系统稳定运行。

( 7) 针对系统起泡趋势, 根据系统起泡易发生在低压塔的实际情况, 通过低压塔压差变化定期调整中压塔压力, 采用降低压力的方式消泡。

7 溶液系统优化运行注意事项

( 1) 避免操作波动大。 若系统加减负荷过快、 系统压力波动过大特别是低压塔塔顶压力波动、 再沸器供热过大, 会造成气液接触速度过快, 溶液搅动过分激烈, 造成起泡。

( 2) 合理调节参数, 确保在设计指标之内。

( 3) 保持系统和溶液的清洁, 避免机械杂质及油污带入系统。

( 4) 溶液濃度不应低于 30%, 否则系统将出现腐蚀。

( 5) 保证溶液浓度与活化剂浓度的比例合适, 活化剂浓度应控制在 3% ~ 5%, 偏差过大不利于控制起泡。

8 结 语

加强现场管理, 优化工艺, 优化消泡剂的加入方法、 频率, 是保证合成氨 MDEA脱碳系统稳定运行的必要措施。 必要时清洗换热器, 寻找系统规律, 零排放, 减小能耗也是保证装置高效运行的必要途径。

节能降耗显著, 运行费用明显降低, 工艺流程简化, 作为更新换代新技术具有更强的竞争力。

参考文献:

[ 1] 何家明. 变压吸附脱碳( PSA) 抽真空流程和全吹扫流程的运行比较 [ C] 全国气体净化信息站 2007 年技术交流会论文集, 2007.

[ 2] 何家明, 李贞亿等. 变压吸附脱碳( PS A) 提纯装置在我厂的使用总结 [ C]全国气体净化信息站 2007 年技术交流会论文集, 2007. [ 3] 陈健等. 我国变压吸附技术的工业应用现状及展望 [ J ] .化工进展, 1998, 18 ( 1) : 14~ 17.

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[ 5] 马迎丽等. 变压吸附脱碳在合成氨生产中应用的讨论 [ J ] .氮肥技术, 2010, 31 ( 1) : 31, 45.

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