不稳定注水技术实现裂缝性灰岩油藏高效开发
2018-06-06邓永红张萍吴修华杨红菊蒋红梅
邓永红 张萍 吴修华 杨红菊 蒋红梅
摘 要 渤南油田罗36块位于山东省东营市河口区六合乡境内,区域构造位于济阳坳陷化凹陷罗家鼻状构造的东北翼,主要含油层系为沙四段,岩性主要为生物碎屑灰岩、砂屑灰岩,纵向裂缝发育。针对区块储层非均质性严重,注入水突进,含水上升快,水驱波及体积小的问题,对罗36块实施不稳定注水,有效提高了油藏开发管理水平。
关键词 不稳定注水 非均质 采收率 断块 波及体积
中图分类号:TE53 文献标识码:A
1基本原理
不稳定注水技术是通过周期性地改变注入水量和采出量,在油层中造成不稳定的压力场,使流体在地层中不断地重新分布,从而使注入水在层间压差的作用下发生层间渗流,促进毛管渗吸作用,增大注入水波及系数,从而提高非均质储层的波及系数和驱油效率,提高原油采收率。
2油藏概况
罗36块构造上属于渤南油田十区,是一个四面受断层遮挡的封闭断块。整体表现为中间高两边低的鼻状构造,地层倾角为1-3度,油藏埋深2340~2420m。
罗36块沙四段岩性主要为生物碎屑灰岩、砂屑灰岩,较致密,纵向裂缝发育,孔隙式胶结,胶结物主要为白云石,次生孔为长石、岩屑溶孔和粒间溶孔。储集空间主要裂缝及溶蚀孔洞。罗36块沙四段储层的平均厚度为22.2m。据罗36-1井压汞试验资料,储层最大孔喉半径5.977um,平均孔喉半径为2.293um,均质系数0.38,变异系数0.743。根据取芯井物性分析报告,平均有效孔隙度取值为18%;平均渗透率取值38?0-3um2,属中孔、低渗储层。
3开发简历及开采状况
该区该块1989年罗36井试油,97年滚动开发,2000年3月罗36-6注水开始注水,目前已开发20年。2017年12月,罗36块油总井13口,开井10口,日液水平183t/d,日油水平45t/d,综合含水75.7%,采油速度0.74%,采出程度7.34%。注水井5口,开井5口,日注水平221m3/d,月注采比1.17,累注采比0.56,平均动液面1346m,地层总压降6.78Mpa。
从开采状况中看,该块存在着严重的储层非均质性。渗透率级差达312,注入水单层突进系数14.5,年均含水上升率37.9%;该块储层裂缝发育,注水易水窜。罗36块四周断层封闭,储层狭窄,裂缝较为发育。由于储层裂缝发育,油水井间连通性好,注水较为敏感,注水初期注水见效快,平均水推速度6.6m/d,含水上升快,投产以来至含水上升到60%,每采千吨原油含水上升率平均5.4%,而从见水至含水60%开始,每采千吨原油含水上升率平均13.38%。
4现场应用情况
罗36块2000年开始注水开发,2003年开始不稳定注水试验,第一次试验时间2003-2006年,考虑到中部的罗36-2井产量高,且2口水井对应未停注,其他油水井又参考地层能量的恢复情况及产量、含水的变化情况做了适当调整。从2003年至2006年3月份,该块实施2个周期4个阶段,罗36块经过2个周期四个阶段的不稳定注水,单元产量上升,按递减计算两个周期产量累计增加11988t,含水得到了抑制,2个周期含水由89.7%下降到目前的72.5%。
第二次不稳定注水试验从2010年开始,该次不稳定注水是根据油井含水、动液面情况对水井整体实施间歇注水,油井稳定采油的方式。并在2013年对区块实施综合调整,提高了边部储量有效动用,加强了注采井网进一步完善。配合不稳定注水,使整个区块产量上升,含水一直保持平稳。
罗36块通过实施不稳定注水技术,连续五年自然递减率及含水上升率呈负增长,整个第二阶段区块累计增油量达到36423t。仅2016年节约注水量1.972?04m3,节约注水费用54.8216?04元,见效油井8口,单井日液能力由14.7t上升到20.6t,单井日油能力由3.9t上升到5.5t,含水由73.6%下降到73.3%,含水上升率-4.6%,自然递减率-6.3%,区块累计增油4776t。按吨油效益1500元/t计算,创直接经济效益:4776t?500元/t= 716.4?04t元。
5认识和思考
(1)罗36块开发中实施不稳定注水,有效提高了油藏开发管理水平,在现井网基本不采取其他措施的情况下进行的,运行成本较低,经济效益明显,推广应用范围广泛。
(2)注水量的波动幅度应尽可能的大,以增加油层中压力的不稳定性,有利于更深层的毛管渗流作用和流體间的交渗流动。
(3)在地层非均质程度严重和原油粘度大的单元,实施不稳定注水效果好于地层较均质和原油粘度小的单元。
参考文献
[1] 王允诚等.油层物理学[M].四川:四川科学技术出版社,2006.
[2] 徐山.水井水驱方向判断方法在剩余油分析中的应用[J].西部探矿工程,2006(11).
[3] 冈秦麟.高含水期改善水驱效果新技术(上、下册)[M].石油工业出版社,1999.