APP下载

水泥窑分级燃烧与SNCR复合脱硝应用实例

2018-05-08田立柱李寅明刘鹏飞郝利炜王图强陈晓东

中国水泥 2018年2期
关键词:氨水熟料氮氧化物

田立柱,李寅明,刘鹏飞,郝利炜,王图强,陈晓东

(1.北京金隅股份有限公司,北京 100013;2.固废资源化利用与节能建材国家重点实验室,北京建筑材料科学研究总院有限公司,北京 100041)

0 引 言

2015年2月15日河北省发布新的地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》,地方标准中规定现有水泥窑氮氧化物排放限值为260mg/Nm3,并于2015年7月1日执行。

本项研究的目标企业是河北金隅鼎鑫水泥有限公司三分公司。该公司是一条5500t/d生产线,二档短回转窑,分解炉为TTF炉。据统计,在2014年10月之前,三公司水泥窑氮氧化物排放浓度为310mg/Nm3,氨水用量为22L/min~24L/min,且SNCR系统已经达到喷氨量极限。通过2014年金隅集团项目《高能效低氮燃烧预热分解系统开发及应用》的研究成果在三公司实施,至2015年1月三公司水泥窑氮氧化物排放浓度为284mg/Nm3,氨水用量为21L/min,完成了2014年集团项目的考核指标。但面对2015年7月1日执行新的大气排放标准,其氮氧化物排放浓度将不能满足新标准的要求,急需研究新技术并进行技术改进升级。

鼎鑫三分公司与集团研究院成立了技术攻关课题组,经过多次现场调研分析、技术沟通,确定了研究技术路线,开展了相关研究并提出技术改进方案,完成了开发设计。通过对空气分级燃烧和燃料分级燃烧组合创新技术开发,结合SNCR技术组合工艺,大幅度降低窑尾烟囱氮氧化物的排放浓度。

1 项目实施及效果

1.1 项目实施前现状

该项目实施的5500t/d生产线,熟料实际产量为6300t/d~6500t/d,分解炉为在线三喷腾DD型分解炉,分解炉为三段炉体带鹅颈管。在项目实施前水泥窑尾氮氧化物排放浓度水平为284mg/Nm3,氨水用量为21L/min(氨水浓度为21%,因项目实施后氨水浓度发生波动,为便于对比分析,也折算至21%进行计算)。原有系统带有三次风分级脱硝系统,但几乎无脱硝效果。

1.2 项目实施内容

(1)热工测试反求分析。

该公司预分解系统带有一套空气分级燃烧系统,但在使用过程中脱硝效果不佳,虽经过多次调整但几乎没有脱硝效果。为了找出现有空气分级系统存在的问题,准确掌握空气分级燃烧系统的还原区停留时间,项目组对烧成系统进行了热工测试,通过反求计算得到了烧成系统的隐参数(见表1和表2)。根据原有的分解炉结构参数和空气分级设计图纸,计算得到原有空气分级燃烧的还原区时间约为1.58s,这较通常要求的还原区停留时间2.5s~4.5s存在着差距。

表1 分解炉系统各部位流量计算

表2 分解炉系统各部位隐参数计算

(2)空气分级改进设计。

由于原有空气分级系统的还原区停留时间为1.58s,还原区停留时间较短,CO还原NOx的反应时间不足。通过对该公司所用的煤的热值、挥发分和固定碳含量的工业分析,以及煤的燃烧特性分析,所得结论是需将还原区停留时间延长至2.5s以上,保证较为充分的还原区停留时间,方可取得较高效率的氮氧化物减排效果。

图1 空气分级燃烧系统工艺设计图

实际设计的结果是通过三次风分级管道向分解炉上部延伸,延长了还原区停留时间,达到了2.5s以上。结合工厂原有空气分级的管道直径和分解炉的结构、烟气在还原区的气体停留时间进行分析计算,完成了空气分级的工艺设计(见图1和图2)。

(3)燃料后燃分级燃烧。

根据燃料分级再燃脱硝机理,按照最大分煤比例占分解炉总用煤25%计算,入分解炉煤粉管道风速28m/s,确定了燃料后燃系统的设计方案,具体设计见图3。

1.3 项目实施效果

通过对空气分级系统和分解炉燃料系统进行设计改进,并对现场进行实施改造,在调试过程中对各项运行参数的范围进行摸索,最终确定了各项参数的理想范围。表3为系统调试结果。

表3 系统调试结果

在保证熟料产量、熟料质量不受影响的前提下,主要对三次风分级燃烧上脱氮管闸板开度、燃料后燃分煤器开度经过调试得到了各项参数的最佳范围,三次风分级脱硝管开度为35%~45%,煤粉后燃分煤器开度为15%左右。

图2 空气分级燃烧改造现场实施图片

图4和图5是同一时间段连续8d统计的氮氧化物排放浓度和氨水消耗量数据。由图4可知0~136h时氮氧化物的排放浓度能够稳定在230mg/Nm3,且大多在180mg/Nm3左右,结合图5可以看出,在对应时间段内氨水的流量均在20L/min以下;在136h~192h时氮氧化物的排放浓度能够稳定在200mg/Nm3以下,对应时间段内氨水的流量均在18.5L/min以下。通过上述实验结果可以看出,经改造后系统能够实现氮氧化物排放浓度低于230mg/Nm3、氨水流量低于20L/min的目标。这期间,熟料产质量没有下降,热耗没有上升,窑况运行稳定。

图3 燃料后燃分级燃烧系统工艺设计图

图4 水泥窑尾环保监测点氮氧化物的排放浓度(mg/Nm3)

图5 氨水用量(L/min)

2 总 结

(1)通过对该公司原有的三次风分级系统进行改造,并增设燃料分级系统,经过调试后系统能够稳定运行,形成了三次风分级+燃料分级+SNCR脱硝技术相结合的复合脱硝技术,且未对熟料产量、熟料质量、热耗以及窑况产生影响。

(2)调整优化后三次风分级脱硝管开度为35%~45%,煤粉后燃分煤器开度为15%左右。

(3)改造后系统能够实现氮氧化物排放浓度低于230mg/Nm3、氨水流量低于20L/min的目标,工况稳定时可达到氮氧化物排放浓度低于200mg/Nm3、氨水流量低于18.5L/min的水平。

猜你喜欢

氨水熟料氮氧化物
协同处置危废对熟料生产运行影响数据对比分析研究
水泥熟料优选原燃材料及改善配料方案的实践探讨
高含量MgO原料对水泥熟料的不良影响及应对措施
氨水知识要点与考题例析
2020年前两个月我国进口水泥熟料量增长迅猛
低温废气再循环及低压缩比对降低欧6柴油机氮氧化物排放的影响
通过高压直接喷射实现高效率和低氮氧化物排放的氢燃烧方式
氮氧化物吸附催化器与选择性催化还原装置组合排放控制系统用的先进催化剂
氮氧化物计算题新解
防止农用氨水中毒