APP下载

挂治电厂导叶接力器结构优化

2018-05-25叶江宁

水电站机电技术 2018年5期
关键词:铜套密封圈活塞杆

李 伟,叶江宁

(湖南五凌电力工程有限公司,湖南 长沙410004)

0 引言

挂治水电厂位于沅水干流上游河段的清水江中下游,坝址距贵州锦屏县城7 km,是沅水梯级规划的第三级,工程以发电为主,兼有改善航运条件等综合利用效益。电厂为低水头河床式电站,是三板溪电站的反调节电站,具有日调节性能。总装机容量150 MW,安装三台单机容量50 MW的轴流转桨式机组,电站保证出力42.5 MW,多年平均发电量4.021亿kW·h。

该电厂每台机组导水机构装有3台接力器,接力器沿周向布置(如图1),尾座安装在支持盖上,另一侧连接控制环,为摇摆式结构,每台接力器两头均装有球轴承,可自行调节缸体与活塞杆的相对水平度。自机组投产以来,发生过多次接力器故障:机组停机过程中接力器前端盖铜套磨损严重甚至破裂,造成活塞杆卡死,机组无法正常停机;接力器尾座固定销轴上窜造成接力器水平度超标,接力器水平度偏差大;机组运行中接力器前端盖漏油频繁。

本文针对挂治电厂机组导叶接力器存在的诸多问题,以改变结构设计、完善材质运用等手段进行了优化改造,有效解决了上述各类问题。

1 原因分析

(1)原接力器两端采用球轴承进行连接(如图2)。前端盖导向铜套与接力器前缸盖采用过渡配合,其与前缸盖通过骑缝螺钉进行固定,易发生螺钉窜出,固定力度不够致使导向铜套轴向窜动移位,限位导向作用减轻。因球轴承能够自行调节缸体及活塞杆水平度,活塞杆伸出时接力器受重力作用发生弯折,导向铜套处成为拐点,即活塞缸与活塞杆夹角α< 180°,如图 3。

图1

图2

图3

弯折状态运行时活塞杆与导向铜套摩擦力增大,进一步加剧导向铜套移位,并使其磨损甚至开裂,造成发卡。

(2)接力器尾座销轴与支持盖采用过盈配合装配,过盈量较小,长期交变力作用致使销轴逐渐窜出支持盖销孔,尾座高程变化,接力器水平发生改变,其动作姿态受影响。

(3)接力器前端盖密封压盖采用了单层丁腈橡胶“O”型密封圈密封形式,根据丁腈橡胶应力加速老化行为,在应力作用下丁腈橡胶的分子链发生取向变形,键长和键角发生改变并受到约束,分子链的断裂活化能降低、老化进程加快,寿命缩短。当丁腈橡胶不受任何应力作用时,其在常温下的贮存寿命较受弯曲应力作用时的贮存寿命长一倍左右;在拉伸应力和弯曲应力同时作用时,贮存寿命甚至缩短为不受任何应力作用时的1/10【1】。

当油压作用时,“O”型密封圈形态如图4所示。

图4

件1、件2相对运动易使棱角“Q”反复剪切密封圈本体,导致其断裂。可见丁晴橡胶密封件动密封性能较差,接力器长期运行易造成其老化损坏,密封性能降低引起内部压力油泄漏。

2 优化改造

(1)为了改善接力器前端盖导向铜套受力情况,将接力器尾部球轴承更改为圆柱形轴承(图5),可限制接力器偏移、侧倾、弯折等,优化其动作姿态,同时降低接力器动作时与顶盖干涉的可能性,大幅减小导向铜套窜位与磨损。

47%异隆·丙·氯吡可湿性粉剂 3 000 g/hm2 与3%甲基二磺隆油悬浮剂混用起到了封杀兼顾的作用,茎叶防效高,且封闭持效期长,1次施药基本能控制晚播麦田杂草危害,具有一定的推广应用前景。但由于除草剂药效的发挥及其安全性易受温度等因素的影响,在温度波动幅度大的地区应注意避开低温用药。

图5

图6

如图6所示,因圆柱轴承的限位作用,接力器自重形成弯矩M,B处承受扭力以产生反作用弯矩,在圆柱销许用应力足够的情况下接力器活塞缸将不发生较大下垂,保持图3中夹角α接近180°。

圆柱销最小直径D为φ180 mm,轴承内径d为φ180 mm,高度h为95 mm。

接力器主要参数如下:

活塞缸径:φ350 mm;

活塞杆径:φ160 mm;

额定油压:6.3 MPa;

额定油压时接力器传递到圆柱销上的作用力:

圆柱销断面面积:

则圆柱销承受的最大剪应力:

锻35CrMo是合金结构钢,用于制造承受冲击、弯扭、高载荷的各种机器中的重要零件,如发动机曲轴、连杆等,具有很高的静力强度、冲击韧性及较高的疲劳强度,锻35 CrMo屈服强度为500 MPa,取安全系数为6,其许用剪应力:

[τ]1=500/6=83.3(MPa)

原材质45号钢屈服强度为355 MPa,许用剪应力 [τ]2=355/6=59.2(MPa)。

考虑到接力器长期承受较大强度的交变载荷,显然,圆柱销材质选择锻35 CrMo更为稳定可靠。

在F作用下,轴套的平均应力为:

薄壁双金属自润滑轴承许用承压能力为30~50 MPa,若使用铜基自润滑轴承,其许用承压能力可提高到80 MPa以上。显然,采用铜基自润滑轴承更合适。轴承铜套采用铝青铜--铜合金镶嵌自润滑轴承(FZB052,图7),其具有较高的载荷及抗腐蚀性能。

图7

当接力器头部悬空时,直径φ180的锻35 CrMo圆柱销配合铜--铜合金镶嵌自润滑轴承(FZB052)不引起活塞缸水平发生明显变化,其与支持盖通过过盈配合连接,在其冷套入支持盖销孔后与孔口四周点焊四点,以保证圆柱销不上窜出销孔引起接力器尾座抬高。

圆柱销与支持盖采用段焊方式进行焊接,在圆周方向等分四段焊缝,每段长度约60 mm,之间空出四段不焊,如图8。

图8

(2)对前端盖活塞杆导向铜套进行改造,保证其具有良好的润滑性和机械性能,新的铜套采用铝青铜材ZCuAl10Fe5Ni5材质,其化学成分及机械性能符合表1要求。

表1

摒弃骑缝螺钉固定形式,将轴套固定法兰加宽并加工8个均布的沉孔,使用高强度沉头螺栓与活塞缸把合以提高固定的可靠性,铜套与接力器前端盖之间采用过盈配合装配,如图9。

为了进一步减少活塞杆各部位摩擦阻力,对活塞杆表面重新镀铬,打磨抛光,按国家标准GBll379-2012《金属覆盖层工程用铬电镀层》及GB/T12611-2015《金属零件镀覆前质量控制技术要求》标准规定执行;在活塞外圆加工2条厚度为2.5 mm,宽度25 mm的导向环沟槽,并增加两道聚四氟乙烯导向带以减少活塞与活塞缸的摩擦力;为活塞外圆加工两处密封槽,密封型号为GSF3500,以减少接力器有杆腔与无杆腔窜油。如图10所示。

(3)针对前缸盖漏油的问题,在接力器前端盖密封压盖上加装“Y”型密封圈,密封圈材质选取聚氨酯材料,其具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性,良好的动密封性能。前端盖密封压盖上的“O”型密封圈及防尘圈不作变动,如下页图11。

图9

图10

3 应用情况

按照以上方法完成挂治电厂1号机组3台导叶接力器的结构改造工作,利用1号机组A修契机对其进行安装试运行,机组在各工况运行稳定无异常,接力器未出现发卡、漏油等问题,其水平度一直保持

图11

在0.10 mm/m以内(设计标准为0.20 mm/m)。

4 结束语

根据上述优化改造方法对挂治电厂机组导叶接力器进行优化改造,无论何种工况可明显得出优化后的接力器较原有设计更为科学合理,其大大提高了导叶接力器的可靠性、耐久性、稳定性,有力保障了电厂的安全生产。

参考文献:

[1] 熊英,付宝强,郭少云,等.丁腈橡胶应力加速老化行为的研究 [J]. 装备环境工程,2012,9(03):54-55.

[2] GB/T 23894-2009 滑动轴承 铜合金镶嵌固体润滑轴承[S].

[3] GB/T 18324-2001 滑动轴承铜合金轴套[S].

[4] GBll379-89 金属覆盖层工程用铬电镀层[S].

[5] GB/T12611-90 金属零件镀覆前质量控制技术要求[S].

猜你喜欢

铜套密封圈活塞杆
ZB25包装机一号轮铜套维修工具研制
BOG压缩机活塞杆的优化
天然气输配场站阀门铜套拆装保养方法探索
轧机工作辊平衡缸端盖及密封圈的在线更换
艉轴铜套换新安装工艺探讨
基于活塞杆沉降位移信号的活塞杆断裂故障诊断方法的研究
低迁移量环保食品罐密封圈的制备及其性能研究
基于加速老化试验的O形密封圈存储寿命预测
橡胶密封圈
基于ADINA的大型隔膜泵活塞杆的优化设计