爱“折腾”的仪表工匠
2018-03-02黄敏清通讯员
□ 本刊记者 黄敏清 通讯员 何 冰
暴沛然始终保持低调行事的工作作风,默默“折腾”着他认为不完美的事,在创新的道路上奋力前行。
暴沛然在维修阀门。何冰 摄
“阀门球体严重磨损,无法修复,如果订备件至少需要3个月,将对大修装置的开工进度造成直接影响。”2017年广州石化14万吨/年硫黄回收装置现场,放空球阀XV-7442下线拆检后,阀门球体的磨损情况让人揪心。为难之时,暴沛然来到现场,经过反复观察和评估,他找来一台同型号的旧阀,用自己发明的三维立体阀门研磨机对球体进行一番研磨,经试验完全合格,并顺利安装复位,确保了装置如期开工。
暴沛然,广州石化仪控中心仪表主任技师。30多年来,他立足岗位,虚心学习,刻苦钻研,不断实践摸索、积累创新,最终成长为身怀绝技的自动化仪表专家。近年来,他先后攻克了丁二烯压缩机P2101轴温仪表容易断线、S-Zorb装置程控球阀使用寿命短、动力锅炉主给水调节阀内漏等60多项仪表技术难题;发明了三维立体阀门研磨机、仪表引压管疏通器等32项专用工具,是广州石化大名鼎鼎的仪表工匠。
四代研磨机实现阀门高精度研磨
认识暴沛然的同事都知道他爱“折腾”,但他从不折腾人,“折腾”的是他认为不完美的事。光是阀门研磨机,他就“折腾”出了四代产品。
在一次检修中,暴沛然觉得调节阀阀芯、阀座磨损内漏,从现场拆回来用机床打磨,既耗费人力,也耗费物力。“能不能在现场直接进行研磨呢?”暴沛然仔细研究,不断查阅资料,通过反复摸索、实践,用三爪卡盘、阀杆及磨头组成第一代阀门研磨器,全部材料均从废弃设备上拆下改装加工而成。由于研磨器体积小,携带方便,运到现场即可对受损阀门进行研磨和修复,省时又方便。
阀芯的尺寸和形状多种多样,暴沛然根据不同阀芯的需求,又先后“折腾”出十多种磨头,使第二代阀门研磨器应运而生。
手动研磨效率低,而且研磨精度也受限,要是能实现气动研磨就更好了。暴沛然对第二代研磨器一番改良,装上气动减速马达,又诞生了手/气两用的第三代阀门研磨器。
“如何使圆球面的真圆度达到微米级?”针对第三代研磨器在硬密封球阀中研磨效果不理想的问题,暴沛然又琢磨开了。在一次参观调节阀制造厂家时,暴沛然突然有了灵感:“进行三维立体研磨,确保三个方向同步研磨。”在历经两个月摸索和实验后,第四代研磨器——“三维立体球阀研磨机”呱呱坠地。
“一条主轴驱动球体自转,两条副轴驱动主、副阀座同步进行扇形运动,完成球体、主阀座、副阀座三体同步研磨,确保了球阀的阀芯(球体)和阀座密封面完全接触,可以使圆球的真圆度达到微米级,阀芯和阀座之间密封面实现零间隙,研磨维修后的球阀达到阀门泄漏等级的最高标准Ⅵ级。”广州石化仪控中心检定站技术员蔡伟鑫说。
近年来,四代研磨器修复了大量的硬密封球阀,解决了多项阀门检修技术难题。“三维立体球阀研磨机”不仅获得了国家发明专利,还荣获2015年度全国第十三届全国TnPM大会设备维护工具创意一等奖。
制造厂家“掉头”取经
“暴师傅,能不能给我们介绍一下你的维修技巧?”当得知暴沛然自主解决了锅炉主给水阀内漏的消息后,进口阀门的制造厂家纷纷“掉头”向暴沛然取经。
广州石化锅炉给水调节阀选用进口高差压调节阀,该调节阀对锅炉汽包液位的稳定起着关键作用。但阀门内漏严重、阀门内件使用周期短的问题一直困扰着技术人员,影响装置安全平稳长周期运行。制造厂家虽然组织力量多次进行处理,但阀门运行效果依然不理想;多家知名阀门制造厂针对该阀进行攻关,最后都以失败告终。
“要么更新内件,要么把阀送回原厂维修。”厂家技术人员提出。把阀门送回原厂修理,来回需要好几个月;更换一套新内件需要40多万元,而且供货期长,使用效果无法保证,满足不了生产要求。
“求人不如靠己!”困难面前,仪控中心决定依靠自身力量解决这个问题。这项看来几乎不可能完成的任务又落到了暴沛然的身上。
暴沛然顶着巨大压力,开始了攻关工作。通过反复研究和分析,暴沛然发现阀内漏严重的原因是高压差使阀内金属衡密封环断裂,造成阀芯、阀笼、导向套磨损严重。如果单独更换原装备件金属的密封环与修复的阀笼缸壁,由于材料特性会发生不同程度的改变,在温度形变及金属硬度差等影响下很难达到理想的配合,导致新的平衡环使用周期大大缩短。针对阀门使用工况特性,通过反复试验和论证,暴沛然最终选用聚醚醚酮加工替代原设计的合金平衡环,解决了阀门内漏严重的问题。
此后,暴沛然用相同的方法分别修复了4台锅炉给水阀,成功解决了阀门内件使用周期短的问题。数据表明,改造后阀内件的使用寿命已超过原厂备件的4倍以上,节约维修费用逾百万元。
“大家好才是真的好”
暴沛然(右)与创新创效工作室成员杨龙一起研究创新课题。何冰 摄
为进一步发挥劳动模范、技师群体在创新创效、推动企业发展中的示范引领作用,2015年11月,广州石化建立了两个劳模创新创效工作室,仪控中心“暴沛然创新创效工作室”是其中之一,主要由历届劳模、主任技师和主任工程师等组成。
作为“暴沛然创新创效工作室”的领头羊,暴沛然充分发挥团队作用,以解决问题为导向,通过开展“五小”(小革新、小发明、小创造、小设计、小窍门)创新活动,攻克生产难题,消除生产瓶颈,为广州石化安全生产保驾护航。
广州石化柴油加氢改质装置有27台程序控制调节阀,曾经多次发生卡涩故障,影响装置安全平稳生产。暴沛然与工作室核心成员利用装置大修时机,对27台调节阀全部进行下线解体,对所有阀门、阀杆等附件进行检查、分析,最后诊断故障原因为阀门内件材质硬度不够,导致球体和阀座容易磨损。他们对症下药,重新加工了球体、阀座,进行硬化处理,解决了阀门故障率高的难题。
仪控中心依托“暴沛然创新创效工作室”这一平台,组建了阀门故障保障小组,针对生产中存在的问题隐患进行分析判断,提出解决方案并编制成作业指导书。近三年来,创新创效工作室共编写《电磁阀保养作业指导书》《变送器引压管线灌隔离液作业指导书》等12册指导书并组织班组学习,进一步规范了仪表操作标准,提升了仪表人员的技术水平。
近年来,暴沛然通过导师带徒、技师论坛、内部授课、编制技能培训教材、牵头组织技术攻关等形式,将自身的绝技传授给其他人员,培养出一批业务骨干。如今,暴沛然的徒弟蔡炜鑫已成为调节阀维护专家,刘忠宇成为阀门维护和管理的技术能手。
“暴沛然创新创效工作室”激发了职工的创新热情,工作室成员杨龙在加氢裂化装置抢修中,结合抢修要核对大量电缆信号和检查继电器等工作实际,利用小型PLC控制器制作了电缆校对器和继电器检验台,将工作效率提高10倍以上。近年来,仪表专业创新创效队伍也在不断壮大,创新成果层出不穷,累计发明26项实用工具,实施99项创新成果。
“大家好才是真的好,为职工搭建建功立业的平台是我们创新创效工作室义不容辞的责任,集中集体智慧解决生产难题是我们工作室的目标。”暴沛然说。
广东省职工创新能手、南粤技术能手、集团公司技术能手、全国职工创新能手……面对接踵而来的荣誉,暴沛然始终保持低调行事的工作作风,一如既往地“折腾”着他认为不完美的事,在创新的道路上奋力前行。