离心压缩机电机振动的频谱法分析与改进
2018-08-02喻佩佩
喻佩佩
(江苏联合职业技术学院常州铁道分院,江苏 常州 213011)
1 背景介绍
该离心式压缩机是一种叶轮旋转式压缩机,型号为IHC 350A,风压为350kPa。压缩机通过功率为355kW的电机带动压缩机主轴叶轮转动,在离心力作用下,气体被甩到工作轮后面的扩压器中去。而在工作轮中间形成稀薄地带,前面的气体从工作轮中间的进气部分进入叶轮,由于工作轮不断旋转,气体能连续不断地被甩出去,从而保持了气压机中气体的连续流动。气体因离心作用增加了压力,能以很大的速度离开工作轮,同时气体经扩压器逐渐降低了速度,动能转变为静压能,进一步增加了压力。由于该类压缩机所使用的电机功率等级高,电机体积较大。因此当电机出现振动时会引起整个压缩机的振动,使压缩机产生振动噪音,并会使元器件发生松脱,影响压缩机的使用寿命。
2 电机振动分析
电机振动的主要来源有两个方面:机械传动和电磁。通过在轴承部件处放置振动传感器,实验监测到轴承处无明显的振动。因此把产生振动的根源锁定在电机的电磁方面。在对电磁噪音的改善时,通过增大定转子气隙、减小线圈内部电流等常规方法试验,但对电机振动没有明显改善。
图1 振动频谱图
在这样的情况下采取分析振动频谱的方法,先找出振动的频率点,然后寻找影响电机振动的原因。通过测试,振动频谱图(如图1)显示电机在120Hz和23.8 Hz振动较高。黄、红、蓝3个颜色对应电机前、中、后3个位置的振动频谱。可以从波形看出三个位置的振动差异不大。
通过实验分析,120 Hz振动主要来源于电机的单边磁拉力,只有频率为23.8 Hz的振动判断不出振动源。但是因为23.8 Hz是一个频率很低的低频振动,这类振动频率与定转子之间的耦合相关,而定转子的耦合关系主要体现在定子跨距与转子槽数的配合关系上。
3 解决方案
当前电机的定子组件的嵌线方式为(1-18跨距)与开口槽(35槽)转子配合组装(如图2所示)。
通过软件分析,当前的定转子配合会使定子线圈内出现明显的3阶绕组谐波(如图3所示)。1阶的位置为基波,所有的电机都有基波,基波属于正常的正弦波,而3阶绕组谐波是对电机进行干扰的波形。
图2 线圈跨距 1-18
图3 3阶绕组谐波
针对当前的振动问题,选用闭口槽(52槽)转子替代35槽开口槽,与1-18跨距的定子配合进行测试,发现23.8Hz和120Hz的振动仍然存在,并没有太大变化。最大振动速度值从4.96mm/s降低到3.17mm/s。仍然无法满足ISO 10816振动标准规定的2.3 mm/s。
最后选用定子组件的跨距为1-15,装上35槽的转子进行测试,发现23.8 Hz和120 Hz振动明显降低。总振动值降为0.95mm/s。图4为振动对比图(蓝色为改善前的振动频谱图。红色为改善后的振动频谱图)。
图4 振动对比图
通过软件分析发现,定子3阶谐波也已基本消失。(如图5所示)
图5 3阶谐波基本消失
4 结论
在对一些不能明显发现振动源点的电机,可以通过先分析振动频谱的频率点,以此来找出振动的根源,然后再解决振动问题。这是一个新的电机振动解决方法。本文就是通过该方法,发现振动的频率点是与定转子配合相关的。发现定子跨距的设计会影响整个定转子的耦合关系,从而影响电机的振动。最后解决了电机的振动问题。