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预处理/UASB/MSBR/Fenton/混凝组合工艺处理磺化油废水工程实例

2018-08-10颜智勇蔡意祥颜鸣扬

净水技术 2018年7期
关键词:磺化混凝投加量

罗 灿,颜智勇,蔡意祥,向 萍,颜鸣扬,谢 军

(1.湖南农业大学资源环境学院,湖南长沙 410128;2.冷水江市环境保护监测站,湖南冷水江 417500)

某工业园区磺化油生产厂家利用非食用植物油经催化发生酯化反应,再中和形成磺化油[1]。酯化废水是聚酯过程中产生的各类废水,成分复杂、pH低、COD高、油类高[2]。 废水中碳氮磷比值与生化处理理想比值相差较大,且难生物降解的有机物较多,单纯采用生物法处理该废水,无法达到排放要求,还需进一步处理[3]。高级氧化工艺深度处理废水反应速率快,不产生二次污染物。通常高级氧化法有湿式氧化法、臭氧氧化法、Fenton氧化法、光催化氧化等。湿式氧化法反应需在高温、高压条件以及催化剂的作用下才能高效进行[4];臭氧氧化法处理废水的投资大,运行成本高[5];光催化氧化法反应条件光能利用率较低,实际操作困难[6]。Fenton氧化法能高效处理难生物降解有机物而不产生二次污染物,反应条件相对温和,操作简单,且反应速度快,工艺占地面积小[7-9]。因此采用Fenton氧化法作为磺化油废水生化处理后的进一步处理。

1 废水水质、水量及排放标准

磺化油废水排放量为120 m3/d,出水水质要求达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)C级标准,废水水质和排放标准如表1所示。

表1 废水水质和排放标准

2 废水处理工艺流程

磺化油生产废水有机污染物浓度高、有一定浮油及悬浮物,且污染物中含有一定浓度的难生物降解有机物。磺化油生产废水预处理先经隔油池去除大部分浮油,再自流进调节池对废水pH进行调节,后用泵提升入UASB反应池进行厌氧处理,废水中大部分COD在厌氧池中去除;厌氧池处理后的水自流至MSBR反应池,污水在MSBR反应池进行好氧处理,以降低废水中部分COD和氨氮;好氧处理完毕后将上清液泵入Fenton混凝池,主要去除MSBR池出水中难以被生化处理的COD。Fenton混凝池中先进行Fenton氧化反应,反应完全后进行混凝,沉淀出水无异味且达标排放。具体工艺流程如图1所示。

图1 废水处理工艺流程Fig.1 Wastewater Treatment Processes

3 主要构筑物及设备参数

3.1 隔油池

尺寸为4.0 m×1.5 m×4.0 m,钢筋混凝土结构。既能有效隔油,也能缓冲废水流量带来的冲击,对SS有一定的去除。收集的浮油可作为磺化油生产的原料被回收利用。

3.2 调节池

调节池尺寸为 8.5 m×4.0 m×4.0 m,由钢筋混凝土构造而成,采用玻璃钢防腐。提升泵两台(一备一用),泵的型号为WQK15-15-1.5。调节池内布有曝气装置,通过加入氢氧化钠,用曝气搅拌调节pH,保证后续工艺高效稳定运行。

3.3 UASB反应池

UASB反应池尺寸为10.0 m×7.0 m×7.0 m,由钢筋混凝土构造而成的密闭池体,有效容积为480 m3,HRT为4 d,内设两台回流泵(一备一用),回流泵型号为IRG80-100。UASB反应池主要去除废水中部分的有机物,反应池内采用分散的布水管道,管道在UASB池底铺设均匀,进水后开启回流泵使泥水充分混合,增大污泥与污水反应的接触面积,使处理效率大大提升[10]。

3.4 MSBR曝气池

MSBR曝气池尺寸为10.0 m×6.0 m×4.0 m,池体是钢混结构,有效容积为240 m3,两台罗茨鼓风机(一备一用),鼓风机型号为LSR80WD(一备一用),排水泵型号WQ80-10-5.5(一备一用)。MSBR反应池内部装有组合填料,提高氧在水中的转移速率,使水中的有机物能被微生物高效处理[11]。

3.5 Fenton反应池

Fenton反应池尺寸为6 m×6 m×4 m,池体是钢混结构,池壁利用防腐材料,安装一台搅拌机,用于Fenton反应搅拌。Fenton氧化反应3 h完全后,再加碱调节pH,并加入少量PAC混凝沉淀。

4 工程调试及运行结果分析

4.1 生化处理部分调试

污泥驯化是工程调试中重要的一部分。UASB反应池与MSBR反应池之间是自流,UASB反应器与MSBR反应器调的试可同时进行。

4.1.1 UASB反应池启动与调试

UASB反应池内接种污水厂30 t含水率大约80%的消化污泥,加水并开启内回流泵,混匀。考虑到原水的COD浓度高,稀释原水进水,保证回流泵至少12 h的运行时间,待反应器处理稳定后,逐步提高反应器内负荷。此阶段反应器通过提高进水COD从而提高负荷,负荷每次增加大约20%,每增加一次负荷,着重注意池内pH,使pH值控制在6.5~7.5,以防止反应器酸化给厌氧微生物活性带来不可恢复的影响。每日监测项目一次,根据检测结果及时调整。UASB反应器高效稳定的运行,可使调试周期变短,能更快地投入磺化油生产废水的处理。

4.1.2 MSBR反应池启动与调试

MSBR反应池内接种污水厂15 t含水率约85%的好氧活性污泥,加水开启鼓风机曝气,混匀。MSBR反应池内曝气量不宜过多或过少,DO控制在2~3 mg/L。因UASB反应池处理后的污水自流入MSBR反应池,两池调试可以同步进行,逐步增加负荷的同时每日监测,根据检测结果进行分析。

4.2 非生化处理部分调试

经预处理/UASB/MSBR生化处理后的废水,含有的难生物降解的有机物较多,故采用Fenton反应将其去除。在调试过程中,通过实际处理效果确定最适宜反应条件:pH值为4,反应时间为3 h,硫酸亚铁投加量为0.8 kg/m3,30%双氧水投加量为1 kg/m3,Fenton反应后,加碱将pH值调至7.5~9,加入少量PAC混凝沉淀后将上清液排出,沉淀污泥用泵抽入污泥浓缩池。

4.3 运行效果

该污水处理工程经过两个多月的调试,优化了各个工艺的条件。当进水pH值为7~8,UASB反应池进完水后,需保证回流泵至少运行12 h。在MSBR反应池中每次进水后需曝气15 h。在Fenton反应池中,需先将pH值调至4,硫酸亚铁投加量为0.8 kg/m3,30%双氧水投加量为1 kg/m3,反应3 h。各个工艺的运行趋于稳定,工程实践效果好,稳定运行后,经当地环保监测站监测,各项指标30 d监测数据平均值如表2所示。

表2 各处理单元处理效果

由稳定运行后数据可知:在适宜条件下,UASB/SBR工艺能去除大部分的有机物,难生物降解的有机物通过Fenton氧化反应去除,出水水质能达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)C级标准要求。

5 经济效益分析

根据各处理设备的运行时长,耗电约为145 kW·h/d,按照当地工业用电0.6元/(kW·h)计算,每日电费为87元。药剂消耗主要来自pH调节用氢氧化钠2 kg/m3和98%工业硫酸1.4 kg/m3以及Fenton氧化反应需硫酸亚铁的量0.8 kg/m3和30%双氧水量1 kg/m3,PAC消耗30 g/m3,参考市场价(氢氧化钠2 800元/t,98%工业硫酸600元/t,硫酸亚铁500元/t,30%双氧水1 600元/t,PAC 2 000元/t),处理120 m3废水药剂费用为1 020元,合计电费和药剂费为1 107元/d,折合为9.2元/m3。污泥托运费用以及无害处理折合水费大约为0.3元/m3。兼职定员2人,按照每人每月工资1 000元,则每日人工费为0.56元。在不计项目折旧费和设备维修费的情况下,处理120 m3废水运行费用为1 107.86元/d,折合水费为9.23元/m3。

6 结论

(1)实际稳定运行数据表明,预处理/UASB/MSBR/Fenton/混凝组合工艺处理磺化油生产废水效果良好,CODCr、NH3-N、TP、动植物油、色度去除率分别为98%、87%、75%、98%、71%。出水各项指标达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)C级标准。

(2)为了生化处理系统能稳定运行,在废水进入生化反应器前需进行隔油预处理,防止油类物质与微生物结合上浮,影响污泥的沉淀。

(3)Fenton氧化法的控制条件:反应pH值为4,反应时间为3 h,硫酸亚铁投加量为0.8 kg/m3,30%双氧水投加量为1 kg/m3。

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