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火电厂主蒸汽和再热蒸汽系统压降分析研究

2018-01-23李延雷刘静茹

价值工程 2017年28期
关键词:火电厂

李延雷 刘静茹

摘要:本文采用美国AFT流体分析计算软件,对某1000MW机组的主蒸汽、再热蒸汽系统管道的压降进行优化,通过优选管道规格、选用煨弯弯管、减少管道长度等措施,并经技术经济比较,提出了最佳的管道选择规格。

关键词:火电厂;主蒸汽和再热蒸汽系统;压降

1概述

在火电厂设计中,主蒸汽及再热蒸汽系统的压降是一项重要的性能考核指标。合理优化主蒸汽及再热蒸汽系统的压降,对于机组的设计和运行都有极为重要的意义。

众所周知,在其它边界条件相同的条件下,提高汽机主汽门的进汽压力可以降低机组的热耗率、提高机组的热效率。因此,在主机招标选型阶段确定汽机的进汽参数就显得格外重要,特别是对超临界机组及超超临界机组:另一方面,在主机已确定的前提下,通过优化四大管道、特别是主蒸汽管道和再热蒸汽管道的规格及其附件形式,也可以再提高机组的热效率。

根据山东电力工程咨询院1000MW机组与主机厂配合的经验,主蒸汽压力每提高1MPa可以降低热耗0.2%左右。若锅炉出力压力不变,减少主蒸汽管道压降,则汽机入口压力将提高,汽机热耗可降低。再热系统压降的大小对汽轮机热耗的影响较为明显,若再热系统压降由9%降低为7%,热耗可降低约0.25%。

2降低压降采取的措施及压降计算

2.1降低压降采取的措施

管道压降是指管道流动阻力、动能变化、重力势能变化之和,其中流动阻力包括沿程摩擦阻力和局部阻力。降低管道压降可提高机组的热经济性,多发电,进而提高电厂的运行经济性。本文为了降低主蒸汽系统、再热系统的压降,采取了以下措施:

①合理地选择主蒸汽及再热蒸汽系统的管道规格。

在相同流量下,管道的內径越大,压降越小。因此,适当增大管道内径是降低压降的最有效方法。但主蒸汽和再热蒸汽管道均为合金钢材料,价格高,增大管道内径必然增加初投资。因此,应进行多方面综合技术经济比较,合理选择主蒸汽和再热蒸汽管道规格。

②优化主蒸汽、再热热段、再热冷段管道长度。

管道的沿程阻力和管道的长度有直接的关系,因此,本工程经过合理优化主厂房设备管道布置,减小汽机房,除氧间,煤仓间和炉前通道尺寸,减少四大管道长度,既降低了管道阻力,又节省了初投资。

③采用内径管道,选择合适的管道粗糙度。

在阻力计算中,管道的等值粗糙度对沿程阻力影响较大,而不同工艺生产的管道其等值粗糙度是不同的。本工程主蒸汽、再热蒸汽管道选用进口欧美的控制内径管,其等值粗糙度e=0.0457mm,和前苏联标准规定的e=0.2mm相比,使得管道的阻力大大降低。

④在主蒸汽管道上不装设流量测量喷嘴,降低主蒸汽管道压降。

⑤优化选用Y型三通、弯管,以降低局部阻力。

根据布置,除了汽机进口第一个弯头处布置比较紧张,无法采用弯管外,主汽和热段的其它弯头均优化为弯管。本工程优化后的弯管规格数量详见表1。

2.2压降计算

在管道规格选型时,采取给定管径,计算热耗变化值(折算至年燃煤费用差值),同时,计算管道规格(折算管道初投资差值),综合比选后,选择经济最优化的管径。另外,比较了采用弯管技术后的收益情况。冷段管道比热段管道费用低,故适当提高冷段管道的管径对增加投资影响不大,却可以明显降低再热系统的阻力。本文根据工程实际情况,采用先进的美国AFT流体计算软件,计算以TMCR工况为例进行压降计算。

3压降优化后技术经济分析

3A主汽系统压降技术经济分析

主蒸汽系统经过管径优化、布置优化、弯管替代弯头优化后,管道阻力大为降低。从表2中可以看出,主蒸汽管道优化后的阻力为0.553MPa,占汽机主汽门的额定压力的1.98%。这样保持汽机主汽门的额定压力不变,可以降低锅炉过热器出口压力,降低给水泵的出口压力,能够节省给水泵的能耗。

表2是主汽管道的阻力计算结果,我们进行了大量的必选,最终选择了ID356x100规格的主汽管道,并采用弯管技术。

3.2再热蒸汽系统压降技术经济分析

再热系统经过管径优化、布置优化、弯管替代弯头优化后,管道阻力大为降低。从表3中可以看出,再热系统压降降低比较明显,整个系统压降为0.149MPa,占高压排汽口压力的2.45%。

热段管道也采用弯管技术,冷段管道增大了管径,最终选取规格为:热段管道ID711×57,冷段管道φ1219×45。整个再热系统的压降优化为5.95%,与常规电厂的8%的压降比较有较好的经济效益,见表3。

4结论

通过以上的论述和比较可知:

①按照推荐规格以及采取的压降优化措施,在TMCR工况下,主蒸汽管道的压降为0.553MPa,为汽轮机额定进汽压力(28MPa(a))的1.98%:再热系统的压降为0.149MPa,为汽轮机高压缸排汽压力(6.079MPa(a))的5.95%,均满足《大中型火力发电厂设计技术规范》的要求。

②推荐主蒸汽管道、再热热段管道采用煨弯弯管的方案,既能能降低机组运行费用,提高电厂机组效率,达到节能的目的,同时也有利于管道的安全运行。

③本工程经优化后推荐的主蒸汽管道,再热热段管道,再热冷段管道的规格,不但压降能满足要求,而且经济性最好。主蒸汽管道压损优化至1.98%,汽机热耗可降低约13.5kJ(kW·h),节省标煤耗约0.491g/(kW·h),20年总收益约3022.6万元:整个再热系统的总压降优化至5.95%后,汽机热耗可降低约9kJ/(kW·h),节省标煤耗约0.33g/(kW·h),20年总收益约1738.8万元。endprint

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