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EC700B挖掘机大臂开裂的修复

2018-05-13朱志兴

铜业工程 2018年2期
关键词:中轴大臂筋板

朱志兴

(江西铜业集团公司 城门山铜矿,江西 九江 332100)

1 引言

城门山铜矿采矿场有6台从瑞典进口的沃尔沃EC700B大型液压挖掘机,斗容为4m3。该液压挖掘机是采矿场生产剥离、采矿主力设备,设计先进、操作方便[1]。液压挖掘机作为矿山采矿主力设备,工作环境恶劣、工况复杂,工作装置承受交变冲击载荷,关键结构件对疲劳强度要求极高。挖掘机作业时以铲斗的切削刃切削岩石,岩石挖掘阻力较大,所以大臂、小臂和铲斗(如图1所示)阻力都很大。六台挖掘机作业周期长、强度大,当使用20000h后,大臂与大臂油缸连接处(中轴处)均不同程度出现开裂,严重影响了矿山正常生产。基于生产急需、备件价格超高等实际情况,经过认真分析研究,终于解决了这个问题。

图1 液压挖掘机工作装置图

2 大臂结构及受力特点

大臂是挖掘机工作装置的重要组成部分。大臂为中空箱型密封式的焊接结构,其左右对称。由于大臂承载负荷大且复杂,所以大臂为高强度优质钢板焊接而成[2],一般主要材质为Q345B。为达到较大的挖掘深度,通常采用向下弯曲的形式,其弯度一般在120~140°之间。在大臂内部,一般焊接有筋板以进一步加强局部强度,尤其在大臂转轴处。大臂是工作装置中主要承力部件,挖机工作中大臂会受到复杂的瞬态冲击载荷[3],造成其结构出现变形、裂纹(如图2所示)等,而大臂中轴处又是大臂最大受力部位,极易产生应力集中,导致箱体的薄弱处和筋板容易疲劳开裂(如图3所示)。

图2 大臂开裂图

图3 内加强筋板图

3 大臂开裂原因分析

大臂开裂严重影响了挖掘机正常运行,导致维修量大,严重影响生产。对每件大臂开裂外表检查和探伤,发现都在大臂中轴处出现不规则裂纹,针对这一状况,综合诸多因素分析,主要原因如下:

3.1 设计原因

沃尔沃液压挖掘机是国际品牌,其产品质量与性能是毋庸置疑的。而EC700B机型由于原设计者是按照普通工程挖掘机设计。但该挖掘机自投入运行以来,一直处在矿山剥离、采矿等高强度环境下工作,因此,对该挖掘机工作装置强度提出更高要求,主要受力部位就显得单薄。

3.2 金属疲劳损伤

在实际工作中,由于挖掘机需要持续工作且长期在较为恶劣的环境中作业,大臂使用20000多h后主要受力部位进入了金属疲劳期。大臂中轴处是制造应力和工作应力叠加部位,根据大臂有限元受力分析,此处也是最大应力集中区域(如图4所示),导致大臂两侧板和筋板被挤压和扭曲,最终造成应变开裂。

图4 大臂中轴应力集中区

3.3 工作环境影响

液压挖掘机一直在矿山复杂地质条件下剥离、采矿,工作周期长、强度高。运行中不规范的操作也时有发生,导致大臂受到冲击载荷、重载、横向力、偏载等复杂作用力,对挖掘机工作装置损伤较大[4]。

4 大臂开裂修复

4.1 中轴处加固外筋板

大臂中轴处受力最大、载荷复杂,两侧钢板容易开裂。在中轴处焊接外筋板加强强度,延长使用寿命。采用16mm厚的Q345B钢板作为外筋板,该钢板焊接性能好、强度高[5]。根据大臂两侧板形状制作加固筋板(如图5所示)焊接。使用2000h左右加固的筋板和箱体钢板又出现开裂。加强外筋板仍然满足不了高强度工作环境要求。

图5 中轴外筋板图

4.2 中轴处内部改进

以气刨(如图6所示)打开中轴处箱体对内部轴套和筋板检查[6]。以气刨方式从大臂中轴处刨开,发现内部中轴套只有一块筋板而且筋板严重开裂(如图7所以),中轴套也开裂(如图8所示)。经分析,发现是由于内部中轴套筒、筋板疲劳强度达到极限,导致早期开裂。内部筋板受损后造成大臂外部箱体钢板受到冲击力变大而开裂。每件大臂开裂情况均相同。原始设计单薄,为避免再次出现开裂,需要对内加强筋板、中轴套筒改进。

图6 中轴箱体刨开图

图7 内筋板开裂图

图8 中轴套筒开裂图

4.2.1 内筋板制作改进

基于中轴内部筋板单薄、数量少,对中轴套筒内部进行加固改造。用16mm厚的Q345B钢板制作三块筋板分别在轴套筒上部焊接(如图9所示),与箱体上部连接。由于大臂内部空间有限,为了保证焊接质量及打磨角度,先焊接筋板Ⅰ,然后焊接筋板Ⅱ,最后焊接筋板Ⅲ,单边V型角焊缝。

图9 加固内筋板示意图

4.2.2 中轴套筒改进

由于中轴处长期受较大冲击复杂载荷,极易出现疲劳性开裂,原轴套单薄。一旦开裂对大臂外表面箱体结构造成很大冲击。因此,需设计新的中轴套筒,加厚尺寸(如图10所示),采用优质碳素结构钢45#钢,通过调质处理,机械性能好,抗冲击能力(如图11所示)。

图10 中轴套筒示意图

图11 中轴套焊接图

4.3 大臂焊接注意事项

挖掘机大臂作为挖掘机中最重要的受力部件,其焊接质量直接影响挖掘机的整体质量和性能。大臂焊接的工艺核心便是要控制好焊接应力,使焊缝处尽可能少的出现位移和残余应力,从而使挖掘机大臂焊接质量更可靠[7]。

EC700B挖机大臂改进修复使用Q345B钢板为筋板,用45#钢加工中轴套。考虑钢板厚度为16mm,焊接接头为V型坡口,坡口角度为60°。由于CO2气体保护焊焊接质量高、效率高,焊接变形小,穿透能力强优点,采用CO2气体保护焊。焊丝选用Φ1.2mm,材质为JM-58焊丝,具有较好的工艺性能、机械性能和抗热裂能力,尤其适合焊接低碳钢和低合金钢。焊接电流如下表:

表1 焊丝直径与使用的电流范围

焊接前对坡口进行打磨处理,将坡口表面磨平,将焊缝两侧30mm以内铁锈打磨清理干净。用气刨刨过的表面,打磨2mm的渗碳层,消除焊缝局部含磷量增高,以防产生裂纹影响焊接质量。焊接时应对焊接部位及焊接周边70~100mm区域进行预热,预热温度应在170~240℃。采用多层多道焊,堆焊时的焊接方向要保证由下向上、由外向里的顺序,这样既可以保证熔深,又能防止咬边[8]。多层多道焊时,焊缝分配要控制焊趾处的止端角度。并做消散应力处理,焊后保温6h。

5 结束语

用上述方法,我们对EC700B挖机大臂开裂进行了修复,通过近2年来的使用,该大臂没有再次出现新的裂纹及其它故障,既取得了大型结构件开裂修复的经验,又降低了对生产的影响,还节约了大量备件成本。

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