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火电厂脱硝改造对锅炉系统和设备的影响分析及解决方案

2018-01-23赵红平郭安全刘宇坤金小兰

中国科技纵横 2017年24期
关键词:脱硝影响分析

赵红平++郭安全++刘宇坤++金小兰

摘 要:随着近期国家对环保的要求越来越高,特别是对燃煤火电,外排污染物含量已直接和发电量挂钩,脱硫、脱硝电量很大程度上促进了脱硝改造的实施,脱硝改造后对炉后系统影响巨大,特别是对炉内燃烧、空预器、引风机等系统影响巨大,本文将就脱硝改造对锅炉各系统、设备的影响进行分析,并提出相应的解决方案。

关键词:脱硝;锅炉系统;影响分析

中图分类号:X773;TM621 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)24-0149-02

自2004年,国家新的环保法实施以来,大气污染排放标准日趋严格,特别是在30万及以上装机容量机组,脱硫、脱硝装置是从建厂初期就考虑施工、建设并投运的。CEMS系统采用双电源供电,且其中的一路取自UPS,保证在运机组脱硝参数实时在线监视,并严格控制脱硝指标。烟气脱硝主要分一次燃烧控制和二次燃烧控制,一次燃烧控制在炉型设计时通过各风门的结构布置已考虑消除NOx,如一次燃烧控制效果不佳则考虑加入二次燃烧控制,一般采用在锅炉尾部即空预器前加入脱硝装置,目前应用最广泛的是催化剂还原法(SCR),该脱硝方法相较非催化剂还原法脱硝效率高(可达90%左右),各项技术经过20多年的应用已相对成熟,在火力发电行业得到广泛的应用,但是进入脱硝后对锅炉的影响不容忽视。

1 脱硝工作原理

NOX的生成过程大致分为三种方式:即燃料中N含量偏多,导致燃烧过程中NOX含量增大;因为热力反应生成的NOX;因为瞬间燃烧调整生成的NOX。NOX中分为NO,NO2,其中以NO占比居多。

目前最常用的脱硝原理是利用NOX与空气的混合时机,结合当时的炉内环境温度(一般为1000℃左右);(1)采用低氮燃烧技术,如在配风方式、燃烧器上做文章,低氮燃烧。(2)合理使用催化剂一般为NH3,注意氨气的使用温度。经过SCR反应将NOX转换为N2和水,就是脱硝的主要流程,详细方式如下:

4NO+4NH3+O2-->4N2+6H2O

6NO2+8NH3+O2-->7N2+12H2O

2 SCR运行浅析

脱硝系统(SCR)主要分为两大部分,即SCR反应器和还原剂储存和供应系统设备。SCR反应器布置在锅炉炉后与除尘器入口之间的烟道上方。还原剂储存及制备区成为公用系统,分别向两台炉的硝区供应。

2.1 烟气系统的流程

为省煤器出口→催化反应器进口烟道→氨气喷射格栅→烟气/氨气混合器→均流板→催化反应器→催化反应器出口烟道→空预器。

2.2 脱硝系统正常运行参数

(1)氨含量<7%(1号炉SCR反应器A、B混合器前加氨流量分别与1号炉SCR反应器A、B稀释风出口流量之比小于7%);(2)A、B反应器入口烟温≥320℃且≤420℃(3取2);(3)A、B反应器出口烟温≥320℃(3取2);(4)A、B反应器进出口差压>0.5kPa且≤0.8kPa;(5)A、B氨气混合器入口压力≥0.15MPa且<0.4MPa;(6)氨泄漏≤25ppm;(7)氨逃逸≤3ppm。

2.3 喷氨系统跳闸参数

(1)氨含量≥7%;(2)A、B反应器入口烟温>420℃(低于320℃,仅限于连续运行12h,低于310℃仅能连续运行5h,低于290℃仅能连续运行2h);(3)A、B反应器出口烟温<320℃;(4)A、B反应器进出口差压≥0.8kPa;(5)A、B氨气混合器入口压力<0.15MPa或≥0.4MPa;(6)氨泄漏≥50ppm;(7)氨逃逸≥5ppm;(8)任一台空预器跳闸;(9)任一台引风机跳闸;(10)任一台空预器入口挡板关闭。

2.4 运行注意事项

(1)当锅炉省煤器出口烟温≤320℃时,要及时联系脱硝人员。(2)当锅炉吹灰完毕后,通知脱硝人员对硝区进行吹灰。(3)硝区吹完灰后,要立即对空预器进行吹灰。(4)集控运行人员发现氨逃逸≥3ppm时,要立即通知脱硝人员减少喷氨量。

2.5 关于SCR反应器催化剂问题

正常运行中,因炉后燃烧物中烟气携带的颗粒物中含有有毒物质,如钠、钾、钙、镁、砷等,这些剧毒物质将引起催化剂失效、中毒等从而失去脱硝效果,因此我们有必要对烟气中的有毒物质进行防治。对于失效的催化剂一般采用局部再生利用,干净部分清洗后利用,其余部分填埋处理。

3 SCR对锅炉及其他相关设备的影响

3.1 对空预器的影响

机组加装SCR反应装置后,对空预器的影响是最大的,主要危害可以分为两大方面:(1)由于空气的补入给SO3的形成创造了有力条件,大量的SO3形成加速了对空预器的腐蚀;(2)SCR反应装置位于空预器前,这样导致在脱硝过程中会因SO3的存在伴生出了NH4HSO4,该物质在温度180℃左右会沉积在空预器受热面处,影响空预器的换热效率,严重时可能导致空预器波纹板变形损坏。另外加装SCR反应器后,经常发生空预器在机组停机后因尾部烟道冷却过快,导致空预器冷却过快变形跳闸。据可靠统计,加装SCR反应装置后,空预器入口烟气温度由停机温度降至80℃的时间提前了36h[1]。

3.2 对引风机的影响

加装SCR反应装置后,煙道阻力增大,在加上在喷氨过程中氨气的阻力和对空预器的影响,势必导致引风机电耗增加。因此采取增加引风机容量和对烟道结构加固是应对SCR反应装置的有效手段。目前采取引增合一是解决上述问题的有效途径。

3.3 对炉内整体燃烧性能的影响

加装SCR反应装置对炉膛的影响主要分为两个方面:(1)通过降低空预器的效率,进而影响排烟温度和一二次风温的变化,最终降低发电煤耗。(2)加装SCR反应装置后,炉膛漏风量增加,炉膛氧量增加,而热二次风量相对减少,锅炉效率降低。

3.4 脱硝运行调整

新增脱硝装置后,在高负荷情况下,机组AGC投运的情况下,烟气中NOX的调整需要主机和辅机相互配合才能达到要求:脱销值班员应按《脱硫、脱硝值班员汇报流程》及时向当值值长汇报并请求进行燃烧调整,脱硝值班员在汇报出口NOx后未对数据进行跟踪调整,在集控值班员配合脱硝进行燃烧调整下,及时调整喷氨量,控制出口NOx。主机上要及时应对锅炉氧量严重过剩的情况,跟踪不灵敏,导致风煤比太大,从而引起出口NOx超标。可见加装脱硝装置后,想达到脱硝参数的环保外排的要求需要主辅机协同配合才能完成。

4 采取的措施

4.1 增加引风机裕量

一般加装SCR反应装置后,因烟道阻力、喷氨等因素影响,导致引风机出力不足,再加上增压风机的设计,为解决上述问题,一般采取“引增合一”的办法,这样既增加了引风机的出力,满足了脱硝对引风机风量的需要,也节省了厂用电率。

4.2 对空预器运维分析

加装SCR反应装置后,因喷氨装置的影响:(1)在投入喷氨前后必须加强空预器吹灰;(2)要加强对空预器的吹灰次数,并利用机组停机期间,加强对空预器内部的清洗,必要时更换波纹板或更换新材质的波纹板。

4.3 控制氨逃逸率

减少NOx对炉膛燃烧的影响,目前最主要的办法是控制NH4HSO4的生成,NH4HSO4的产生极大降低了锅炉和空预器的效率,应采取有效措施,控制氨逃逸率。

(1)严格控制氨的喷人量,防止氨气过量太多而造成氨的逃逸。在正常运行中的氨逃逸率应控制在不大于3×10-6。(2)保持催化剂活性。SCR脱硝装置运行一段时间后,催化剂活性会逐渐衰减,当不能满足设计值时,脱硝效率将会降低,氨的逃逸量将增加,此时必须清洗或更换催化剂。(3)加强对脱硝区域的吹灰。此举不仅可以避免催化剂表面积灰太多而导致烟道阻力增加,而且还可以保持催化剂表面清洁,使氨气充分反应,从而减少氨逃逸量。

参考文献

[1]岑可法,周昊,池作和.大型电站锅炉安全及优化运行技术[M].中国电力出版社,2003.endprint

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