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高速救助艇艇架故障分析

2018-05-26王连甲

中国设备工程 2018年10期
关键词:钢缆油位万用表

王连甲

(交通运输部北海救助局,山东 烟台 264000)

图1 电气原理图

1 故障分析

故障现象:某救助船高速救助艇进行收放训练时,发现机旁控制台面板上综合故障报警指示灯亮,检查高速救助艇泵站室控制箱,发现控制箱面板上低油位和高油温报警指示灯亮,电机无法启动。

故障分析:正常状态下,合上控制箱电源开关,如图1所示,艇架上限位开关FC16和FC17在工作位置即两个限位开关闭合,接触器KB0线圈得电其常开触点闭合,此时低油位和油温高检测开关也应在闭合状态,接触器KB1和KB2线圈得电其图上相对应常开触点闭合。此时按下启动开关SB6,接触器KM1线圈得电,KM1主触点吸合其自锁辅助触头闭合,动力单元油泵电机正常Y-△启动。

根据故障现象,得出如下三种故障可能原因:

(1)低油位。在高速艇泵站室检查液压油箱油位计显示油位正常。在控制箱内用万用表对油位低浮子两端接线进行通断测量,发现其处于接通状态,即浮子工作正常。

(2)高油温。在高速艇泵站室首先检查温控开关油温设定值,设定值为40℃,然后用扫温枪测量其油温,得出其油温温度在设定值范围内。在控制箱内用万用表对温控器两端接线进行通断测量,发现其处于接通状态,即温控器工作正常。

(3)接触器KB0线圈不得电。检查控制箱内部,如图1所示发现此时本该闭合的KB0接触器未闭合,分析原因可能是接触器KB0故障。

首先用万用表测量其接触器KB0线圈两端是否有电压,发现此时接触器KB0线圈两端无电压,然后判断接触器KB0线圈是否出现故障,用万用表测量接触器KB0的线圈阻值,发现其阻值在正常范围内。因此判断可能是紧急停止开关断路或者限位开关断路,使接触器KB0线圈不得电,接触器KB0常开触点无法闭合,致使电机无法启动。在控制箱内对两个紧急停止按钮进行短接测试,短接后发现故障未排除。此时再往下分析两个限位开关是否故障,在控制箱内分别对两个限位进行短接(线号分别为6.2~6.3和6.3~6.4),此时报警未消除,电机不能启动。此时又对线号6.2和6.4进行短接,即两个限位同时短接,发现此时机旁控制台面板上综合故障报警消除,控制箱中接触器KB0线圈得电其触点吸合,此时按下控制台面板上电机启动按钮,电机顺利启动,各项参数正常,由此判断两个限位开关均已损坏。于是打开限位开关接线盒,发现通断触头已经腐蚀严重。触头接线由于长期的恶劣工作条件,已经破损严重,而且其中的一股接线已经腐蚀断开。用电气清洗液对触头进行清理,并用什锦锉对触头进行打磨,重新盘线,消除虚接。装复后,各指示灯正常,电机启动正常(图2、3)。

电机顺利启动后,液压泵站也能正常工作,通过操纵控制台绞车操纵杆对绞车钢缆进行收紧,可以正常操作;但是进行下放时,绞车无动作。

图2 艇架绞车液压图

图3

故障分析:正常情况下,当艇架旋出船舷外,对绞车进行钢缆下放操纵时,根据艇架液压原理图和电气原理图,如图2、3所示,首先将机旁控制台上辅助开关SA1打到ON的位置,此时绞车钢缆收紧电磁阀F的控制接触器KA1,和绞车钢缆下放电磁阀E的控制接触器KA3同时得电,电磁阀E和F同时得电动作,开启绞车钢缆收紧和下放油路,至此钢缆收紧和下放油路通断完全取决于绞车操纵杆控制,因为当绞车操纵杆离开中位时,限位开关0位置分配器闭合,刹车控制接触器KA4得电接通,控制刹车电磁阀B得电动作,刹车进压力油,克服弹簧力打开刹车。操纵绞车操纵杆下放钢缆时,直动阀动作,使A口进压力油,由于先前电磁阀E已经得电动作,油路打通,为绞车马达提供动力,从而下放钢缆。根据先易后难、分段处理的故障分析思路,通过实际操作,操纵绞车操纵杆让绞车收紧钢缆时,绞车钢缆可以正常收紧,说明刹车动作正常,与故障无关。

由此判断,导致故障的可能原因有以下三点;

(1)E电磁阀不得电。

(2)E电磁阀线圈断路。

(3)E电磁阀阀芯卡阻。

针对故障可能的原因1,当把辅助开关SA1打到ON时,KA3有电,闭合正常,然后拆开E电磁阀线圈与电源线接头,用万用表测量电源线电压,显示电源线电压正常,由此判断E电源正常,无不得电可能。用万用表测量电磁阀E线圈通断,发现阻值为无穷大,因此初步判断绞车下放电磁阀E线圈断路,导致电磁阀阀芯不动作,使绞车下放电磁阀E油路不通,从而导致液压油无法进入绞车液压马达,造成绞车钢缆无法下放。由于船上无此线圈的备件,为保证重要设备随时可用,随时处于有效的状态;因为泵站辅助系统液压管系上的一个电磁阀带有应急旁通阀,所以,打开位于泵站辅助系统上电磁阀的旁通阀,将此电磁阀的线圈(24VDC 17W)拆卸安装于下放电磁阀E上,然后按正常放艇程序再次进行放艇操作,旋出艇架,操纵绞车操纵杆对绞车钢缆进行下放,但是仍然无法下放。用铁片放在通电的电磁阀E线圈上时,发现磁力正常,说明E电磁阀线圈断路且及时有效解决,当再次操纵绞车对钢缆进行下放时,发现此时工作液压油压力达到27兆帕,远高于工作压力21兆帕,开关辅助开关SA1,将手触摸绞车下放电磁阀阀块,发现绞车下放阀块明显无其他阀块阀芯通电吸合时的动作,遂怀疑电磁阀E阀芯卡阻,此时果断收回救助艇,对救助艇架复位,对阀芯进行拆卸,检查。

故障的解决:找到故障出处,对绞车下放阀块E进行拆卸,对阀芯进行检查。发现阀芯明显卡阻,无法开启到位,然后对阀芯进行清洗,活络,卡阻现象消失。所以将阀芯及电磁阀线圈装复,再次放艇试验,绞车钢缆下放正常,故障解决。

2 结语

通过此次放艇训练发现的问题及故障的分析认为,在以后的工作中,遇到问题要遵循先易后难,分段处理的思路,严谨对待,不放过任何一个可能;维护保养计划的执行要落实到实处;各设备的说明书要研究透彻;重要备件若库存不足,应及时申请;定期检查各接线是否虚接,是否锈蚀损坏;定期活络易卡阻的部件;经常对液压油检查,对滤器进行清洗,确保液压油的质量;同时积极发挥创造性,具体问题具体分析。

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