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扭子水电站发电机定子线圈电腐蚀处理

2018-01-26

水电站机电技术 2018年1期
关键词:线棒电晕定子

张 超

(甘肃电投大容电力有限责任公司,甘肃 兰州 730000)

1 概述

扭子水电站位于甘南藏族自治州卓尼县城上游约20 km处的洮河干流上,距兰州市约360 km坝址、厂房处有岷麻公路通过,对外交通便利。厂房内安装有3台单机容量为10 MW轴流转桨式水轮发电机组,年利用小时数为4 524 h,平均年发电量13 572 kW·h。电站出线电压为一回110 kV,接入110 kV临潭开关站。电站为低坝隧洞引水式水电站。

技术参数如下:

水轮机型号:ZZA834-LJ-260

额定出力:10.43 MW

最大出力:12.8 MW

额定转速:250 r/min

额定流量:45.63 m3/s

额定水头:25 m

飞逸转速(协联工况):560 r/min

发电机型号:SF10-24/4520

额定容量12.5 MVA

额定功率:10 MW

最大功率:12.5 MW

额定电压:10.5 kV

额定电流:687.3 A

额定功率因数:0.8(滞后)

励磁电压:151 V

励磁电流:510 A

绝缘等级:F/F

定子绕组连接方式:YY

2 发电机定子绕组电腐蚀处理的实施背景

扭子电站3台发电机在2014年度检修中发现均存在不同程度的电腐蚀和定子槽楔松动现象,遂决定于2015年通过机组大修来消除此缺陷。

2.1 电腐蚀

电腐蚀是指发电机槽内、定子线棒表面和槽壁之间,由于失去电接触而产生高能电容性放电,这种高能量的电容性放电所产生的加速电子,对定子线棒表面产生热和机械作用,同时,放电使空气电离而产生臭氧及氮的化合物,这些化合物与气隙内的水分发生化学作用,因而引起线棒的表面防晕层、主绝缘、槽楔和垫条出现烧损和腐蚀的现象,轻则变色,重则防晕层变酥,主绝缘出线麻坑,这种现象统称为电腐蚀。

2.2 电腐蚀的种类

发电机定子线圈的电腐蚀现象,主要有两种:一类是从线圈外部主绝缘开始向内部的腐蚀损坏,通常称为外腐蚀,油污长期浸泡及线棒过桥相互紧贴易造成外腐蚀,外腐蚀蚀损情况较严重,腐蚀速度也较快,腐蚀的程度可分为三类:1)轻微腐蚀:线棒防晕层外有一层白霜;2)较重腐蚀:线棒防晕层呈灰白色并且有蜂窝状麻点:3)严重腐蚀:线棒防晕层大部分或全部变酥,有的甚至完全脱落,主绝缘外露。

另一种是从线圈内部绝缘开始向外腐蚀损坏,通常称为内腐蚀。绝缘间存在间隙是产生内腐蚀的主要原因。一般需削去防晕层后才看见。腐蚀程度也可分为三类:1)轻微腐蚀:线棒防晕层和主绝缘表面有小白斑;2)较重腐蚀:线棒防晕层表面和主绝缘外表呈黄白色;3)严重腐蚀:线棒防晕层内表面和主绝缘外表面一片白色,有大量白色粉末。

2.3 电腐蚀形成的原因及危害

2.3.1 电腐蚀产生的原因

扭子电站定子线圈端部的电腐蚀,经过检查分析,主要产生的原因如下:

1)定子相间引出线根部绝缘包扎厚度(或绝缘搭接长度)不够,或相间引出线根部距离太小,致使机组运行时,相间引出线根部产生相间电压差,而引起放电性外电腐蚀,当有碳粉、油脂等介质飘入后,自然造成部分定子线圈上端部出现炭化黑点;

2)线圈绑绳、收缩带、无维带等存在部分绑扎松脱以及部分绳头未剪净,致使线圈出现尖端静电放电腐蚀现象。

3)发电机上导甩油比较严重,对发电机定子造成了严重的污染,从而造成线棒受油污长期浸泡,使得线棒表面绝缘漆溶解脱落,而电腐蚀部位主要集中在发电机定子出线处,电位相对较高,从而产生了电晕。电晕使空气中的氧电离而产生臭氧,产生的臭氧与氮气结合生成了硝酸根,从而腐蚀线棒,这样在线棒表面的接触电阻会越来越大,使得电晕面积不断扩大,产生电腐蚀。

4)线棒过桥相互紧贴,由于厂家对线棒整形不到位,造成我站部分定子线棒过桥相互紧贴,在电磁力作用下低频振动,磨损线棒绝缘,从而产生了电晕造成电腐蚀。

5)绝缘间存在间隙。由于制造工艺等问题,造成线棒绝缘间存在间隙,间隙相当于一个等效电容,并且间隙间可能有某点接触,从而存在接触电阻,间隙间接触电阻较大,电压增大,电场强度升高击穿间隙产生高度电容性放电。这种高能量的电容性放电所产生的加速电子,会对定子线棒表面产生热和机械的作用,同时放电使空气电离而产生臭氧及氮的化合物,这些化合物于气隙内的水分发生化学反应,呈酸碱性,因而引起线棒的电腐蚀的现象。而线棒在包裹绝缘前表面未清理干净,以及绝缘层间未刷绝缘漆或漆未浸透都会在绝缘层间形成间隙。

2.3.2 电腐蚀的危害

电腐蚀会引起线棒的表面防晕层、主绝缘和电桥出线烧毁和腐蚀的现象,轻则变色,重则防晕层变酥,造成主绝缘损坏从而发生线棒击穿事故。

电腐蚀情况见图1、图2。

图1 绕组端部电腐蚀点

图2 槽楔松动下沉

3 实施过程

3.1 解决问题的方案

针对电站检查发现电腐蚀点及槽楔下沉较严重的缺陷,决定对机组进行A级检修,制定检修处理工艺流程,对发电机定子绕组存在的电腐蚀及槽楔下沉缺陷进行彻底处理。

3.2 工艺方法

1)对定子线圈整个端部绝缘包扎部位特别是相间部位进行自检,凡是存在绝缘包扎(或绝缘搭接长度)不到位或相间引出线根部距离太小的部位,特别是有放电腐蚀炭黑现象的部位,均需做上详细记号标识。

2)根据线圈绝缘规范要求,对每处炭黑部位进行表面清理或刮剥,注意拆除时不能损坏导线,并把拆除部位两边绝缘削成坡口,用酒精将拆除部位擦洗干净,直至炭黑消除。

3)对炭黑部位的清除,绝对不能伤及到线圈绝缘主体,一定是表面清理。用2 500 V摇表(手动、电动均可)对原炭黑部位和同相线圈(或机座)进行绝缘检查,其绝缘值应稳定。若表针晃动,则需进一步清理,直至满足表针稳定为止。

4)对相间引出线根部距离太小的部位,进行调整。

5)按照线圈绝缘规范要求,对绝缘包扎不到位以及有放电腐蚀炭黑现象(已清理)部位进行消缺,补包绝缘及无纬带。待处理部位完全烘干后,喷涂防电晕漆,喷涂时应注意厚薄均匀,避免影响散热效果。

6)完成线圈绑绳、收缩带、无纬带等存在部分绑扎松脱以及部分绳头未剪净,致使线圈出现尖端放电腐蚀现象。

7)按照装配工艺要求,对绑扎松脱部位返工重新绑(包)扎,剪去未剪净的所有绳头。

8)对所有消缺部位的绑绳、无纬带涂胶,喷涂防电晕漆。

4 实施效果

在发电机转子吊出后,经全面检查发现:1号机组存在电腐蚀点16处,定子槽楔松动下沉184槽;2号机组电腐蚀点14处,定子槽楔松动下沉186槽;3号机组发现电腐蚀点18处,定子槽楔松动下沉190槽。经过处理后,取得了良好的效果,后经过1年的运行,检查发现,处理后的绕组端部再未见到电腐蚀点,通过对垫条的更换及槽楔的处理,槽楔未见下沉,机组存在的隐患得到了有效的处理。

5 防止电腐蚀的措施

1)保证线棒尺寸和定子槽尺寸紧密配合,可在线棒入槽后在侧面塞半导体垫条,使线棒表面防晕层和槽壁保持良好的接触;

2)槽内采用半导体垫条,提高防晕性能;

3)选用适当系数的半导体漆喷于定子槽内,并保证定子铁心的其他性能符合技术要求;

4)定子槽楔要压紧,可将长槽楔改为短槽楔;

5)提高半导体漆的性能,选用附着能力强的半导体漆。

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