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冶炼厂制氧空分装置自动化控制系统研究

2018-08-05刘俊霞

世界有色金属 2018年10期
关键词:制氧空分冶炼厂

刘俊霞

(唐山唐钢气体有限公司,河北 唐山 063000)

随着世界工业化进程不断发展,传统工业领域发展规模日益庞大,以此对冶炼企业生产效率提出更高要求。利用空分装置自动控制系统,采用多次蒸发、冷却方法进行分流,以此快速得到产品。冶炼厂采用密闭鼓风炉富氧熔炼工艺,该工艺可提高金属冶炼密闭鼓风炉生产能力、减少烟气量、提高烟气中二氧化碳含量、改善炉矿和烟气制酸条件的有效途径,若停氧一天,平均生产量会减少10t以上,且焦耗、电耗等都将上升[1]。同时,鼓风炉空气熔炼炉子难操作,烟气难平衡,低空无组织排放难以控制,致使环境污染严重,所以,延长制氧运行周期,稳定制氧生产,提高制氧效率对于金属冶炼企业意义重大[2]。

1 工艺概况

在冶炼厂制氧过程中,采用的主要方法就是利用深层冷冻液化分离法进行制氧。其主要工作原理就是利用空分装置,对空气进行适当压缩、冷却,最终使其液化。根据空气中两种气体的沸点差异,运用制冷方法将氧气进行精确分离,金属冶炼厂使用空分装置系统,要求其施工安全要符合标准,且对施工工艺要求较高,参数与调节具有多个步骤,并且可以利用遥控进行远程操作[3]。与此同时,还具备完善的监督与控制功能,能够快速且准确的记录整个运行过程。空分装置与其他装置相比较为复杂,其中包括多个操作系统,比如与滤器、压缩器、遇冷系统、筛纯化系统、分馏塔系统、液氮贮槽、氮压机等。其工作流程如下,在空气进入吸入塔后,先对其进行过滤,随后用压缩机进行压缩,再传入预冷塔,冷却水可将孔气进行冷却,将冷却好的空气输送到空分装置系统中进行净化,注入膨胀剂,然后通过分馏装置将气体进行分馏,得到氧气。

2 自动化控制系统功能

在对空分装置进行监控过程中,可以利用DCS,这样能够提高装置自动化水平,保证装置平稳运行。冗余配置的使用能够控制操作台与网络,使得系统可靠性得以提高。系统的主控制台与工程站,能够掌握控制系统中所涉及到的所有数据,并且对系统状态进行模拟。操作站的作用是方便工作人员监听设备在运行中产生的参数,根据分空装置运行情况进行合适的操作,远程管理机制可帮助管理人员进行视察,使其能够掌握生产详情。

(1)启动准备控制。氧气机控制系统的主要控制方式是到自动为主,工作人员将状态换成准备状态,系统能够根据实际需求完成开关动作。与此同时,还应当将混合气与氮气入口压力混合,随后利用轴封差压进行调节使用,对设定值进行自动设置,并且能够对阀门所涉及到的各个工艺参数与位置进行再次确认,实现联锁开车反应。

(2)自动启动。工作人员应当在空分装置具备一定条件后,按下警报按钮,这样能够使空气装置系统完成启动警铃的操作,轴振动报警连锁倍增后,启动主电机,随后利用轴振动接触联锁倍增。在空分装置控制系统中的对应调节投入使用后,打开或者关闭阀门,将相应轴封差压调节系统投入联锁中。

(3)自动切换。启动空分装置后,给予压缩机一定压力,使其在压力下进行工作,这时候操作人员应当对出现在计算机中的氧、氮按钮进行切换,逐渐开启控制器,调节其中出现的数值,并且将将氮气数值修正为氧气介质的数值。在氧气纯度与设定值相符合后,可以由工作人员确定,随后整个控制系统自动关闭。两分钟后,打开的氧气输送阀门能够向外输送氧气,随后氧压机恢复正常。

(4)正常停车与联锁。岗位人员在空分装置自动调节完后,将启动模式变为准备模式,控制系统停止工作。在启动对应联锁后,接触轴封差压联锁,开启出口防空、旁通阀等,这时候系统内的氧气会急速下降,停止送氧工作。岗位人员随后可以将操作台上的准备换成停止状态,停止主动机工作,并且最后设置停车时间,在关闭所有氧气吸入系统后停止工作。

(5)联锁事故停车。当出现多种情况的事故时,氧气压能够在自动情况下停止运行,随后联锁停车。主电机带负荷停车后,会打开旁通阀、防喘振阀等。发生重大事故时,控制系统自动联锁停车,各阀门按照具体要求,对紧急喷氮进行处理。

3 空分自动化系统改造效果

空分自动化系统经过改造后,工作效果比较稳定,供氧量与供氧质量都达到了设计要求,能源节约情况如表1所示:

表1 能源节约情况

4 空分装置自动化控制系统的具体应用

(1)空压机报警联锁保护功能。空气机报警联锁保护装置是通过对所有条件参数进行引用,包括三级进气温度、油泵运行信号、排气压力、主电机电流、油温、主油压、过滤器后油压、油温等。

(2)防喘振控制系统。压缩机自动连续控制通常有两个过程,即连续控制叶片的自动加载和防喘振。这将有助于压缩机在运行过程中喘振,利用离心压缩机中的最小流量曲线和系统的具体参数确定最佳工作范围;通过使用操作点获得最小流量与实际操作条件之间的最小流量,并控制进气阀和排气阀以实现防喘振控制。

(3)入口导叶调节。在鼓风机吸口处附近安装可调节转角导叶,在气流进入叶轮之前,就能发生高速旋转,随后对叶轮气流方向进行改变。入口导叶在调节时利用压力定值的调节来实现。这样能够限制大幅度动作,避免运行中出现导叶全关现象。

(4)分子筛时序控制。对于分子筛进行控制时,将操作方便、功能齐全、安全第一作为其操作原理。比如广州某冶炼厂两台发动机系统经过联调投运后,运行情况达到改造预期效果,能够减轻运行人员工作强度,减少机组运行时间,缩小电压波动幅度。

5 结语

将冶炼厂投用的制氧空分装置自动控制系统运行后,消除了人为因素引起误调节情况,提高企业工作效率,并在一定程度上保证了机组安全运行,降低了能源损耗。

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