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基于CAN总线的煤矿输送控制系统设计

2018-01-19范宜标

关键词:传送带输送带总线

范宜标

(龙岩学院机电工程学院,福建 龙岩 364000)

0 引言

煤矿输送是煤炭生产过程中至关重要的环节,输送带安全可靠的运行直接影响到煤矿的生产效率,输送带的工作特点是距离长、灰尘大,在输送线的头部和尾部都有现场信号要采集,传统的继电器—接触器控制方式已很难适应煤矿输送的控制要求[1]。针对煤矿自动化系统改造的技术要求,目前大多数企业采用现场总线技术,以实现对煤矿高效、安全可靠的运行;控制器局部网CAN(Controller Area Network)是一种应用广泛的开放式通信网络,这种现场总线技术具有控制距离远、连接节点多、抗干扰能力强等特点,非常适合煤矿输送系统的控制与数据采集。

本文使用CAN总线设计输送控制系统,通过总线接口完成机头、机尾的信号采集,实现对输送带的集中控制,从而大幅度提高煤矿输送的自动化水平,显著提高煤矿生产效能。

1 传送带系统组成

本文根据湖南谭家山煤矿的实际情况进行设计,该煤矿输送设备主要有上仓传送带、末煤传送带、手选矸石传送带,需要控制的设备有制动器、振动筛、电磁除铁器等等,其中上仓传送带参数为:工作长度为170 m,水平倾角为17°,驱动电机90 kW;手选矸石传送带参数为:工作长度为30 m,驱动电机4 kW;末煤传送带工作长度30 m,传动电机功率7.5 kW。原煤传送过程中由于输送距离长(上仓传送带170 m),在CAN总线系统中需加设总线隔离中继器,控制系统需要设置相应的检测装置对运行过程中可能出现的跑偏、撕裂、堆煤以及环境温度、烟雾、张力等参数进行监控,系统总线拓扑结构如图1所示。

图1所示的CAN总线网络系统由主站和多个监控分站组成,系统主站即地面控制中心,主站工控机与矿用本安型KJD30Z控制器通过工业以太网连接,KJD30Z具有1个以太网接口和2个CAN总线接口等,适用于煤矿井下或其他严酷的工矿环境,网络控制系统通过采用工业以太网和CAN现场总线,可实现煤矿输送带的集中控制和温度、烟雾、张力等的监控[2]。

1.1 主站

根据煤矿输送控制要求,系统主站采用冗余设计方式,即两台工控机实现双机热备用,这样能确保系统安全可靠地运行,即使一台工控机发生故障时,另一台能自动进行替换,防止输送系统停止工作。本系统设计的I/O点(监控点)数可达1 000个以上,采样周期小于20 ms,完全符合煤矿生产的实时性要求;系统所有运行参数可通过工控机实时显示或打印。

图1 煤矿传送带系统

1.2 传感器

1)系统中纵撕传感器(GVY-2K型)是采用霍尔元件的磁感应传感器,安装传感器时,与GVY-2K配套的感应磁铁固定在卸载滚筒法兰盘的偏心位置上,安装高度不能超出滚筒外延。传感器信号接收器安装在与磁铁对应的固定支架上,这样输送带运行过程,如果输送带被撕裂,纵撕传感器立即发出电信号,CAN总线将信号传给主站,切断控制回路,并立即停车。

2)烟雾传感器(KGN1)主要用来检测煤矿井下可燃气体的含量,KGN1安装在驱动滚筒上方5 m范围内,且需要避免被雨水淋到;当煤矿井下积累的可燃气体达到一定程度,含量超标后就形成烟雾,此时KGN1传感器发出报警信号,控制系统自动使输送带停止工作;此外,系统在机头中间位置和机尾两边各装一组防跑偏传感器KGE28(万向开关),当输送带跑偏时,万向开关的垂直导杆发挥作用,使输送带延时停车。

3)温度传感器(GW40)主要用来防止电机外壳或输送带主滚筒设备温度升得过高。如果输送带长时间运行,或者运行电动机出现过载等情况,设备温度会急剧增加,此时,紧贴在吸热面的GW40传感器发出报警信号,系统进行制动,同时检测出滚筒的温度[3]。

2 智能控制节点

2.1 网络接口设计

煤矿输送各控制设备间隔距离长,属于典型的分布式系统,生产现场各执行机构通过CAN总线接口接入网络控制系统,网络接口设计实际是开发相应的智能控制节点,接收上位机发出的各种控制命令,同时向上位机传送现场参数;控制节点需要接收的信号包括就地控制、远程控制信号以及故障停车信号;此外,节点还必须能自动调节输送带的运行速度[4]。

根据上述功能要求以及CAN总线的通信协议,本系统节点采用AT89C52单片机作为核心控制器,这种单片机编程简单方便,外围电路灵活;系统总线接口采用SJA1000芯片和PCA82C250芯片组成。SJA1000芯片支持CAN协议,该芯片具有接收缓冲器、增强验收滤波等功能,通过与总线收发器PCA82C250配合,能很好地完成CAN总线通信任务,实现与CAN总线互连,其连接方法如图2所示。

2.2 应用电路设计

CAN总线接口必须配备相应的应用电路才能组成智能控制节点,应用电路主要包括I/O电路以及信号调理放大电路等,为了保证电路工作可靠稳定,设计时须增加隔离电路;本系统中数字量I/O电路如图3所示。

图2 CAN总线接口

图3(a)所示为数字量输入电路,由门电路、光电耦合器TLP521-1以及保护电路等组成,图中二极管IN4148和电容C1(0.01uF)组成保护电路,数字量信号先经过保护电路,再触发光耦TLP521-1;光耦导通后打开输出侧,使开关量信号经过COMS反相,传输至单片机的输入口IN-1,再由单片机的MCU进行采集、处理[5]。

数字量输出电路与输入电路的工作过程相反,通过单片机程序发出控制指令,驱动光电耦合器,光耦导通后驱动继电器KA1,由KA1的触点向外部电路提供数字量输出信号。

(a)输入电路

(b)输出电路图3 数字量电路

3 控制程序设计

在煤矿输送系统运行过程中,首先需要实现传送带及相关设备的起停控制,另一方面在输送系统遇到故障时,控制程序必须完成使输送系统停车,并驱动报警设备报警。本系统程序主要包括主程序、保护程序以及报警程序。

根据现场控制要求,本系统设计了3种控制方式:集中自动控制、就地控制和集中手动控制。1)采用集中自动控制方式时,传送带及相关设备逆煤流顺序延时启动,延时时间根据现场实际需要调试并确定,这样可避免发生堆煤情况。2)就地控制主要用于传送带的维修与检查,是具有最高权限的控制方式,在传送带遇到紧急情况时启动报警设备,工作人员快速检查设备。这种控制方式下集中自动控制不再起作用。3)集中手动控制同样采用逆煤流启动方式,该方式主要测试传送设备能否正常起动,工作人员参与起动,例如先起动电磁除铁器,判断其是否正常,如果正常则进入延时阶段,否则不会进入延时阶段,后面的设备均不能启动。

主程序的主要功能是选择控制方式、起动相关设备以及处理故障等,控制流程图如4所示。

图4 主程序流程图

4 结语

CAN现场总线是目前应用广泛的总线技术,它是一种基于微处理技术的数字化网络,由于采用了非破坏性仲裁技术,总线利用率高,且这种总线技术传输可靠、实时性高,网络传输长度最长可达10 km,控制节点最多可达2万多个。这些特点都非常适合煤矿输送系统的控制。本文设计的CAN控制网络在湖南谭家山煤矿、福建龙岩等煤矿获得了成功的应用,经过长时间的运行证明:系统工作可靠、通讯稳定、故障率低,是一种理想的远距离通讯数据采集控制平台,大大提高了煤矿生产效率。

[1] 钱科,王琴,符阳.基于Profibus-DP强力带式输送机系统地面集中控制的实现[J].煤矿机械,2015,31(3):204-206.

[2] 徐诚.基于PROFIBUS-DP现场总线的炉衬料生产线控制系统的设计[D].苏州:苏州大学,2014.

[3] Leonov G A.The brockett problem for linear discretecontrol systems[J].Automation and Remote Control,2002,63(5):777-781.

[4] 饶运涛.现场总线CAN原理与应用技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2013.

[5] 陈斌.CAN工业总线与基于WCDMA的无线传输技术在煤矿安全监控系统中的应用[D].济南:山东大学,2013.

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