降低泰山(宏图)小盒外观缺陷频次技术改进
2018-01-29王洪武陈亚双
文 王洪武 陈亚双 季 超
一、设定目标
(一)盒装错位
泰山(宏图)盒装错位缺陷频次平均为0.0119次,我们决定将泰山(宏图)的盒装错位缺陷频次的目标设定在其他缺陷频次基本不变的情况下,将小盒外观缺陷频次降低到:0.0360-(0.0119-0.006)=0.0301次。
(二)盒装透明折皱
泰山(宏图)小透明折皱缺陷频次约为0.0178次,远高于其他牌号的小盒透明折皱缺陷频次。我们认为将泰山(宏图)小透明折皱缺陷频次降低到0.012次是可行的。
二、原因分析
(一)接纸沟定位不准确,导烟辊调整不当
接纸沟对输送的商标纸起到承接、定位的作用。商标纸下落到接纸沟处,推烟杆将商标纸推入到上下导烟轨中间间隙。技术要求:接纸沟距离导烟辊78±0.5mm,上下导烟辊间的距离保持在22.5±0.5mm。如果接纸沟上下位置和上下导烟轨间距离调整不正确,会导致商标纸输送不到位,折叠位置发生偏移,进而造成盒装错位。经过实验,发现在同一机台调整接纸沟及导烟轨位置时,盒装错位的缺陷频次发生了明显的变化。因此,接纸沟及导烟轨位置为要因。
(二)侧封烙铁不合适
如果侧缝烙铁温度过低,会造成小透明侧缝折皱,因此,我们首先查看了侧缝烙铁温度,在设备运行过程中烙铁的温度并非恒定,由于设备运行中存在烙铁温度超限的情况,因此我们将设定温度降低到155℃,并进行抽样检验:每天取样60次,每次取样10条(100盒),连续取样3天,对抽样烟包的盒装透明折皱缺陷频次进行统计。统计得知,温度降低后盒装透明折皱频次从0.0178次上升到0.182次,因此我们对烙铁侧缝搭口宽度进行了测量。得到烙铁宽度小于盒装透明侧边搭扣的宽度,会造成折皱现象,并且未接触部分透明纸张紧力差,易出现波纹皱,对盒装透明纸折皱缺陷的发生有巨大影响的结论。
(三)短边第一折叠器与烟包间隙过大
在烟包推入成型轮之前,短边第一折叠器对小盒透明两边短边进行折叠,折叠后,由于折叠器与烟包上下两面间隙较大,折叠后在推入成型轮的过程中存在弹开的可能性,造成透明纸两端折皱。
我们在折叠器外侧加装垫片,分别选取垫片厚度0.1mm、0.5mm、0.8mm三个水平进行试验。得知在折叠器端部加装垫片对小透明折皱缺陷频次造成了影响。并且总结出造成泰山(宏图)小盒外观缺陷频次高的主要原因有:接纸沟定位不准确,导烟辊调整不当,侧封烙铁不合适,导烟辊调整不当导致短边第一折叠器与烟包间隙过大。
三、对策实施
(一)接纸沟定位不准确,导烟辊调整不当
为了便于调整,我们取接纸沟距离为78.1mm,导烟辊距离调整为22.5mm,并制作了量块进行现场调整。改进盒装错位后,小盒透明纸缺陷频次同时降低为0.0169次。
(二)改进侧封烙铁尺寸
烙铁尺寸从10mm逐渐增加到20mm的过程中,盒装透明纸折皱缺陷频次不断的降低,而在烙铁宽度为20mm时达到最低值,继续增加烙铁尺寸,盒装透明纸折皱缺陷频次并无明显变化,基本趋于水平,因此我们将烙铁宽度增加为20mm。确定烙铁宽度后我们变换烙铁温度,进行实验改进。改进后,盒装透明侧封效果明显提高。
(三)改进短边第一折叠器尺寸
烟包在推进折叠过程中需要留有间隙,若过紧则会造成烟包挤压,对产品质量造成影响。面对这个问题,我们决定零部件进行改造,设计一种可以左右调节的短边折叠器-扩孔式可调节折叠器。我们联系了机械加工厂家,让他们将零部件按我们的要求进行改造。对折叠器重新设计加工安装调整后,对各机台折叠器间的距离进行了测量。
经过多次测量之后,可以得出,经过加工调整后,各机台固定折叠器组块间的距离均在86.0mm~86.5mm之间。改进后,小盒外观缺陷频次降低为0.0231。
四、活动效果
通过此次QC小组活动,将泰山(宏图)小盒外观缺陷频次从0.0360降低到了0.0231,使泰山(宏图)品牌的质量得到了极大的提升。提升泰山(宏图)的产品质量,有利于企业的长远及可持续性发展。在行业内,提升了泰山(宏图)品牌的竞争力。面向消费者,提升了泰山(宏图)品牌的消费者满意度,提高了消费者对企业形象的认知。