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某电厂锅炉末级过热器爆管原因分析

2018-01-22泽,俞

发电技术 2017年6期
关键词:爆口末级管段

李 泽,俞 旷

(华电电力科学研究院,浙江 杭州 310030)

0 引言

T23钢是在T22钢(2.25Cr-Mo)的基础上吸收了102钢的有点加以改进,通过降低C含量,以W元素替代部分Mo元素,并加入了Nb、V等元素来提高蠕变强度,同时加入微量B元素以提高淬透性,以获得完全的贝氏体组织,是一种高强度和高韧性的贝氏体耐热钢。目前T23钢管已经广泛引用于超(超)临界机组的水冷壁、过热器以及再热器[1]。

1 概述

某电厂#2号锅炉为SG-1913/25.4-M958型超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,自投产以来末级过热器已发生两次爆管,第一次爆管时间为2016年9月21日下午4时,爆管位置为末级过热器左起第8屏、前数第8根管子的迎流面,第二次爆管时间为2017年10月4日下午1时,爆管位置为末级过热器左起第36屏、前数第7根管子的迎流面,材质均为SA213-T23,规格为ϕ38.1mm×7.96mm。第二次爆管时已累计运行12072h。本文拟通过宏观检查、金相检验及拉伸试验对第二次爆管样品进行爆管原因分析。

2 试验方法与结果

2.1 宏观检查

截取爆管段,宏观形貌如图1(a)~(c)所示。爆裂口长约32mm,宽约5mm,位于弯头的外弧面,呈缝隙状,沿纵向开裂。爆口断面粗糙呈颗粒状,没有明显塑性变形,边缘呈钝边且不平整,表现为脆性断裂特征[2]。爆口附近有许多平行于破口的小裂纹,内外表面氧化皮较厚,氧化皮沿纵向开裂,部分氧化皮剥落,具有长时过热爆管的特征。

图1 爆管管段及爆口宏观形貌Fig.1 Macroscopic morphology of the tube section and the burst

对爆管样品进行管径测量,测量结果见表1。爆口裂纹末端(上方)、爆口裂纹末端(下方)及爆口上方距弯头中心250mm处胀粗量C(%)均已超过标准要求。

表1 爆口附近管子外径测量结果Tab.1 Measurement results of tube outer diameter near the detonating surface

2.2 化学成分分析

将爆管样品的母材段取样,进行化学成分分析,结果表明,管样的化学成分基本符合ASME标准要求,详见表2。

表2 化学成分分析结果Tab.2 Results of Chemical composition analysis wt,%

2.3 机械性能测试

根据GB/T 228-2002《金属拉伸试验方法》,截取爆口上方管样,加工成全壁厚纵向弧形拉伸试样,在万能试验机上进行拉伸试验。试验结果表明,其抗拉强度低于ASME标准技术要求,详见表3。拉伸试验中,由于爆口上方管段的下屈服点在拉伸曲线图上不明显,故未检测出下屈服强度。

表3 拉伸性能测试结果Tab.3 Results of tensile test

2.4 金相组织检查

截取爆口管子的横截面进行金相检查,截取位置为爆口边缘、爆口裂纹末端和爆口上方距爆口中心约600mm处,浸蚀剂为4%硝酸酒精溶液。金相显微镜型号为OLYMPUS PME3-323UN,观察拍照结果见图2(a)~图2(f)。爆口边缘和爆口纵向末端附近有蠕变孔洞、孔洞链和微裂纹,见图2(a)、图2(b)。爆口边缘、爆口裂纹末端的金相组织均为铁素体+碳化物,碳化物沿晶界聚集成颗粒状,组织老化级别为5级,见图2(c)、图2(d)。爆口背面和离爆口中心约600mm处管子的金相组织为铁素体+贝氏体+碳化物,组织老化级别为4级,见图2(e)、图2(f)。

图2 爆管管段及爆口微观形貌Fig.2 Micromorphology of the tube section and the burst

2.5 分析与讨论

(1)从爆管的宏观检查结果看,断口粗糙呈颗粒状,没有明显塑性变形,属脆性断裂。爆口附近有许多平行于破口的小裂纹,管子内外表面氧化皮较厚,氧化皮沿纵向开裂,部分氧化皮剥落,具有典型的长时过热爆管特征。氧化皮的传热热阻较大,使得蒸汽和管壁的热交换受到阻碍,又加剧了管壁温度的升高及氧化过程,这将会导致管子的最终蠕变损伤加剧及过热爆管[3-4]。

(2)从金相检查结果来看,金相组织严重老化。T23材料的正常金相组织为回火贝氏体,而爆口边缘和爆口纵向末端的金相组织中组织均为铁素体+碳化物,碳化物沿晶界聚集成颗粒状,组织老化级别为5级。金相组织中发现有蠕变孔洞,这是在一定的温度和应力条件下形成的孔洞,很多蠕变孔洞聚集形成链状,产生微裂纹,微裂纹逐步沿着最有利的方向逐步扩展,最后导致整个管材断裂。由于弯头处有外弧切向最大拉应力的作用,更有利于蠕变孔洞的形核和长大,温度和应力的共同作用导致其在弯头处发生蠕变断裂。

(3)化学成分分析表明,管子材质符合标准要求,没有错用钢材。

(4)拉伸试验结果表明,爆口附近管段的抗拉强度Rm明显低于ASME标准要求,这可能是由于受检管材在长期超温超压工况下运行,金相组织老化严重,导致管材抗拉强度明显下降。

综上所述,该锅炉末级过热器管因长期超温运行,导致其蠕变速度加快,管径胀粗,材质老化,产生蠕变孔洞、蠕变微裂纹,微裂纹逐步扩展,最后导致整个管材断裂。

3 结论及建议

某电厂2号锅炉末级过热器管由于经受长期过热造成管子蠕变损伤严重,最终导致长时过热爆管。建议电厂调整运行参数,防止超温运行,加强对末过管屏的宏观检查和管径胀粗测量,在爆管附近增设壁温测点,加强对末过管壁温度的监控。

[1]金科,聂铭,范振宁,等.T23钢管材老化性能评估[J].广东电力,2007,20(2):44-47.Jin Ke, Nie Ming, Fan Zhenning, et al.Performance Evaluation of T23 Steel Tube Aging[J].Guangdong Elec⁃tric Power,2007,20(2):44-47.

[2]王鹏.4号炉末级过热器爆管原因及“四管”爆漏的防范措施[J].华北电力技术,2005,(12):34-36.Wang Peng.Reason Analysis on Tube Rupture of Final Superheater of No.4 Boiler[J].North China Electric Pow⁃er,2005,(12):34-36.

[3]肖国振,尹成武,朱平,等.超临界锅炉末级过热器T23管性能状态评估及监督管理[J].锅炉技术,2013,44(1):63-66.Xiao Guozhen,Yin Chengwu,Zhu Ping,et al.Perfor⁃mance state evaluation and supervision management of supercritical boiler T23 superheater tube[J].Boiler Tech⁃nology,2013,44(1):63-66.

[4]赵慧传,孙标,杨红权,等.超临界600MW机组锅炉末级过热器管材服役现状分析及改造建议[J].中国科技投资,2013,42(1):1-4.Zhao Huichuan,Sun Biao,Yang Hongquan,et al.Cur⁃rent service situation and retrofitting advices for tubes on final superheater in supercritical boilers[J].Thermal Power Generation,2013,42(1):1-4.

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