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采用标准化作业降低溶出停汽检修时间

2018-02-01黎智昌

中国设备工程 2018年13期
关键词:放料闪蒸运转

黎智昌

(中国铝业广西分公司装备能源部,广西 百色 531400)

溶出是拜尔法生产氧化铝核心工序,溶出机组运转率直接影响氧化铝的产量和效率。溶出压煮器必须定期隔离进行清理,广西分公司确定42天作为溶出机组压煮器切换进行停汽检修的周期。缩短溶出检修时间,提高溶出机组运转率可以增加氧化铝产量,降低生产成本。投产初期溶出停汽检修时间高达48小时,之后不断改进,检修时间逐步缩短,到2014年计划检修时间18.5小时,实际检修时间20.2小时,而且波动很大。我们对此开展运营转型,成立了跨部门持续改进项目,分析了影响检修时间的因素,确定要采用标准化,精准管控,来进一步缩短检修时间,提升管理水平。

1 问题分析

从进度、质量、安全三个方面对停汽检修全过程的停车放料卸压、单管清洗、闪蒸系统检修、料浆流程检修、压煮器切换、安全试验、后泵填料、单管填料、机组通汽升温出料9个环节进行分析,查找关键改善点。

1.1 在进度方面,确定了5个关键改善点

(1)停车放料卸压,存在问题是操作标准有缺失。生产人员停车放料无明确规范的操作流程和标准,等待时间长。

(2)单管清洗,存在问题是单管拆装作业无标准,清洗设备数量不够。拆装、清洗时间长,清洗质量达不到要求。

(3)闪蒸系统检修,存在问题是闪蒸系统检修人员多、次序混乱,无标准化作业流程。

(4)压煮器切换,存在问题是无压煮器底部轴承更换标准流程,造成作业时间过长。

(5)后泵填料,存在问题是没有实现分段填料,填料组织不合理。

1.2 在质量方面,分析得出1个关键改善点

缺少法兰安装质量验收标准。法兰垫子经常出现泄漏返工,延误恢复时间。

1.3 在安全方面,得出相关方安全监管不到位1个关键改善点

每次停汽检修,约有8家施工单位同时进场,检修项目约200项,危险因素多,而部分外委施工单位安全意识不强,责任落实不到位,交叉作业相互间的沟通协调也有不到位的情况。

2 实施固化

2.1 建标准

(1)制定停车放料卸压标准化,缩短放料时间,提高稳定性。

(2)提高单管清洗设备配置标准并强化操作,减少清洗时间。

(3)修订闪蒸系统检修标准作业流程,并严格执行。

(4)制定压煮器底部轴承更换时间控制节点,提升检修效率。

(5)优化流程,合理组织,增加后泵填料管,实现分段填料。

(6)制定法兰安装质量验收标准,保证检修质量。

(7)相关方安全管理标准化,提升安全管理效果。

2.2 学标准

在操作、检修和验收标准建立后,对标准执行人员进行培训。

2.3 用标准

将各类操作标准做成作业卡的形式,进行应用,并不断优化。

2.4 检查与评估标准

针对优化的标准,组织检查人员,定期进行指标跟踪,检查标准执行情况。

2.5 持续提升标准

从2014年到2015年11月由18.5小时缩短到17小时,2015年12月到2016年2月由17小时缩短到16.5小时,2016年3月至今由16.5小时缩短到16小时。

3 改进效果

3.1 实行标准化,见实效

经过不断地制定和实施标准化,检修时间波动降低,检修时间持续缩短。

3.2 理念发生转变

从凭经验→标准化:检修工作原来随意性大,每次停汽检修,凭经验指挥、凭经验检查,波动性总是控制不好。强化标准化管理后,检修时间和质量的波动性得到很好控制。

从不敢想→敢想:溶出机组运转率97%已经很高了,连想都不敢想还有提升的空间。通过标准化管理和操作控制,运转率从97%提升到98%成为可能,并持续提升。

从不可能→可能:检修时间从18.5小时降到16小时,原来认为根本就不可能。通过标准化的执行、检查和确认,2016年2月已实现16小时标准检修,目前成为常态。

3.3 取得的效果

通过实施标准化,溶出机组运转率稳步提高,截止2016年5月,当年累计溶出机组运转率达98.22%,处于行业领先水平。运转率每提高一个百分点,每年增加氧化铝产量26280吨;按2015年当期价格计算,运转率提升增加利润约340万元。通过开展运营转型,推行停汽检修标准化,分公司经济上受益,管理得到提升。

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