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含汞废水深度处理技术总结

2018-04-09曹国玉张军锋高树丽刘王存魏工勋

中国氯碱 2018年2期
关键词:含汞硫化钠悬浮物

曹国玉,张军锋,高树丽,刘王存,魏工勋,雷 园

(陕西北元化工集团有限公司,陕西 榆林 719319)

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称北元化工)110万t/d聚氯乙烯循环综合利用项目配套4条电石法聚氯乙烯生产线。原设有2套含汞废水处理装置,每套处理能力为100 t/d,采用硫化钠沉淀法工艺,出水指标能够达到0.005 mg/L以内,但是运行不稳定,指标时有超标。按国家环保部即将颁布《氯碱工业污染排放标准》新标准中对汞含量的要求,北元化工在二期原有基础上增加1套含汞废水深度处理系统,进一步处理一、二期含汞废水,达到新规定排放标准。装置包括预处理系统、汞吸附回收系统,系统设计规模4 m3/h。装置在运行过程中也出现过一些问题,通过工艺优化和技术改造,系统运行稳定,出水指标完全合格,回用乙炔发生装置。2套工艺通过对比,含汞废水深度处理技术处理效果比较明显,实现了PLC自动控制,运行稳定,操作简单。

1 含汞废水来源及组分

(1)含汞废水来源。VCM装置含汞废水主要来源于碱洗产生的废碱液、抽触媒系统中水环真空泵产生的废水、其他废水。

(2)含汞废水组分及水量。w(NaOH):8%;w(Na2CO3)5%~10%;NaCl:微量;w(VCM):0.03~0.1mg/L;w(Hg):0.09%;w(H2O),82%~87%;w(Te):3.0 mg/L。最小流量为44 t/d(间歇排放);平均流量为88 t/d(间歇排放);最大流量为93 t/d(间歇排放)。

2 硫化钠沉淀法工艺流程

2.1 工艺原理

本工艺采用化学法和物化法组合,首先在废水中加入除汞剂,除汞剂释放出的化合物与废水中的汞发生化学反应,形成难溶于水的汞的化合物。再通过沉淀分离和过滤分离的方式将汞化合物与水分离,达到净化目的。

化学原理:Hg2++S2-=HgS↓

2Hg++S2-=HgS↓+Hg↓

反应生成的硫化物溶度积很小,如HgS的KsP=4×10-1;Hg2S 的 KsP=1.0×10-45。因此,硫化物沉淀法是一种高效能的除汞方法。如果废水中有过量的S2-时,可补加硫酸亚铁(FeSO4),与过量的S2-生成硫化铁沉淀。FeSO4+S2-=FeS↓+SO2-4投加一部分 Fe2+,能与废水中的 OH-离子结合生成 Fe(OH)2和 Fe(OH)3,对数量少而微小的HgS悬浮微粒,起共同沉淀和凝聚沉降作用。投加FeSO4后,不会影响HgS的优先沉淀。

2.2 工艺流程示意图

硫化钠沉淀工艺流程示意图见图1。

图1 硫化钠沉淀法工艺流程示意图

2.3 指标控制要求及运行记录

运行中控制指标要求为总汞:0.6~0.9 mg/L;悬浮物:≤100 mg/L;pH 值:7.0~8.0。

表1 实际运行记录表

有效的运行可控制出水中的汞浓度达到0.003~0.005 mg/L,但在不正常运行条件下,出水汞浓度可高达 0.02~0.03 mg/L,不合格废水输送至二期深度处理装置进一步处理。

3 深度处理工艺流程简介

3.1 工艺流程及示意图

化学工艺处理(硫化法)后的含汞废水,经泵提升至多介质过滤器、超滤单元去除水中的悬浮物、胶体等杂质后(在提升泵出口加氧化剂次氯酸钠,加酸调节 pH 值至弱酸性 6.5~7.0),进入超滤产水箱。超滤产水经泵提升至Hg-Catcher深度除汞单元通过“Hg-Catcher”汞吸附柱(三柱串联运行)内的特种除汞填料脱除废水中的汞后,进入产水箱。产水箱的水达标回用乙炔发生装置。工艺流程示意图见图2。

3.2 含汞废水深度处理单元工艺流程说明

(1)清水箱的水(原化学法除汞系统产水池)经清水泵提升至多介质过滤、超滤单元去除水中残留的悬浮物、胶体等杂质后(在清水泵出口加氧化剂次氯酸钠),进入超滤产水箱。

(2)超滤产水经中间水泵提升至Hg-Catcher深度除汞单元(泵出口加还原剂,还原水中残留的余氯,加酸调节pH值为6.5~7.0为最佳)通过“Hg-Catcher”汞吸附柱(3柱串联运行)内的特种除汞填料脱除废水中的汞后,进入产水箱。产水箱的水达标回用装置。多介质过滤器和超滤装置的反洗水采用产水箱中的除汞水。

(3)串联运行的3个Hg-Catcher汞吸附柱,第一个吸附柱先吸附饱和后进行脱附处理。脱附完成后的吸附柱串联到最后运行,确保出水中的汞浓度≤0.003 mg/L。以此类推,保证每个吸附柱都可以充分吸附饱和,最大限度的节约运行费用和保证系统运行的可靠性。

(4)汞吸附柱内的填料吸附饱和后,采用30%~32%的高纯盐酸进行脱附处理。当原水中汞的含量不大于1×10-6汞吸附单元大于6个月(6~12个月)脱附1个吸附柱。脱附后的废液存入脱附废液储槽内,利用脱附废酸输送泵输送到原有调节池内重新调节pH值后产生含汞固体沉淀,经原有化学法处理系统压滤机压滤成含汞固体废弃物。

图2 含汞废水深度处理工艺流程示意图

3.3 指标控制要求及运行记录

废水中汞浓度为≤5 mg/L;悬浮物为100 mg/L;pH值为7~10。含汞废水处理量每天平均为66 t,平均出水含汞为2.2 mg/L,处理后的含汞废水并未排入污水系统,而是直接回用乙炔发生装置,一年以8 000 h计,废水回收利用约68万t,每吨生产水以3元计算,一年可节约204万元人民币。

3.4 运行过程中存在的问题及改进措施

(1)二期在原工艺基础上进行优化改造,汞转型分离器停止加除汞剂,改加硅藻土。不足:部分硅藻土带至氧化还原反应器、砂滤罐、膜分离器,造成砂滤罐、膜分离器压力上涨高0.4 MPa(正常不超过0.01 MPa),膜分离器膜棒清洗频繁。改进措施:a.减少硅藻土加量:每天由2袋改为1袋;b.每天汞转型压泥1 h。汞转型加除汞剂改为添加硅藻土,效果显著,效益明显。氧化反应池不添加任何试剂,去掉氧还原反应工序,初步处理后水质能够达到 0.02~0.03 g/L。

(2)超滤压力上涨比较快(≤0.25 MPa),反洗后能够维持两三天,主要是废水里含有大量的悬浮物颗粒和硅藻土。

(3)均质池原来用氯气干燥使用过的废硫酸进行酸碱中和,因里边杂质过多,如氯离子,影响系统出水氯离子含量(处理后的含汞废水送至乙炔发生装置,电石反应后的电石渣用作水泥原料,电石渣含有氯离子影响水泥质量),改用98%成品浓硫酸。

(4)汞吸附柱3个串联使用,尤其是A进出口压力高,超过0.4 MPa。原因:水中铁离子富集,粘在汞吸附柱树脂表面,造成压力过高。解决方法:将压力高的吸附柱切除系统,用纯水或浓度低的盐酸清洗2 h。

(5)预沉池硫化钠的加入量,配置浓度由0.5%改为0.25%,即50 g硫化钠加200 L水。原因:硫化钠加入量过多,导致有少量气泡,并伴臭鸡蛋气味,即硫化氢气体。

3.5 运行过程中注意事项

(1)氧化剂次氯酸钠的加入量不宜过多,过多会造成汞吸附树脂被氧化永久失效,装置被迫停运更换树脂,不仅影响系统稳定性,同时造成生产成本增加。

(2)提高废水的要求,尽量减少含有油污、悬浮物等废水进入系统。均质池进水 pH 值:7.5~8.5。

(3)聚丙烯酰胺过量,水中活性炭过量,会造成超滤不可逆的堵塞,超滤压力高,使用酸洗、碱洗效果一般。

4 结语

北元化工通过深度处理技术的综合利用,不仅产生了社会效益,而且给企业带来了可观的经济效益。处理后的废水全部回用乙炔发生装置,实现了氯碱行业含汞废水的零排放。经过近一年稳定运行,证明该套工艺的组合是成熟可靠的,工艺简捷、操作弹性大、易于操作、废水处理效果明显,具有一定的实际推广意义。

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