减少装煤时烟尘外逸的方法
2018-02-20梁颖
梁 颖
(南京钢铁联合有限公司, 江苏 南京 210035 )
引 言
南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢”)现有55孔JN60-6型焦炉2座;60孔JN60-6型焦炉1座,年生产能力170万吨。在焦炉的装煤过程中会产生大量的烟尘,南钢装煤消烟采取的手段主要有:高压氨水喷射消烟、布袋式地面站除尘、顺序装煤及小炉门密封等。但焦炉投运初期,除尘效果并不理想,主要是装煤时烟尘外逸以及小炉门开启时大量烟尘的外逸;需要采取一系列的改进措施,进一步减少焦炉装煤时烟尘外逸。
1 现状分析
1.1 装煤时,炉面上烟尘的外逸
装煤车通过装煤孔向炭化室中装入炼焦煤时,产生的烟尘主要有以下几方面:
(1)由于炭化室内部灼热高温,入炉细粒煤与空气接触不完全燃烧形成黑烟;
(2)装炉煤和高温墙面接触、升温,产生大量水蒸气和粗煤气;
(3)因平煤不畅、装煤孔堵塞、上升管清扫孔堵塞等炉顶空间瞬间堵塞而喷出的煤气;
(4)装煤过程中高压氨水喷洒效果不好,导致装煤烟尘大量逸出。
在南钢,装煤产生的烟尘一部分通过高压氨水喷射消烟,其余的烟尘通过装煤车上套筒收集汇总到总管,在风机吸力的作用下,烟尘经管道达到地面除尘站,经风机前脉冲袋式除尘器。实际生产中由于风机吸力不够、除尘管道不密封、高压氨水喷洒效果不好,导致除尘效果并不理想。
1.2 平煤时,打开小炉门时烟尘或焰火的外逸
装煤时,平煤操作目的是由平煤杆将各装煤孔下产生的装煤圆锥推平,并增加煤的堆比度,提高成焦率。同时,为提高环保效果,减少烟尘排放,就必须使装煤烟尘完全抽入集气管,减少在焦炉小炉门开启时放散烟尘,依靠的就是桥管处喷射的高压氨水形成几百帕的吸力。当小炉门处于关闭状态,此吸力是足以将装煤烟尘完全抽走。正常情况下,只要通气线路没有完全被装煤圆锥所阻挡,此吸力就足够了。
但是,实际上要完成平煤作业,就必须打开小炉门,使炭化室内部吸力遭到破坏,炉内气压徒然增加,装煤烟尘或焰火就会从打开的小炉门、装煤孔和套筒、闸板等处外逸。另外,在平煤过程中,炉顶自由空间的横断面不同程度地被平煤杆阻挡,也使装煤烟尘的自由流动受阻。
2 采取措施
炼铁新厂3,4,5号焦炉装煤过程中烟尘外逸,在现场调查和分析的基础上,主要采取了以下几种控制措施:
2.1 高压氨水的合理使用
装煤前打开高压氨水,在高压氨水喷射力下产生160~200 Pa负压吸引,部分烟尘通过荒煤气管道进入集气管。但单纯增加高压氨水压力并不能完全做到这一点,反而带来许多负面影响,炉墙密封的石墨被抽空,煤尘带入量增加,造成下段工序堵塞严重,给煤气净化增加很多的问题,焦油中游离碳含量增多。经过多次的实验,最终将高压氨水使用压力由2.6 MPa降到2.4 MPa。
2.2 减少小炉门开启时装煤烟尘的外逸
确立最适合的开启小炉门时间,减少小炉门无用的敞开时间。推焦车和装煤车最优化配合,实际装煤过程中,当煤车螺旋转数到32转时,煤车通知推焦车准备平煤,螺旋转数到48转时,通知推焦车平煤,此时正好平煤接槽伸到小炉门颈,前进信号灯亮,满足平煤条件,开始进行平煤,采取“长—短—短—短—长”的平煤方法,减少焦侧煤料堵塞大盖口异常情况出现。同时,加强司机对小炉门颈部位焦油石墨的清铲,保证其密封性。
在小炉门开启时,炉内的平衡被打破,而炉内的压力比大气压高,因此会有大量的烟尘窜出。先在1#推焦车小炉门机构附近安装两块平行的挡板(如图1所示),可有效阻止空气流动,使小炉门前面形成静压区,一定程度达到与关闭小炉门相同的效果。投用后证明,有效地减少了平煤时烟尘的外逸,有风的天气效果更加明显。
图1 平煤杆及小炉门安装挡板示意图
2.3 保证除尘风机吸力的最大化利用
目前,装煤除尘风机是变频式风机,其转速已达到1290 r/min,已经达到风机的额定运行速度,进一步通过提高风机转速来增加吸力,已不可能实现,只有在现有的风机吸力条件下采取措施, 保证除尘风机吸力的最大化利用。
2.3.1 操作方法的改进
(1)优化装煤方法。南钢三辆煤车全部采用螺旋给料机装煤,在生产中不断摸索总结,调整1,4号螺旋机变频参数,使同等时间内1,4号螺旋机下煤量多,4个螺旋同步装煤,由分段装煤方法实现一次性装煤,各装煤孔的装煤顺序、装煤量、装煤速度达到最优化,整个装煤时间控制在160 s之内。
(2)装煤除尘高速信号的连锁。南钢采用的布袋式地面除尘,装煤除尘高速信号通过煤车除尘连接杆到前限,送信号地面除尘站,风机开始由低速到高速运转,这个过程需要30 s的时间。因此在装煤前,将除尘连接杆和除尘连接管操作摆在其它操作步骤之前,并在程序中设定只有连接杆前限信号灯亮后20 s,方能进行“外套下”等其后操作步骤。同样在装煤结束后,将除尘连接杆和除尘连接管操作摆在其它操作步骤之后,并有20 s的延时。
2.3.2 除尘设备的密封
(1)装煤除尘使用一段时间后,除尘管道接口阀变形较多、密封性差。需要定期检查校正除尘接口阀,安装密封垫,并涂抹黄油提高密封性。
(2)煤车外套的升降脚采用螺杆连接,并使之上下活动自如,同时保持炉面的平整,尤其是大盖口周围的平整,当外套下时,使之与炉面尽可能地贴紧,减少缝隙。
(3)煤车闸板的合理使用。在实际操作中,滑道内经常堵塞煤粉,造成闸板开启困难,需要将闸板动作延时3 s,保证闸板顺利开启,杜绝火或烟从闸板处的外逸。由于闸板直接受装煤时窜出的火焰的烘烤,很容易变形,维修工需要加大维修力度,同时采用耐高温的钢板制作闸板,延长闸板使用寿命。
(4)对煤车4个煤斗除尘套筒阀位开度进行调节,合理分配每个煤斗的吸力,并定期清理除尘管道的积灰,保证风机吸力的最大化使用。
3 结束语
通过实施一系列的改进措施,经实际运行表明,南钢焦炉的地面装煤除尘效果达到了最佳,杜绝了装煤时烟尘的外逸,改善了操作环境。但炼焦行业烟尘治理是一个综合性的问题,并随着焦炉寿命的增加越来越困难,今后一定要加强操作管理和技术改造。