西钢烧结配加港口混匀矿粉工业生产实践
2018-06-11乔石雪尚成义黄海青马海成
乔石雪 尚成义 黄海青 马海成
摘 要:为了解决冬季青藏地区矿山停产,铁精粉资源供应中断对烧结高炉生产的影响,西钢集团炼铁事业部与上海惠安科技公司合作,研究将惠安公司配置的港口混匀矿粉在150m2烧结机上进行了工业生产实践。生产实践过程中,烧结在厂内循环物资构成的混匀料中配加50%港口混匀矿粉后,通过采取低碳厚料烧结技术、调整水分控制标准、适当压料等措施,其结果表明,烧结矿各项成分、转鼓指数及冶金性能均能满足该公司生产技术的要求。
关键词:烧结;循环物料; 港口混匀矿粉;工业生产实践;低碳厚料
一、前 言
受区域限制及气候影响,青藏地区矿山入冬以来基本处于停产状态,造成西钢烧结及高炉所需物料紧缺,正常生产连续性无法得到充分的保证,需要从港口采购资源;而由于厂内资源性能的单一性和存有一定的液相和冶炼缺陷,所以需要和厂内资源相适应和匹配的母材,另外加之我们配料经验不足,对物料性能研究不透,因此通过公司各部门的协作,最终确定与上海惠安科技合作,采购由惠安公司配置的港口混匀矿粉[1],搭配公司内部循环物资进行烧结生产,其目的一是缓解铁精粉资源采购压力;二是增加烧结粗粒级物料配比,强化烧结原始透气性,稳定烧结矿质量;三是结合惠安公司提供的配矿性能,改善烧结矿冶金性能,增加烧结矿液相生成,稳定烧结矿转鼓强度、改变烧结矿粒级组成,保证高炉入炉结构。
二、港口混匀矿
说明:从以上配料结构对比看出自产混匀矿对冶金性能、理化性能等分析和评价是没有的与惠安科技存在巨大差距,就此在工艺上还需要再次完善,从而促进烧结物料管理模式。
四、物料粒级组成对比情况
从粒级组成来看,目前混匀矿大于3mm粒级较前期增加18.4%,粒级组成较厂内物料有明显改善,粗颗粒占比增加有易于混合制粒,从而混合料大于3mm粒级增加5.8%,有效粒级的增加提高了料层原始透气性,从而改善了烧结负压,提高了烧结垂直燃烧速度,保证了料层透烧率,为提高烧结矿质量提供保障。
五、实验期间烧结参数控制情况说明:
1)烧结水分控制在8.0%,烧结焦粉配比3.6%,烧结料层750mm,在烧结过程中透气性较好,烧结负压在14.2kpa,较前期的负压降低明显,烧结终点温度在350℃以上,并且冷返配入量由16kg/m降低至14kg/m,成品烧结矿气孔分布较均匀,矿相颜色带有金属光泽,各参数较前期变化较大,在向好的趋势发展。
2)水分在7.8%左右时,终点温度、负压波动范围较小,符合工艺要求,冷返量平衡在13kg/m左右,终点温度控制在345℃左右,但红料层一直在250mm左右没有达到150mm理想状态,烧结矿气孔率较均匀,转鼓指数在71.67%,5-10mm烧结矿粒级依然在36%没有达到25%以下的要求,為降低5-10mm粒级,通过自返矿粒级组成分析,冷返矿基本是粗颗粒,粉末较少,但是自返矿颗粒断面较整齐,抓在手中易扎手,通过放大镜观察,颗粒有尖角,从以上特点看出,此物料易成矿,也易碎,缺少柔韧性。因此我们从三方面进一步着手控制,一是观察C7皮带烧结矿料温,通过料温调整调整环冷鼓风机用量和鼓风机风门开度,杜绝急冷易碎的弊端;二是控制大烟道负压,以负压来确定烧结料层厚度,提高烧结终点温度至380℃以上,降低料层断面红层至150mm左右,保证烧结料层透;三是从混匀矿配料结构入手,配加一定比例的带有韧性的物料,以点到面从这两方面入手改善烧结矿粒级组成。
3)水分控制在7.6-7.8%之间,烟道负压控制在15kPa左右,烧结料层控制在750mm。各项工艺参数达到指标要求,目前运行的3台环冷鼓风机关闭1台,并将1台鼓风机风门关至60%,成品烧结矿料温小于120℃以下,料层断面红层厚度基本保证在150mm左右。通过炼铁事业部努力将各项参数控制在标准范围内后,烧结矿5-10mm粒级有所改善,但是不明显,烧结矿5-10mm粒级依然33.6%,所以需要从配料的角度来改善物料的柔韧性,提高烧结矿强度,改变粒级组成。
六、烧结参数、烧结矿粒级对比
1、烧结参数对比
说明:通过以上对比看出,配加港口混匀矿后烧结料批是增加的,烧结工艺参数项向好的趋势发展,最为明显的是烧结返矿量降低较明显,为烧结矿产量的提高给予了明确的目标,转鼓指数有所提高,所以配加港口混匀矿后对稳定烧结矿产、质量是有益的。
2、烧结矿粒级对比情况:通过烧结矿粒级看出,烧结矿10-16mm占比增加7.3%,对高炉是有益的,但是5-10mm粒级较前期增加6.1%,说明港口混匀矿经过烧结后易碎,柔韧性不足。
七、结论
1)混合料有效粒级较前期提高5.8%,改善了烧结料层透气性,烧结负压较前期降低0.9kpa;
2)烧结除尘灰较前期的38kg/t降低至30kg/t,说明此物料同化性较好;
3)二烧结矿矿相较好,带有金属光泽,气孔分布均匀,冷返量下降明显,主要是冷返中小于1mm的粉末减少5%;
4)烧结矿转鼓指数较前期提高2.2%;但是通过冷返矿粒级分析,此物料易成矿但是烧结矿强度有待提高,粒级组成偏碎,5-10mm粒级较前期提高6.1%,说明烧结矿柔韧性不足,再次配料时需要调整物料配比,增加烧结矿柔韧性,提高烧结矿强度。
参考文献:
[1]邱家用,李新兵,徐杨斌,等.永通公司高比例褐铁矿烧结的生产试验[J].烧结球团,2010,35(2):1-5.
[2]中国铁矿石进口来源国集中度分析及对策研究[J]. 何建华,严良,李素峰. 中国国土资源经济. 2015(02)
作者简介:
乔石雪(1983-),男,本科学历,助理工程师,主要从事烧结生产技术工作。