TorkBuster在塔河油田TP234X井的应用实验
2018-03-27黄河淳
黄河淳
(中石化西南油气分公司石油工程技术研究院,四川德阳618000)
1 TorkBuster扭力冲击器工作原理
1.1 钻井过程中的“卡-滑”现象
在正常钻井条件下,PDC钻头能连续地破碎剪切地层(如图1-a所示)。但是遇到坚硬、可钻性差的地层时,PDC通常没有足够的扭矩来破碎地层,从而使钻头瞬间停止转动(如图1-b所示)。这时,扭矩能量就开始在钻柱中聚集,钻柱会像发条一样扭紧(如图1-c所示),一旦达到剪切破碎地层所需的扭矩,钻柱中的扭矩能量就会突然释放出来,钻头将会以高于普通钻头的转速破岩(如图1-d所示)。这种猛烈变化运动被称之为“卡-滑”现象[1-3],这种现象会导致钻头过早失效,也会缩短下部钻具的使用寿命。
1.2 TorkBuster扭力冲击器工作原理
研究表明:在井下,PDC钻头的运动是极其无序的,包括横向、纵向和扭向的振动及这几种振动的组合。井下振动会损坏单个PDC切削齿,导致钻头寿命降低,引起扭矩波动干扰定向控制和随钻测井(LWD)信号,以及产生不规则井眼降低井身质量。为了提高PDC钻头在硬岩中的钻进效率和寿命,Ulterra公司和联合金刚石公司研发出的一种扭转冲击发生器(Tork⁃Buster)[4-5]。它是一种纯机械动力工具,巧妙地将钻井液的流体能量转换成扭向的、高频的(每分钟750~1500次)、均匀稳定的机械冲击能量,并直接传递给PDC钻头,这就使钻头不需要等待积蓄足够的扭力能量就可以切削地层。TorkBuster提供的这种额外的扭向冲击力完全改变了PDC钻头的运作方式,就相当于每分钟750~1500次切削地层,使钻头和井底始终保持连续性(如图1-e所示)。TorkBuster大大消除了上述的“卡-滑”现象,因此不但能够提高机械钻速,而且还能延长钻头及下部钻柱组合的寿命。
1.3 Torkbuster扭力冲击器的结构组成
Torkbuster扭力冲击器由泥浆流量分配器(带过滤单元)、动力冲击部分、驱动短节(含驱动轴)以及钻头接头几个部分组成,如图2所示。
扭力冲击器利用钻井液的液力能驱动。钻井液从上接头经过泥浆流量分配器进入工具,驱动接头内冲击锤的2个动力部分相互反转运动,产生的均匀、稳定的高频冲击扭转能量,由驱动短节内的驱动轴传递到钻头。
扭力冲击器提供的这种额外扭向冲击力完全改变了PDC钻头破岩的切削运动。此时,PDC钻头切削地层的扭力一个是转盘提供的扭力,一个是工具提供、并直接施加到钻头的高频、稳定、连续的附加扭向冲击力(对钻具不产生作用,不改变钻头破岩的主要能量),这个冲击力有助于钻头切削齿切入地层,使钻头不需要等待钻具积蓄足够的扭转能量就可以保持高频、连续切削地层的状态,可消除钻具积蓄能量后再突然释放带来的钻头振动、粘滑、弹跳及回转,从而提高切削效率和钻头寿命。
图1 井底钻头的工作状态示意图
图2 钻头扭力冲击器结构
2 TorkBuster在TP234X井的应用实验
2.1 基本情况
Torkbuster工具在TP234X井三开(215.9mm)井段5178.36~6167.84m共进行3趟钻试验,实际钻遇地层如表1所示。
2.2 TorkBuster工具型号选择
TP234X井TorkBuster工具的尺寸及性能参数如图3、表2所示。
表1 试验井段钻遇地层表
图3 165mm TorkBuster主要尺寸
2.3 钻具组合
TP234X井TorkBuster钻进井段采用的钻具组合均为:215.9mmUD513钻头+165.1mmTorkbuster+165.1mm钻铤(2根)+214mm扶正器+165.1mm钻铤(17根)+127mm加重钻杆(12根)+127mm钻杆。
三趟钻均使用的UD513型号钻头,其中第一趟钻和第二趟钻使用的是同一只钻头。
表2 165mm TorkBuster主要性能参数
2.4 钻进参数
TP234X井TorkBuster钻进井段采用的钻进参数见表3。
表3 TorkBuster钻进井段钻进参数数据
2.5 钻井液性能
TP234X井TorkBuster钻进井段采用的钻井液性能一致,见表4。
表4 TorkBuster钻进井段钻井液性能数据
2.6 实钻数据
TP234X井TorkBuster钻进井段实钻数据见表5。
3 试验效果分析与评价
表5 试验数据统计表
3.1 第一趟钻分析
(1)钻头靠近中心部位复合片底座冲蚀严重,由于钻头泥包,造成钻头水力分配不均,使高密度的泥浆集中冲蚀钻头冠部未被泥包部位,钻头的PDC齿焊接部位抵抗冲蚀能力差,造成复合片焊接部位冲蚀严重,如图4所示。钻头产生泥包,一定程度上反映了UD513钻头不适应托甫台区地层。
(2)从钻速曲线上看出,在砂岩中钻速较快,在泥岩中钻速减慢较多,推测钻头在泥岩中产生泥包是影响钻速的一个原因。
图4 第一趟钻头出井情况
3.2 第二趟钻分析
如图5所示,钻头中心部位磨凹,根据第一趟钻钻头底部PDC片冲蚀严重,可推断第二趟钻进过程中复合片剥落,并和钻头本体中心研磨,造成中心磨损严重。
3.3 第三趟钻分析
第三趟钻下入了同型号的新钻头,机械钻速较高,达到7.7m/h,但由于钻至中完井深,进尺只有160.84m,无法验证TorkBuster是否能够增加PDC钻头进尺和延长PDC钻头使用时间。
图5 第二趟钻头出井情况
3.4 试验总体评价分析
(1)与邻井钻头机械钻速对比。从表6可以看出:在5240.70~5997.15m井段机械钻速提高77%;井段6007~6167.84m机械钻速最高提高110%。
(2)钻头在卡拉沙依组泥包严重,出现泥包2次,耽误时间较长。这反映出选用的UD513不适宜卡拉沙依组的泥岩。UD513钻头抵抗高密度泥浆冲蚀的能力差,致使在第二趟试验中钻头冠部切削齿脱落,造成钻头磨损严重。
(3)TorkBuster延长PDC的使用寿命并未体现出来,试验中PDC虽然机械钻速提升较大,但使用寿命并不比国产的长。
表6 机械钻速对比表
4 结论与认识
(1)TorkBuster+PDC大大消减硬地层钻进的“卡-滑”现象,在托甫台区块能够较大幅度地提高机械钻速。
(2)此次试验并没有显现出TorkBuster增加钻头进尺、延长钻头寿命的优点。
(3)选用抗泥包性能强、钻头胎体耐冲蚀的PDC的钻头进一步试验,验证TorkBuster延长PDC钻头使用时间的优点。若能降低钻头成本,TorkBuster可作为托甫台区深井钻井提速的一种有效手段。
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[2] 熊继有,钱声华,严仁俊,等.钻井高效破岩新进展[J].天然气工业,2004,24(4):27-29.
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[5] 周祥林,张金成,张东清.TorkBuster扭力冲击器在元坝地区的试验应用[J].钻采工艺,2012,35(2):45-49.