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矢量变距F3P模型组装调试要点

2018-08-07杜秋辰

航空模型 2018年3期
关键词:摇臂舵机矢量

杜秋辰

IITOP(巴黎国际室内模型锦标赛)是欧洲著名的F3P模型比赛。自2010年起,每届比赛都涌现出许多高手。其中,一位名叫Gernot Bruckmann的选手,在2017年F3P-AM(自选动作)项目中的精彩表现,让众多F3P发烧友印象深刻。他在比赛中所用的F3P模型采用了4D矢量变距装置,引起了笔者的兴趣,于是便购置了相关设备,开始尝试制作4D矢量模型。然而,由于這种模型的飞行技巧很难掌握,因此笔者制作的首架模型没飞多久就因操纵失误“炸机”了。很快,笔者又试制了第二架模型。有了之前的经验教训,在制作第二架练习机时,笔者优化了装机方案。下面,笔者以该机为例,将相关制作调试技巧分享给大家,希望能让刚接触4D矢量模型的模友少走些弯路。

想要使F3P模型更好地飞行特技动作,整机重量必须严格限制。笔者选用的EXTRA 330SC空机套材由3mm厚D板制作,翼展822mm。然而,这款模型起飞重量接近200g,这对追求轻盈的F3P机型来说非常不利。为了能在降低重量的前提下,使模型保持足够的强度,笔者采用了高模量碳纤维杆对机体进行加强,同时对机载电子设备进行了减重。具体减重方法如下:

以GENING D541MG舵机为例。拆解时,先去除外壳标签,然后在其上盖的缝隙处滴入几滴3M快干胶,用台虎钳压紧,以确保上盖在取出螺丝前能咬合紧密(图1),避免舵机产生虚位。胶水晾干后,轻轻取下舵机底面的盖子。注意,取下盖子后用线绕着舵机缠几圈,进一步确保舵机与外壳结合紧密(图2)。缠完线后,还要在拉线外滴上几滴快干胶定形。

接下来,为舵机更换轻量化的信号线,常见的方法是采用漆包线代替舵机原装的信号线。但因漆包线易折断,故笔者选用了一种由特氟龙绝缘皮包裹的耳机线材作为信号线。该线材直径仅0.3mm。

更换时需特别注意,为防止信号线意外松脱,焊接时出线方向应朝向舵机主板内部。焊接完成后,再在每个焊接点处滴一些UHU PRO胶水,使其更牢固(图3)。成功减重后的舵机重量由原先的5.9g减小到4.4g(图4)。

除舵机外,电调、接收机等电子设备也按上述方法进行减重。所有设备更换好信号线后,整机重量明显减少。加上4D矢量设备及3S/350mAh锂电池,整机重量可从原先的103.4g减至96.1g(图5)。

由于F3P模型对动作的精度有极高的要求,且加装了4D矢量设备后其飞行动作会更加“暴力”,因此必须对机身结构进行加强。否则,在飞行过程中,机身容易在空中出现扭转、原本水平的机翼也会出现不同程度的形变。强度与刚度不足的模型,在做花式动作时,不仅动作的精准度会下降,更有甚者可能直接在空中解体。下面,仍以这款模型为例,介绍一些加强机身结构常用的方法。

加强材料主要使用0.13mm×3mm和0.3mm×3mm两种规格的碳片以及若干碳杆(图6)。用于增强结构的碳杆,笔者建议选用刚性和强度更好的高模量或进口的碳纤材料。

加强舵面时,先在0.13mm厚的碳片一侧涂上UHU POR胶水,然后将其沿舵面边缘压紧,并用透明胶定形。待胶晾干后,再撕掉透明胶。经过上述处理的舵面,能承受更大扭矩,使模型对动作的响应速度更快,有助于提升模型的操控性(图7)。

加强机身时,先将中段部件平放在桌面上,并用美纹纸固定牢固(图8)。在0.3mm厚的碳片一侧滴加胶水后,将其沿着机身侧边贴紧成形。转角处应将碳片插入到D板内(图9)。

不少模友在制作F3P模型时,习惯将支撑机身的碳杆端部固定在一起,这虽能提高机身强度,却不适合长时间使用。一旦模型受到较大撞击,碳杆与机身的粘接处便会承受巨大的应力,极易导致碳杆刺穿D板。为此,可将相邻的加强碳杆交叉粘接。交叉处用尼龙线捆扎牢固,并滴上502胶固定(图 10)。这样,不仅不会降低碳杆刚性,还能增大其与机身接触的受力面积。采取这些改进措施,可使机身的抗扭能力显著提高。

为机身安装加强杆时,先用直径0.9mm的碳杆搭出主体框架,再用直径0.5mm的碳杆围绕其搭建出分支结构,以更好地分散应力,并撑平整个舵面(图 11)。这种结构对重量的影响不大,但对保持舵面平整度有很大帮助。使用该结构加强的模型,无论是做花式特技动作,还是航线飞行,都能完成得更精准。

安装好的矢量变距装置需经过调试,才能发挥出更好的性能。固定好电机后,需重新调整桨座的位置,以保证即使桨座螺距为最小值时,仍能与电机的固定螺丝保持一定间隙(图12)。调整好后,切记要为所有的螺丝滴上适量螺丝胶粘牢。

F3P模型上,电机一般直接与电调焊接在一起,以省去接头的重量,但电机预留的漆包线可能会过硬。当矢量装置运动时,过硬的漆包线容易导致电调等设备被牵连运动,长期使用后,反复弯折的内部金属导线还可能因金属疲劳而出现断裂。

为此,笔者采用了长约4cm、标号20AWG的硅胶线代替原先的导线连接电机与电调(图13)。连接时,对硅胶线做了“Z”字形弯折处理,能有效减小矢量装置运动时将多余的晃动传递给电调。

笔者在制作首架模型时,曾因变距摇臂缺乏刚性,导致变距轴承飞行时意外脱落。总结经验后,笔者将碳纤维摇臂与舵机的尼龙摇臂用拉线绑在一起,并滴上3M胶固定,强度得到很大提高(图14)。

经过改造,复合摇臂的抗扭性能优异,在调整螺距时虚位更小。缺点是变距过程中,变距轴承有时会与桨座完全脱离接触,导致动平衡受到影响。为解决这个问题,笔者特意在变距轴承下加装了一截比主轴短的轴承。这样一来,变距轴承转动时既不会与摇臂摩擦,发热量也有所降低(图15)。

制作完成后的模型起飞重量约161g,在增加了矢量变距设备后,仍保持与普通F3P机型重量相近(图16)。这些都与电子设备的成功减重有很大关系。

值得一提的是,市面上常见的接收机一般都以针脚来驳接电路,而对于F3P机型来说,这些针脚的用处不大,可直接去掉,以尽量减轻重量,并获得更好的飞行体验(图17)。

整机布线时,要注意电路是否简洁。装机时,可将信号线捆绑在碳钢上,并将接收机天线引至机身外侧(图 18)。合理的布线,可保证在后期维护时,能更快地检查出状态不佳的部件并进行维修更换。

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