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皮带机凸段设计存在的问题及其解决方法

2018-02-16

现代制造技术与装备 2018年3期
关键词:托辊皮带机联轴器

许 恬

(大同煤矿集团 机电装备科大机械有限公司,大同 037057)

在当今许多改造项目中,皮带机在输送过程中遇到凸弧拐点是难以避免的。因为受到社会多种因素的限制和干扰,皮带机在运输过程中会遭遇一些问题。其间,如果将相关标准作为参考依据,就会使得输送带在运输过程中发生折叠等现象,以上问题的多次发生,不仅影响工作效率和质量,还会缩减输送带的使用寿命。所以,在设计过程中严格按照相关规定进行设计,保证输送机输送的安全、平稳,已经逐渐成为当今社会相关工作者关注的焦点。

1 胶带产生折叠等现象的主要原因

输送带经过凸弧段时,经常压到托辊上,加上输送带的半径设计不合理,使得运输压力过大。而且,凸弧段槽型托辊上需要承受更大的力,所以其间特别容易发生起拱现象,甚至是折叠现象。

2 皮带机在设计方面存在的问题

2.1 螺旋溜槽煤炭散落

螺旋溜槽自2009年投入带负荷试运行后,出现煤炭在溜槽里下落不顺畅现象,尤其是煤炭在传送过程中容易产生翻滚现象。这种现象会对工作人员的生命安全造成一定威胁,同时十分影响工作质量和工作效率,影响皮带机的使用寿命,造成资金浪费。另外,在煤炭运输过程中,溜槽内侧面容易被刮到,进而影响外观。螺旋溜槽翻滚主要是因为煤炭在运输过程中呈匀速运动,其间会出现一定的惯性,影响运输速度和方向。这时,煤炭总有沿着四周切线方向飞出的倾向,和溜槽外弧内侧面摩擦,以致发生刮擦现象[1-3]。

2.2 双层皮带机驱动单元

双层皮带机动力单元电机、减速机等在设计上主要采用双层的设计模式。上层设计距离地面大约2m,且硬度不够,使得皮带机在运行过程中会因为煤炭的撞击而加大自身的晃动,影响稳定性。一旦速度有所缓解,会在无形中加大维修难度,从而造成一定不利的影响。

2.3 联轴器产生故障的概率较高

在使用的过程中,人们需要频繁更换皮带机的梅花弹性块,并将其安置在联轴器中。因为联轴器存在一定的摆动缝隙,随着经常性的开车、停车,弹性块不断受到冲击会发生变形,而温度升高则加快了变形速度。所以,为了能够更好地保护联轴器,人们要及时对其进行更换。

3 优化和改进措施

3.1 螺旋溜槽

为了避免煤炭受到离心作用,可以按照旋转方向对不锈钢板进行有效调整,必要时进行加焊,保证煤炭可以尽量做匀速运动,减少离心力。煤炭的位置有时不能准确进行判断,所以应当将入口设置成喇叭状,即上面大下面小,并且用不锈钢做成弧状,避免挂煤。为了确保煤炭能够位于皮带中心线,需要对螺旋溜槽入口采取适当的方法进行处理。因为焊接过程中挡板的数量比较多,这会在一定程度上增加工作量和焊接难度。

3.2 过渡皮带机机头缩短、抬高

针对过渡皮带机下落不畅的问题,可以适当地调整机头,并在此基础上对单元装置进行调整,如高度等。运用皮带机尾部滚筒顺接出口溜槽方式,使得煤炭可以顺利传送,有效地避免问题的发生[4]。对于皮带机上层的倒转现象,需要利用带逆止器的外装式电动滚筒。根据实际情况对出口溜槽进行科学、合理、有效的调整,尽可能避免煤炭乱撞,对皮带机造成磨损,进而减少使用寿命,浪费经济资源。

3.3 下层皮带机滚筒轴向位移

定位块不足和垂拉支架刚度不够,导致皮带机出现一系列问题,具体解决方式如下。一是联系加工定位块,在现有基础上适时对窜移垂拉滚筒进行定位处理。二是对皮带机垂拉间垂拉支架槽钢进行加固处理,选择10°槽钢对扣焊接,增强垂拉支架强度。

3.4 其他改造措施

双层皮带机尤其是上层皮带机机头有时会出现跑偏现象。对于上层皮带机,增加下调偏托辊组,有助于适时调偏。车式拉紧装置容易出现偏离轨道问题,为张紧小车加装限位块,使得小车在规定区域内水平移动[5]。此项工作已经从2009年起实施,目前运行效果良好。针对梅花弹性块损坏频繁、检修频率高的问题,通过和相关研究人员不断交流,人们逐渐寻找到更加符合双层皮带机使用的梅花弹性块。

3.5 具体实施和效果

对皮带机凸段处的上托辊进行改造,对槽型托辊组进行拆除和改造。试验表明,弹簧板式五联托辊组的五连辊没有出现损坏,并且胶带的问题没有加重[6]。在现有基础上对皮带机凸段处的下托辊进行改造,逐渐对平行托辊组进行拆除,制作安装滚筒支架,每条皮带机的下皮带凸段处安装两个半径为500mm的导向滚筒,改造后运行平稳且使用效果良好。

4 结语

在设计过程中,人们需要结合多种因素,对皮带机进行全方位考虑,不然将会产生十分严重的影响。因此,相关工作人员要凭借自身的实践经验以及专业素养,不断研究分析皮带机凸段设计存在的问题,以找到最为适宜的解决办法,尽可能延长皮带机的使用寿命。这样可以为今后的维修保养工作提供便利,提高我国技术研发水平,进而促进社会经济发展。

[1]刘建军.凹凸变坡的带式输送机研制[J].山西焦煤科技,2015,(4):40-41.

[2]陈日新,王腾辉,游文源.长距离水平转弯皮带机输送机设计[J].环球市场,2017,(9):181.

[3]段锋利.皮带输送机胶带跑偏原因分析及处理[J].工程技术,2016,(4):249.

[4]左志强,孙清涛,段小蒙.皮带输送机电机断轴原因分析与改进[J].山东化工,2016,45(6):92-94.

[5]李训领,邓丽丽.优化凹弧段半径的在带式输送机设计中的应用[J].中国电业,2016,(16):72-73.

[6]布鲁内,石端伟,张世荣,等.长距离带式输送机张力波动特性研究[J].煤炭技术,2017,36(9):231-234.

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