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75%片碱残液碱工艺及部分节能改进

2018-07-27姜福军

中国氯碱 2018年6期
关键词:碱液成品进料

王 宏,梁 剑,姜福军

(河北盛华化工有限公司,河北 张家口 075000)

河北盛华化工有限公司现有离子膜法烧碱20万t/a、电石法聚氯乙烯树脂20万t/a及自备热电站,公司烧碱装置蒸发工序采用张家港化工机械有限公司(现苏州天沃科技股份有限公司)的三效逆流降膜蒸发装置生产50%液碱,浓效降膜蒸发装置及片碱装置生产75%片碱。片碱生产过程中出现的一些问题没有可借鉴的经验,只能依靠公司自己的技术力量逐步攻克,目前公司片碱生产装置运行平稳,取得了节能降耗的可喜成就,其中75%碱残液碱回收的改造与投运,降低了片碱的蒸汽消耗,提高片碱的生产效率,取得了较好的经济效益。

1 75%片碱生产工艺流程简述

由32%离子膜碱生产为50%离子膜烧碱蒸发采用三效逆流降膜蒸发工艺,具体流程为,32%碱液从Ⅲ效蒸发器进入,经Ⅲ效浓缩后进入Ⅱ效,经Ⅱ效浓缩后再进入Ⅰ效,经Ⅰ效浓缩后即为50%离子膜烧碱。生蒸汽是从Ⅰ效进入,Ⅰ效产生的二次蒸汽进入Ⅱ效,Ⅱ效产生的二次蒸汽进入Ⅲ效作为加热蒸汽,Ⅲ效产生的二次蒸汽进入Ⅲ效表面冷凝器后冷凝,各效加热蒸汽冷凝后回收利用。

50%碱液一部分送到成品冷却器,经成品冷却器换热后即为成品50%碱液;另一部分送至浓效,碱液在浓效里浓缩后达到75%,由浓效碱泵送至片碱机,经片碱机冷却制片后得到最终产品75%片碱。浓效加热蒸汽采用生蒸汽,浓效产生的二次蒸汽进入浓效表面冷凝器后冷凝。

2 改造前75%片碱残液碱的回收流程

2.1 75%片碱残液碱的产生

由浓效碱泵将75%的浓碱液送至片碱机的弧形碱锅中,碱液粘附在转鼓表面被迅速冷却后,被刮刀片刮下并破碎为均匀的碱片进入料仓,包装后即为成品片碱。在片碱机停机时,碱锅中剩余部分75%的浓碱液,由于进入碱锅内75%的浓碱液与片碱机转鼓生产的片碱量不平衡时,造成碱锅内的浓碱液外溢。这两部分浓碱液即为75%片碱生产时产生的残液碱。

2.2 改造前的回收流程

改造前75%片碱残液碱回收的方法是,通过片碱机的残液碱回收管道将残液碱收集到残液回收罐,再用泵打至原液碱罐(32%碱储罐),原液碱罐中的液碱送至Ⅲ效蒸发器进行碱液浓缩。由于浓碱进入原液碱罐后,原液碱罐中32%碱的浓度发生变化,并且浓度不固定(由于残液碱的回收量不定),影响50%碱蒸发工艺的平稳运行,蒸发过程50%碱浓度的控制受到影响;同时由于残液碱浓度高、碱液温度高,残液碱泵(自吸式不锈钢泵)打碱经常出现故障造成碱液外溢,严重腐蚀厂房地面;由于浓碱的比重大、温度高,自吸泵使用一段时间后自吸能力差,需增加一部分水进行稀释、降温才能送入原液碱罐进行回收,造成蒸汽消耗的增加。改造前残液碱的回收流程见图1。

图1 改造前残液碱的回收流程图

3 改造后75%片碱残液碱的回收流程

为了稳定50%碱的蒸发工艺,提高片碱的生产效率和降低能源消耗,改善75%片碱的生产环境。将原片碱残液碱回收工艺进行改造,在装置界区内增加一台残液碱罐(镍质),将片碱机的残液碱回收至该残液碱罐中,同时将Ⅰ效的部分50%碱液加入该残液碱罐中(由于75%液碱的结晶点低,虽然有保温和伴热也可能造成回收残液碱系统的结晶,同时由于残液碱的回收量不定,若残液碱的回收量少且不加入50%液碱时,残液碱泵出口气动阀门关闭,极有可能造成管道、泵、阀门的结晶以及残液碱罐的结晶),由残液碱泵后气动阀控制残液碱罐的液位,将碱液送到浓效蒸发器中进行浓缩,浓缩成75%液碱后送至片碱机系统,工艺流程见图2。

图2 残液碱回收流程图

该工艺需调节进入残液碱罐的50%碱阀门开度,使进入残液碱罐中的50%碱液流量少于进入浓效的碱液流量,当浓效降量或停车时需及时关闭进入残液碱罐的50%碱阀门,生产的自动化程度受到限制。

4 改造后的运行效果

(1)残液碱回收系统改造并投入运行后,回收的残液碱不再进入原液碱罐,避免了进入蒸发系统32%碱的浓度变化,使50%碱蒸发工艺操作控制更平稳,50%碱的产品质量更易控制,减少了50%碱质量事故的发生。

(2)避免了由于原自吸式不锈钢泵残液泵自吸能力不足需加水稀释,浓碱被稀释成稀碱,造成蒸发用蒸汽的消耗增加,减少了能源的浪费,提高了片碱生产的经济效益。

(3)避免了原自吸式不锈钢泵残液泵的腐蚀,节省了泵的维修费用,降低了工人的劳动强度。

(4)避免了由于原自吸式不锈钢泵残液泵送不出物料造成的碱液外溢,造成的环境污染和对厂房地面的腐蚀。

(5)残液碱回收系统改造并投入运行后,片碱产量增产10%,节约蒸汽约0.1t/t片碱,经济效益可观。

5 残液碱回收改进建议

(1)残液碱回收罐作为浓效进料中间缓冲罐,并将残液碱回收到此罐中,即50%液碱经过Ⅰ效碱泵,一部分去成品冷却器,换热后为50%碱成品,另一部分送至浓效进料中间缓冲罐再送至浓效浓缩,取消由Ⅰ效碱泵直接送至浓效的碱管道。

(2)浓效进料中间缓冲罐的残液碱泵更换为浓效碱泵(流量需增加),重新配制工艺管道,进料量由浓效蒸发器液位控制,建议改进的流程图见图3。

改进后浓效进料、运行会更平稳,工艺自动化程度提高,当浓效生产负荷变化时可远程操控,操作更方便。

图3 残液碱回收建议改进的流程图

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