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S7-200PLC在矿山牵引整流系统中的应用

2018-08-05刘晏军杨艳明

世界有色金属 2018年10期
关键词:过流模拟量合闸

刘晏军,杨艳明

(1.金川集团股份有限公司, 甘肃金昌 737100;2.四川会东大梁矿业有限公司,四川凉山615000)

1 引言

近年来随着矿山自动化系统的快速发展,PLC在工矿企业得到了广泛的应用,许多矿山辅助设备的监视和控制都可以选用微型PLC,改造其原有的控制系统,达到提高设备或系统安全性能的目的。对一些控制点少且控制逻辑较复杂的小型设备而言,微型可编程控制器紧凑的设计、良好的扩展性、低廉的价格、强大的指令以及较高的可靠性和简便的维护方式,就可以满足这类小规模控制系统的改造要求。

金川集团有限公司龙首矿是一个年出矿能力为280万吨的有色金属地下矿山,该矿东中部地表直流牵引系统承担着200万吨的电机车运矿任务。近期以来,因出矿任务增加,在14吨电机车牵引6m3底卸式矿车运行过程中,经常发生550V直流电过流跳闸的情况,经常发生停电后当班维修人员送电4、5次的情况,降低了矿石的运输效率,对生产造成了影响。为此,该矿技术人员通过调查研究,找到了因矿车装矿过高、弯道处直流电接地等导致550V直流电过流跳闸的原因,在排查、整改问题的同时,对地表550V直流牵引系统的综合保护装置进行了完善,提高了直流牵引系统的安全性和可靠性,解决了直流电影响生产的问题。下面就S7-200PLC在该矿地表直流牵引系统中的应用情况进行说明。

2 总体设计

根据龙首矿地表直流牵引系统设备的实际情况,对550V整流柜加装微机综合保护装置,采用具有数字控制、液晶显示、故障记忆等功能的德国西门子PLC程序控制器(S7-200 CPU224)。从整流变压器输出的系统交流490V电源接至整流柜内的塑壳式断路器的输入端,经交流接触器接到三相桥式全控整流回路(输出电压DC 0V-DC 600V可调),经整流后的直流电输出至负载。直流电系统图如图1所示。

元件各部分功能如下:

QF:主断路器,用于开断交流输入电压;

KM1:主接触器,用于分合闸控制;

TA1、TA2、TA3:电流互感器,用于交流电流检测;

图1 直流电输出系统图

R1-3、C1-3:阻容吸收装置,用于晶闸管系统保护;

G1-G6:晶闸管,用于三相桥式全控整流回路;

R4:导通电阻,用于直流回路的导通保持;

VD:二极管,用于反向击穿保护;

V:电压表,用于直流电压测量显示;

ZLH:直流电流传感器,用于直流电流检测;

FU4:熔断器,用于直流输出测短路保护;

FL:分流器,用于直流电流测量;

A:电流表,用于直流电流显示;

LJ1-LJ3:过流继电器,用于交流过流保护。

3 保护系统设计

在该应用中引入传感器技术、PLC控制技术及微机综合保护等技术和装置,实现了对整流柜故障诊断、远程操作及自动重合闸功能。

3.1 电流及电压参数设计

利用直流电流传感器及直流电压变送器,实现整流柜电压、电流数据采集,根据直流电压及电流的变化,实现对整流柜的故障诊断功能。当检测的电流值大于350A时,保护装置判断为直流电过流接地故障,发出分闸指令;当检测到直流电压值在580V-650V之间时,判断为系统正常;当检测到直流电压值在100V-580V之间时,判断为熔断器故障;当检测到直流电压值低于100 V时,判断为断路器跳闸;当检测到直流电压值高于650V时,判断为系统过电压,此时延时10分钟,如故障依旧,整流柜跳闸,避免直流电压过高而烧毁电机车的逆变装置。

3.2 自动重合闸参数设计

选用PLC的CPU模块及模拟量模块为核心单元,实现整流柜在轻故障状态下自动重合闸功能;分合闸状态取自交流接触器的辅助触点,当系统第一次跳闸后,PLC进行计数及时间计算,3分钟后PLC输出合闸信号,保护装置动作,实现自动重合闸。此时如果整流柜不再动作,则判断为轻故障;如果合闸后整流柜立即跳闸,则判断为重故障,整流柜不再启动重合闸。自动重合闸逻辑图如图2所示。

图2 自动重合闸逻辑图

3.3 远程操作设计

利用高压开关柜的线路保护测控装置的遥跳、遥合功能,可实现对整流柜的远程分合闸操作。当重故障处理正常后,电机车司机用电话告知地表监控中心值班人员,由值班人员操作电脑界面,并对线路保护测控装置的遥合控制,实现整流柜远程合闸操作。远程控制图如图3所示。

图3 远程控制图

3.4 远程数据显示

采集整流柜电压、电流信号并显示于集控中心的变电站主操作界面上,从而实现直流电压、电流的远程实时显示。

3.5 具体实施方式

3.5.1 硬件线路的敷设和通讯构建

经过查验整流柜图纸、高压柜图纸等资料,确定硬件控制回路的构建方式。由交流电流传感器采集的信号(4—20mA)经隔离模块输入至PLC模拟量输入模板,PLC根据信号计算、判断系统输入的交流电流是否正常;由直流电压传感器采集的信号(4—20mA)经隔离模块输入至PLC模拟量输入模板,PLC根据信号计算、判断系统输出的直流电压是否正常;由直流电流传感器采集的信号(4—20mA)经隔离模块输入至PLC模拟量输入模板,PLC根据信号计算、判断系统输出直流电流是否正常;由CPU模块经中间继电器输出至整流柜的交流接触器控制线圈,并根据故障情况实现对整流柜分合闸的控制。

利用从地表集控室到整流变电所通讯管理屏的光缆传递信号(动作信号及电压、电流信号);利用高压柜线路测控装置的遥跳、遥合功能,实现对中间继电器线圈通断电的控制,再由中间继电器触点控制整流柜动作,以此来远程操控整流柜动作。

通过上述方式,便完成了硬件控制回路及通信的构建。

3.5.2 PLC数字量及模拟量定义

根据硬件配置构建回路,对模拟量、数字量进行定义:模 拟 量AIW4:数值4—20mA,4 mA对应0A,20mA对应1000A;

模拟量AIW6:数值4—20mA,4mA对应0A,20mA对应800A;

模拟量AIW8:数值4—20mA,4mA对应0V,20mA对应1000V;

数字量I 0.0:启动;

数字量I 0.2:停止;

数字量I 0.3、I0.4:交流过流继电器输入;

数字量I 0.5:微机综保继电器输入;

数字量I 0.6:直流过流继电器输入;

数字量Q0.0:主回路分合闸控制;

数字量Q0.1:电源指示灯;

数字量Q0.2:合闸指示灯;

数字量Q0.3:故障报警指示灯;

数字量Q0.4:风机控制;

3.5.3 主回路启停控制程序

主回路启停控制程序如图4所示。

3.5.4 直流电流检测程序

直流电流检测程序,如图5所示。

图4 主回路启停控制程序

图5 直流电流检测程序

3.5.5 系统接线图

系统接线图,如图6所示。

图6 系统接线图

4 结语

在龙首矿地表直流牵引系统中,使用S7-200PLC可编程控制器替代原来的继电器控制,不但省去了许多繁琐的中间控制环节,而且提高了控制系统的可靠性和精确性,取得了理想的效果。在矿山的此类小型设备控制系统的改造中,S7-200PLC以其系统实现简单、可靠性高的特点,决定了其广泛的应用前景。

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