上海能源矸石热电厂锅炉改造的研究及实施
2018-05-14陈广
陈广
概述:上海矸厂热电厂锅炉燃料以选煤厂洗选后的次煤为主,主要成分是煤矸石和煤泥,其含水量高,粘度大。给煤采用炉前墙给煤方式,正常运行时,燃料经两根落煤管以55°倾角自流到炉膛内进行燃烧。自建厂投入运行以来,锅炉运行中一直存在落煤管堵塞问题,且每次都需要人工敲打处理,严重时会导致炉火上窜,甚至被迫压火来疏通落煤管。致使锅炉降负荷运行,既影响生产,又对设备及人员安全造成很大的威胁。电力技术中心检修部于2016年8月至11月,先后对矸石热电厂#9锅炉、#8锅炉、#0锅炉进行大幅度改造,解决了锅炉落煤管經常堵塞,烟气反窜,吸风机出力超负荷,脱硫脱硝不达标等问题。
存在问题:落煤管容易堵塞,需要运行人员人工清堵,存在被烧伤的可能; 当控制负压较低时,会造成烟气反窜,烧损给煤机皮带,为了防止人员受到伤害和皮带损坏,负压必须提高较多,一般在1200KPa左右,这就造成大量烟气进入脱硫系统,不但增加了尾部烟道受热面的磨损,还造成因烟气量过大,脱硫系统不能正常投用,氧量过大(一般在13%左右)造成NOx折算值不合格,严重制约了机组的带负荷能力。
解决方案:
一、原因分析
通过对给煤系统各管路的查看发现了以下问题:
1)锅炉落煤管下段坡度较小,燃料无法很好地在此管段内流动,容易造成搭桥、堵煤的现象。如图1所示。
2)落煤管没有相应的防堵和清管设施,燃料含水量大,颗粒较大的燃料可以直接落入炉膛燃烧,颗粒较小的燃料就会吸附在落煤管上,积少成多,最后发生堵塞。落煤管没有清理堵管的设备,全部是通过人工敲打,不仅效率低,而且存在安全隐患。
3)立管采用的普通钢管,摩擦系数较大,易粘煤堵管;且上口与给煤机接口处的变径过大,由大口径直接变成小口径,导致积煤严重。
4)#8、#9炉给煤机有做密封的基础,但为开放式的,#0炉给煤机下还有一段输煤皮带,将给煤机来煤通过皮带送入炉膛,既不利于文明生产,也增加了故障点,开放式的结构,造成烟气量过大。
二、制定方案
通过上述的调查分析,针对造成堵煤的三大原因制定相应的改造方案,并针对烟气反窜采取了相应密封措施。
1)将锅炉落煤管下段坡度增大,由原来的55°改为68°。同时在下段管内设置振动溜槽,增加一台气动振动器进行振动落料。从而降低了燃料的下滑阻力,减少燃料沉积搭桥现象。
2)在斜管内增加振动溜槽,通过气动振动器振动。不但可以防止堵塞,同时还可以用来处理堵塞问题。同时落煤管下段的上端、中部也增加送煤风口,从而减少上部小颗粒燃料的吸附沉积。
3)给煤机出口落煤管改用方锥形,落煤管底板加设微晶板,其超低摩擦系数和较好的耐磨性,可以更好防止细小颗粒燃料粘附。
4)#8、#9炉原给煤机各人孔门全部为开口式的,现拟全部重新密封,并在给煤机机尾加装一次风,作密封风,解决烟气反窜,粉尘外冒的问题,其中#0炉还拟拆除给煤机下一段输煤皮带及其驱动,将来煤直接卸煤入炉膛。
三、项目实施
1)详细设计
将整个#0炉、#8炉、#9炉的(每炉共2个落煤管)落煤管由上到下分成四段,即落煤管I、落煤管II、落煤管III、落煤管IV。落煤管I为最上段,直接与给煤机出口相连。落煤管II在落煤管I下方,通过法兰与其相连。落煤管III在落煤管II下方,通过金属膨胀节相连,金属膨胀节可以消除锅炉热位移对落煤管的影响。落煤管I、II、III基本成一条直线,其倾角为75°,底板全部衬微晶板。落煤管IV在落煤管III下方,焊接连接,管内采用缝隙过风,增加送煤风的吹扫力度,同时内部装有振动溜槽,振动流槽上端安装气动振动器,落煤管IV的倾角为68°。如图2所示。
我们取消了#0炉给煤机下输送皮带及其驱动,将两台给煤机加长2400mm,并重新调整角度,采取了给煤机给煤直达炉膛落煤口的设计;
对抽坏长期不能运行的#0炉乙侧冷渣器(内部石灰石已板结报废),我们采用了青岛青天滚筒式冷渣器改造。
2)制造安装
落煤管采取金工车间预制,现场连接的方式,先安装落煤管I、II,再组焊落煤管III、IV,然后焊接金属膨胀节,最后安装其他部件。安装过程中按图纸及设计要求进行施工,考虑到膨胀节落煤管炉墙承接部位较薄,难以承受下部落煤管重量,现用弹性支吊架补偿,要求充分考虑锅炉运行时,其膨胀伸展问题,防止钢性拉裂锅炉水冷壁。
我们取消了#0炉给煤机下输送皮带及其驱动,将两台给煤机加长2400mm,并重新调整角度,采取了给煤机给煤直达炉膛落煤口的设计,给煤机内部皮带及其机架一并沿长,为了防止皮带散煤,同时配装刮板链条清除落煤。
使用效果:项目完工后即进行了现场试验,主要是对气动振动器进行启动运行试验,检查启动性能、运行稳定性及振动效果。经过试验,各项试验数据均满足设计及使用要求。现场试验完成后,项目顺利通过竣工验收,并交付使用。锅炉投入生产后,连续运行一个月未出现堵煤问题,运行平稳,落煤管温度低于规定值。使用效果良好,得到了使用部门的认可;特别是在正常下煤的情况下,由于给煤机系统得到了密封,负压提到了改善,降到-300KPa左右,烟气量降低了25%左右,吸风机电流从过去的38A降到现在的30A左右,节约了大量的厂用电,最主要的是脱硫系统可以正常运行了,氧量也降低较多(8.0%)左右,保证了环保数据的达标,发电负荷能力提高了10%。
(以在运的#9锅炉为例),也就说改造后矸石电厂社会效益有了较大的提升,以降低矸石热电厂年厂用电率1.5%计算(以在运的#9锅炉为例,单机厂用电率下降2%折算),每年发电2.6亿计算,节省厂用电390万度,还可以减少一次风机、吸风机出力,减少修理费用和修理时间,提高供暖的可靠性,解决脱硫脱硝长期不达标,带负荷偏低等问题,综合经济效益数百万以上。