氨制冷机排气废热回收应用研究
2018-04-26解通
解 通
( 青岛成和亚制冷空调有限公司,山东 青岛266022 )
氨制冷机广泛应用于大型食品加工企业,是食品加工的重要设备。氨制冷机制冷运行时,会产生大量的排气热能,这些热能通常经过冷凝器或冷却塔,排放到了大气环境中。而与此同时,在食品加工过程中,有很多需要温热水的地方,比如肉类加工中的胴体清洗、卫生清洁,水产品加工过程中的原料解冻、单冻机化霜等,都需要温热水。特别在冬季,自来水温度比较低,自来水解冻和化霜能力很弱,冬季用自来水解冻原料,或单冻机化霜,不仅用水量大,而且解冻和化霜速度慢,影响生产效率。
另外,食品加工企业对卫生要求比较严格,通常要求员工每周洗浴不少于2次,由于加工工人数量多,洗浴需要的热水量很大,如果用燃油或燃气提供洗浴热水,每年的燃油燃气费用不是小数目。
为了降低食品企业的生产成本,合理利用能源,我们在分析氨制冷机工作原理的基础上,研究了食品企业回收利用氨制冷机废热的可行性,并进行了试验研究,取得了良好的预期效果。
1 试验企业概况
试验企业位于青岛市,是一家水产食品加工外贸企业。该企业有加工人员520人,活塞式制冷机有170型氨压缩机3台,125型氨压缩机2台,单冻机2台,平板冻结机7台。日常运行压缩机数量为2台170型压缩机和1台125型压缩机。
改造之前,企业用燃油锅炉为员工提供洗浴热水,每周四次洗浴,每年燃油采购费二十多万元。
2 改造方案
我们分析了该企业的生产流程,提出了回收制冷机排气废热用于生产加工的节能方案。在企业生产过程中,需要热水的区域包括:
(1)员工洗浴(需要50~70℃热水混水使用);(2)单冻设备化霜(需要30℃以下温水);(3)卫生清洗(需要30℃以下温水);(4)水产原料解冻(冬季需要12~15℃低温温水)。
以上区域的热水使用温度,以洗浴水温要求最高,也只有70℃ ,而活塞式氨制冷机在正常工作时,排气温度通常在90~110℃ 左右,远高于生产所需要的热水温度。
经过对现有制冷系统的分析研究,我们拟定了如图1的废热回收方案:
图1 氨制冷机排气废热回收系统示意图
图中的旁通阀为备用阀门,在正常运行时,该阀门关闭,氨气经集热器进入冷凝器,只有当集热器需要维修停用时,可通过关闭集热器两端的阀门,同时打开旁通阀,维持制冷系统的正常运行。
集热器为改型的板式换热器,全焊接结构,具有换热效率高,设备体积小的优点。集热器设备由专业企业生产,耐压试验按制冷设备标准执行。
需要指出的是,在水箱水温低于冷凝温度时,集热器内氨气会发生冷凝现象,产生冷凝氨液,因此集热器须设立氨液排出管。当水箱水温高于冷凝温度时,集热器内不再产生冷凝氨液,为防止此处压力影响冷凝器排液,须设立U型液柱以补偿压差。
为节省投资,我们利用了该企业原来员工洗浴用的不锈钢水箱(10吨容量)。在制冷机排气管路上,安装了青岛成和亚制冷空调有限公司生产的氨制冷机排气集热设备,经管道连接和程序控制,实现全自动集热运行。
3 改造效果
该系统通过测量排气总管温度,感知制冷机运行状态。当排气总管温度高于60℃和水箱水位70%以上时,自动启动循环泵运行,实现废热回收。当排气总管温度低于60℃时,自动停止循环泵运行。系统具有定时上水功能,可满足每天2次的洗浴频率(间隔时间10小时),在青岛地区10月份气候条件下,2台170型制冷机运行10小时集热,能将不锈钢水箱中的8吨自来水加热到70℃左右,完全满足了员工的洗浴要求。
改造工程2015年9月30号完工,至今已经正常运行两年多。
自改造完成投入使用后,该企业已全部停止了锅炉运行,节省费用明显:
(1)直接费用:此前锅炉加热8吨水到70度,需要运行1小时,消耗燃料柴油85升,按油价6元/升计算,费用510元,而制冷机废热回收工作10小时,仅用电15kWh,费用约15元,为锅炉燃油费的2.3%,直接费用成本降低97.7%。
(2)管理费用:由于环境保护和安全生产的要求,政府对锅炉管控越来越严格,直接导致企业锅炉管理成本增大,不仅需要专业司炉人员、水质检验人员持证作业,而且环保、安全、设备定期检验等综合管理成本高,而制冷废热回收设备自动工作,无需人员管理,仅节省人工费一项就非常可观。
该工程改造总投资12.7万元,投资回收期6个月左右。
此项技术改造完成后,制冷机运行操作无需任何变化,无论集热设备运行与否,都不会对制冷系统产生不利影响,而且集热设备运行时,会吸收部分制冷机排气热量,减少制冷冷凝器热负荷,对制冷系统节能有正面影响。
这项废热回收技术,不仅每年为企业减少大量的燃料费用,而且低碳环保,有利于环境改善,值得广大食品加工企业推广。