超高压气井套铣打捞THT封隔器工艺探讨
2018-05-07张玫浩何银达秦德友党永彬吴云才
张玫浩, 何银达, 秦德友, 赵 鹏, 党永彬, 吴云才
(塔里木油田分公司天然气事业部)
塔里木油田从哈里伯顿进口的THT封隔器属于永久式完井封隔器,广泛应用于塔里木超高压气田。该封隔器性能可靠,有效时间长[1-3]。近年来,随着气田的深入开发,多口井出现套压异常、生产管柱堵塞等情况,严重威胁气田生产安全及效益,例如迪那1号、2号、3号井。为彻底消除3口井的安全隐患,恢复生产,需进行大修作业,更换生产管柱。其中,处理THT永久式封隔器是关键工序,由于塔里木油田处理超高压气井THT封隔器尚属首次,经验欠缺,所以从3口井的施工过程,提炼分析,总结经验,可提高效率,保障安全,对以后超高压气井的施工也具有指导意义。
一、基本概况
迪那气田位于塔里木盆地东秋里塔格迪那2号构造,气藏埋深达5 318 m,压力系数2.06~2.26,属异常高压系统;地层温度达141.05℃,地温梯度2.26℃/100 m,与塔里木克拉通地区正常地温梯度相当,属正常温度系统。20℃凝析油平均密度0.795 g/cm3,地层水为CaCl2水型,密度1.01~1.05 g/cm3,矿化度大约10×104mg/L,井身结构见图1。
图1 迪那1、2、3号井身结构图(从左至右为1、2、3)
二、THT永久式封隔器结构和工作原理
1.THT封隔器结构
THT封隔器结构见图2。
2.THT封隔器工作原理
当压力作用到活塞上时,坐封销钉剪断。启动坐封压力可以靠增加或减少装在活塞上的剪切销钉数量来调整。随着销钉剪断,一级、二级活塞开始逐次向上运动。压力增加,活塞推动下卡瓦和楔型块整体上移。当达到最小坐封压力时,上卡瓦锚定,胶筒充分膨胀,下卡瓦锁定位移,系统完全达到工作压差。自锁卡瓦可将活塞锁定,防止泄压后活塞自行退回。
图2 THT封隔器结构图
三、处理THT封隔器思路及风险点分析
1. 处理THT封隔器基本思路
为提升作业效率,优化施工工艺,从钻具选择、工具组合等方面来考虑,确定施工思路。
(1)迪那1号井采用射孔完井一体化管柱,封隔器下部带有Ø314 mm射孔枪,考虑到射孔枪很可能被砂埋,所以选用反扣钻具打捞封隔器,便于在捞获落鱼无法解卡的情况下进行倒扣;迪那2、3号井封隔器下部无射孔枪,优先使用正扣钻具打捞。
(2)套铣工具选用进口高强度硬质合金套铣鞋,争取将封隔器一次性套铣完成;使用可退式卡瓦捞筒加震击器打捞封隔器残体及下部管柱,如果捞获落鱼后遇卡,可尝试震击解卡。
2. 风险点分析
(1)套铣封隔器过程中,可能会产生较大金属块及胶皮碎块,从而造成卡钻,导致井下复杂,处理难度大,也会给后续打捞增加困难。
(2)迪那1、2、3号井生产管柱均有不同程度的堵塞,套铣至封隔器胶皮,沟通产层后可能会发生大量漏失;再者,封隔器下部存在圈闭高压天然气,天然气会瞬间释放,两者均存在很高的井控风险。
四、现场施工简述
1. 迪那1号井施工简述
1.1 基本情况
落鱼结构(自上而下):Ø88.9 mm油管1根+上提升短节+ Ø 177.8 mm THT封隔器+Ø88.9 mm油管23根+生产筛管+射孔枪串。
压井液:钻井液密度1.95 g/cm3。
1.2 套铣封隔器
套铣工具组合(自下而上): Ø145 mm×Ø117 mm硬质合金套铣鞋+ Ø140 mm套铣管1根+Ø140 mm双捞杯+ Ø120.6 mm反扣钻铤10根+Ø88.9 mm反扣钻杆[1]。
套铣封隔器,钻压5~40 kN,转速40~70 r/min,排量8~10 L/s,泵压16~20 MPa,出口返出少量铁屑及胶皮。
套铣至封隔器胶皮时,及时关井节流循环,出口点火焰高8~10 m,将圈闭天然气脱净;沟通产层后,该井循环漏速2.6 m3/h,注入堵漏浆,降低钻井液密度至1.92 g/cm3,使漏速保持在0.08 m3/h左右。
1.3 打捞封隔器残体及射孔枪
打捞工具组合(自下而上): Ø143 mm可退式卡瓦捞筒(内装Ø86 mm篮瓦+ Ø92 mm止退环)+ Ø120.6 mm超级震击器+ Ø120.6 mm反扣钻铤6根+ Ø120.6 mm加速器+Ø88.9 mm反扣钻杆[1]。
捞获落鱼,反复活动解卡无效后倒扣,捞获封隔器至起爆器所有落鱼;封隔器上卡瓦及胶筒已全部套铣完,2根筛管沉砂堵塞,带出封隔器下卡瓦2块90 mm×45 mm×20 mm,其余6块落井。
考虑到鱼头堆积封隔器下卡瓦,使用套铣母锥,实现套铣打捞一体化;打捞两次,共捞出射孔枪2根;使用可退式卡瓦捞筒+震击器打捞剩余落鱼无果,倒扣捞获射孔枪1根。
2. 迪那2号井施工简述
2.1 基本情况
落鱼结构(自上而下): Ø88.9 mm油管(7.66 m)+上提升短节+Ø177.8 mmTHT封隔器+Ø88.9 mm油管2根+投捞式堵塞器+Ø73 mm短油管1根+POP球座。
压井液:钻井液密度1.96 g/cm3。
2.2 套铣封隔器
套铣工具组合(自下而上): Ø145 mm×Ø117 mm硬质合金套铣鞋+ Ø140 mm套铣管1根+ Ø140 mm双捞杯+ Ø120.6 mm钻铤12根+Ø88.9 mm钻杆。
套铣封隔器,钻压5~50 kN,转速40~60 r/min,排量8~10 L/s,泵压17~20 MPa,出口返出少量铁屑及胶皮。
套铣至封隔器胶皮时,关井节流循环,点火焰高7~8 m,将圈闭天然气脱净;循环漏失严重,漏速7.2 m3/h,注入堵漏浆,降低钻井液密度至1.90 g/cm3,将漏速降至0.1 m3/h。
2.3 打捞封隔器残体
打捞工具组合(自下而上): Ø143 mm可退式卡瓦捞筒(内装Ø86 mm篮瓦+ Ø 92 mm止退环)+ Ø120.6 mm超级震击器+ Ø120.6 mm钻铤6根+ Ø120.6 mm加速器+ Ø88.9 mm钻杆。
第一次打捞过程中,落鱼有滑落现象,未捞获,因卡瓦捞筒内被封隔器残片堵塞,导致无法入鱼;第二次打捞落鱼,开泵下追落鱼至5 016 m,加压60 kN,复探3次位置不变,捞获全部落鱼,封隔器上卡瓦及胶皮套铣完,带出封隔器下卡瓦5块,封隔器下部2根油管被泥砂堵死。
3. 迪那3号井施工简述
3.1 基本情况
落鱼结构(自上而下): Ø88.9 mm短油管1根+Ø177.8 mmTHT封隔器+Ø88.9 mm油管2根+投捞式堵塞器+Ø73 mm短油管1根+POP球座。
压井液:钻井液密度1.90 g/cm3。
3.2 套铣封隔器
套铣工具组合(自下而上): Ø145 mm×117 mm硬质合金套铣鞋+ Ø140 mm套铣管1根+ Ø140 mm双捞杯+ Ø120.6 mm钻铤12根+Ø88.9 mm钻杆。
套铣封隔器,钻压5~50 kN,转速40~70 r/min,排量8~10 L/s,泵压17~20 MPa,出口返出少量铁屑及胶皮。
3.3 打捞封隔器残体
打捞工具组合(自下而上): Ø143mm可退式卡瓦捞筒(内装Ø86 mm篮瓦+ Ø92 mm止退环)+ Ø120.6 mm钻铤3根+ Ø87 mm挠性短节+ Ø121 mm随钻震击器+ Ø120.6 mm钻铤3根+Ø88.9 mm钻杆。
捞获全部落鱼,封隔器上卡瓦及胶皮套铣完,带出下卡瓦牙5块,落鱼管柱被泥砂堵死。
五、工艺分析
(1)在3口井现场套铣过程中,根据不同的套铣参数,分别统计套铣THT封隔器本体及胶皮时间,进而优化关键参数,为以后套铣此类封隔器提供参考。
表1 套铣参数及时间表
从表1分析,套铣封隔器本体时转速越高,钻压越大,切削速度越快。从两方面考虑钻压控制:①钻压大则扭矩大,易损伤铣鞋硬质合金齿,钻压宜控制在20 kN以下;②在套铣前30 min以5 kN的小钻压铣出轨迹后,尽快提至20 kN,可提升套铣效率。
套铣封隔器胶皮时,钻压越大,速度越快。由于胶皮隔环和钢丝网的存在,使得套铣时易出现打滑现象,降低套铣效率,宜增加钻压来提高摩擦力,以40~50 kN为宜。
施工排量大,可及时使套铣产生的碎屑返离井底,从而避免重复套铣、降低卡钻风险,所以在设备条件允许下,尽量保持最大排量[4]。
(2)在套铣封隔器胶皮时,关井节流循环排气,将封隔器下部圈闭天然气脱净;1、2号井出现了不同情况的漏失,采取注入堵漏浆与降低钻井液密度(钻井液密度通过监测井筒液面确定)的双管齐下的方法,迅速降低漏失量,确保了井控安全,也减少了地层损害。
(3)1号井封隔器下卡瓦6片落到射孔枪上部,导致打捞射孔枪入鱼困难;2号井套铣至封隔器下卡瓦4 cm时,封隔器突然下落,封隔器残片落在鱼头上,导致第一次打捞未捞获落鱼;建议套铣THT封隔器时,如果封隔器下部带有射孔枪,则考虑把下卡瓦全部套铣完毕,便于下步捞枪;如果封隔器在套铣中下落,则跟进落鱼并清理鱼头,为下步打捞创造条件。
六、结论及认识
(1)在施工前,技术人员根据3口井不同的井况,理清思路,灵活选择正反扣钻具,优选进口高强度合金套铣鞋,3口井均一次性套铣完成;施工过程中,根据现场工况,加工套铣母锥等新型工具,实现套铣打捞一体化,这些举措均有助于提升作业效率,保障施工顺利。
(2)为迪那气田以后修井作业准备,技术人员在现场施工中,调整套铣关键参数并做好记录,从而探索出合理的套铣参数,具有很高的参考价值。
(3)迪那1号井射孔枪处理困难,成本高,从后期修井的角度考虑,建议完井时不采用射孔完井一体化管柱或使用全通径射孔。
[1]SY/T 5587.11-2004,常规修井作业规程[S].第11 部分:钻铣封隔器桥塞.
[2]罗有刚,刘江波,梁有银,等.K341长胶筒封隔器在套损井隔水采油中的应用[J].石油机械,2017,45(12):67-70.
[3]毕福伟,于九政,刘延青,等.双密封套管保护封隔器的研制与应用[J].石油机械,2017, 45(2):93-95.
[4]朱进府,邓德鲜.MHS 封隔器磨铣打捞工艺[J].油气井测试,2001,20(6):46-47.