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甘蔗叶水解生产木糖工艺研究

2018-01-17钱朋智张梅娟

中国糖料 2018年3期
关键词:脱酸木糖脱色

钱朋智,张梅娟

(1.齐齐哈尔大学食品与生物工程学院,黑龙江 齐齐哈尔 161006;2.齐齐哈尔大学生命科学与农林学院,黑龙江 齐齐哈尔161006)

国内外学者对玉米芯、秸秆、稻壳、蔗渣等半纤维素原料提取制备木糖进行了大量的研究。但以甘蔗叶为原料生产木糖的技术,国外研究较少[1-4],国内研究则较多[5-14]。雷光鸿等[5-8]用蒸汽爆破结合酸降解处理甘蔗叶提取木糖,得到最佳爆破工艺是爆碎压力1.2MPa,维压时间12.5 min,粒度100目,固液比1∶15;得到最佳酸解工艺条件:硫酸浓度2%,反应时间2 h,反应温度100℃,料液比是1∶11;采用Ca(OH)2中和脱酸,活性炭脱色,离子交换树脂脱盐方法研究了爆破甘蔗叶酸解水解液的纯化工艺:水解液用Ca(OH)2中和调节至pH3.0,木糖损失率最小,溶液颜色最浅;活性炭用量是6 g/100 mL,初始pH3.0,脱色温度80℃,脱色时间60 min;离子交换树脂能提高木糖的纯度,可达92.5%。周开法[9]就甘蔗叶水解生产木糖的工艺进行了初探,甘蔗叶预处理采用 70℃蒸煮 40min;水解温度为 103℃;固液比 1∶6、1∶7、1∶8;硫酸浓度 1.8%;水解时间 2h;经过脱色、离交、浓缩、结晶得出的木糖产品纯度为98%,得率为6.87%。

现有的甘蔗叶提取木糖的工艺中,在预处理手段、提取工艺、分离提纯等方面仍存在一些问题。如:(1)预处理阶段缺乏合适的预处理手段,如蒸汽爆破预处理过程中,木糖的溶出规律缺乏系统的研究,且对其能够应用于工业化生产的研究还不够深入;(2)酸催化水解过程中,酸碱耗用过多,设备腐蚀严重,且在酸解过程中,半纤维素、木质素、纤维素等降解机理缺乏系统的阐述;(3)目前,水解液脱酸的工艺多采用中和脱酸的方式,在此过程中石灰水与硫酸形成石膏,最终有一部分粘附在蒸发器的管壁上,无法除去,降低了设备效率,而除去工艺复杂,化学法不能除去,只能用机械法除去,过程中难免对设备造成一定程度的损伤,降低了设备的使用寿命;(4)层析分离法是目前世界上分离木糖最有效的方法,耗能低、分离效率高,但是在国内还没有实现工业化,还需要科学工作者进一步研究等[10]。随着生物工程下游技术的迅速发展,各种新技术和新设备的出现,势必带来木糖提纯技术的革新。高效率、低成本的分离纯化工艺,将使得制约木糖工业化进程的壁垒不复存在,木糖(醇)产品必将得到更为有效的推广和应用。

本试验综合现阶段化学法工艺与生物发酵法工艺的技术优势,建立了一条高温蒸煮+稀酸水解与生物发酵法相结合的新型木糖清洁化生产工艺路线,该工艺路线条件温和,木糖得率、纯度进一步提高,环保压力大幅减小。经济效益、社会效益、环保效益都十分显著。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验原料 甘蔗叶,采自广西南宁蔗田。

1.1.2 主要试剂 活性干酵母:安琪酵母股份有限公司;离子交换树脂:江苏苏青水处理有限公司;硫酸、氢氧化钠等均为分析纯。

1.1.3 主要设备 FW100型粉碎机:上海市楚定分析仪器有限公司;立式压力蒸汽灭菌器YXQ-LS-50SII:上海博迅实业有限公司;三足式离心机SS-450N:汕头市离心机厂;有机玻璃离子交换柱:江苏金三阳水处理科技江苏有限公司;SGD-Ⅳ型全自动还原糖测定仪:山东科学院生物研究所;高效液相色谱仪:浙江大学智达信息工程有限公司;Rezex RCM-Monosaccharide Ca2+色谱柱(带钙型保护柱):广州菲罗门仪器有限公司;钙型保护柱AJO-4493 4mm×3mm:广州菲罗门仪器有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 试验工艺路线 甘蔗叶粉碎→热水预处理→稀硫酸水解→水洗回收糖→水洗液和水解液混合→第一次脱色→第一次蒸发浓缩→发酵→第二次脱色→第一次离子交换→第二次蒸发浓缩→第二次离子交换→0.45μm微滤→第三次浓缩→结晶→离心→干燥→产品→高效液相色谱检测。

1.2.2 主要工艺参数

1.2.2.1 水解 称取经过热水预处理的绝干甘蔗叶28kg(快速水分测定仪测定甘蔗叶的水分为36.5%),添加质量浓度 1.2%的硫酸溶液 224.2kg。

1.2.2.2 脱色 两次脱色均为:活性炭添加量为抽滤液重量的2%,脱色温度80℃,搅拌转速150r/min,脱色时间30min,脱色完毕后趁热用真空抽滤瓶抽滤。脱色后糖液透光80%以上。

1.2.2.3 蒸发浓缩 3次蒸发浓缩均为:真空度设定值-0.1MPa、温度80℃、旋转蒸发仪转速20r/min。

1.2.2.4 离子交换 第一次离子交换:第一强、第二强阳离子交换树脂柱尺寸2500mm×200mm,柱内装填的树脂型号为D001,树脂装填量为30kg;第一弱阴离子交换树脂柱尺寸2500mm×200mm,柱内装填的树脂型号为DOC2001,树脂装填量为30kg。控制进料流量为1BV/h左右。

第二次离子交换:第二强阴离子交换树脂柱尺寸1500mm×90mm,柱内树脂型号为DOC2001;第三强阳离子交换树脂柱尺寸1500mm×90mm,柱内树脂型号为D001;第三弱阴离子交换树脂柱尺寸1500mm×90mm,柱内树脂型号为D301-FD,各树脂装填量均为5kg;控制进料流量为1BV/h左右。

1.2.2.5 微滤 微滤膜孔径为0.45μm,微滤膜放置在玻璃砂芯过滤装置中,采用无油隔膜真空泵进行抽滤。

1.2.2.6 结晶、离心、干燥 (1)结晶:槽转速25r/min,降温运行,降温幅度为1℃/h;仔细观察结晶器中的糖浆状态,当刚要起晶时,加入浓缩糖浆重量的0.5%晶种(事先将木糖晶种研磨,用适量无水酒精配成晶种糊),养晶6h;降温;当降至35℃时从结晶器底部放料,结晶结束,准备离心分离。(2)离心:离心时放置好滤布,用纯水冲洗干净离心机和滤布,将糖膏移入离心机内,开启离心机进行分离,间隔10min添加少量无水乙醇淋洗;离心至木糖晶体洁白、无母液时放料,木糖晶体水分在1.5%~2%。

1.2.2.7 高效液相色谱检测 以超纯水为流动相,选用示差折光检测器,控制分离温度为75℃,分离流速为0.6mL/min,上样浓度1%,上样量10μL。准确称取木糖标准品0.25g置于25 mL容量瓶中,以高纯水溶解并定容至刻度,配成单组分的标准储备液。称取0.25g(精确至0.1mg)木糖产品,置于25 mL容量瓶中,以高纯水溶解并定容至刻度,摇匀,用针头过滤器取5mL,经0.22μm滤膜至少过滤3遍后供分析用。

1.2.3 分析方法 甘蔗叶中水分含量采用快速水分测定仪进行测定;糖液折光浓度采用手持糖量计进行测定;糖液中还原总糖含量采用SGD-Ⅳ型全自动还原糖测定仪进行测定;糖液透光度采用722N型可见分光光度计在420nm下进行测定;木糖含量采用高效液相色谱面积归一法[15];糖液pH采用PHS-3C型酸度计进行测定;糖液电导率采用DDS-11A型电导率仪进行测定。

2 结果与分析

2.1 甘蔗叶粉碎

预处理可去除或打破木质素和半纤维素与纤维素的交织,降低半纤维素、纤维素和木质素的聚合度与结晶度[16]。机械粉碎属于物理法预处理方法,即通过机械作用把原料切片研磨成粉,在一定的范围内,能够增加比表面积,可促进半纤维素的水解[17]。崔素芬等利用蒸汽爆破处理甘蔗叶时,选用的原料粒度分别为40~100目,当反应釜中升压至1.2MPa,维压时间为12.5min时,原料粒度增大,爆破液中木糖含量增加[11],这一试验结果验证了甘蔗叶粉碎有利于水解论点的正确性。但水解得率与原料粒度并不完全成正比关系,例如景文祥等[18]分别称取粒径为20~40目、40~60目、60~80目的甘蔗渣进行碱液提取木聚糖酶,结果发现,在不考虑其他预处理条件的情况下,粉碎至60目比80目提取的甘蔗叶木聚糖多,这是因为原料太细导致浸润不完全、冲料等问题,得率反而不高。

本试验将甘蔗叶粉碎为粒径20、40、60、80、100目,结果发现,在不考虑其他预处理条件的情况下,粉碎至60目对甘蔗叶半纤维素的水解较为有利,糖液中还原糖最高,浓度为2.45%,结果与崔素芬等[11]蒸汽爆破处理甘蔗叶的结果不同。这可能因生物质种类、碾磨方式及碾磨时间的差异而导致的[19],试验研究的结果与景文祥研究结果是一致的,原料粒度与水解得率并不完全成正比关系。

2.2 热水预处理

影响高温蒸煮预处理效果的主要因素有液固比、蒸煮时间、蒸煮温度等。蒙丽霞等[12]利用高温蒸煮预处理甘蔗叶制备木聚糖时,发现当5∶1<液固比<10∶1时,反应液中木聚糖溶出率增大,还原糖质量浓度增加。当10∶1<液固比<20∶1时,总糖质量浓度、木聚糖质量浓度稍有增加,之后降低;随蒸煮时间的延长,其溶出总糖量、木聚糖质量浓度增加,随着时间的延长木聚糖得率的增长变缓;随着蒸煮温度的升高,总糖质量浓度、木聚糖质量浓度、还原糖质量浓度均增高。本试验优化结果为:预处理温度118℃;按绝干固液比1∶10添加纯水,保温保压1h,预处理后甘蔗叶中的灰分降低至0.32%,效果最佳。试验固液比、蒸煮时间与李敏等[13]利用甘蔗叶酶法制取低聚木糖工艺研究的参数相同,但蒸煮温度比童乃姗[19]研究结果要低8℃,与崔素芬等[11]蒸汽爆破处理甘蔗叶的结果亦不同,他们的处理压力为1.1MPa,远远大于本试验研究参数,料液比为1∶15,也远远大于本试验研究参数,粒度为100目,也与本试验研究参数差别很大。与参考文献相比,本试验研究方法节约了大量的能耗,比参考文献中的高温蒸煮法以及蒸汽爆破法更加经济。

2.3 稀硫酸水解、水洗回收糖、水洗液和水解液混合

糖在酸催化下会脱水生成醛和有机酸等副产物,过大的催化剂用量反而会导致水解所得的糖大量消耗,因此适当的催化剂用量才能得到更多水解产物;只有合适的液固比和水解温度才能生成更多的糖;化学上,反应时间越长,反应越充分,产率越高,但时间过长,也会造成副产物的生产,影响水解液的质量[20]。

本试验通过正交优化,结果为在水解温度123℃,按绝干固液比1∶8添加质量浓度为1.2%的硫酸溶液,高压灭菌器保温保压时间2h效果最佳,还原总糖收率为25.88%。试验中的催化剂用量、水解温度和时间与韦巧艳等[21]利用甘蔗叶提取木糖,采用硫酸浓度2%、反应时间1.5h、反应温度100℃的不同。本试验采用的硫酸浓度与固液比均比文献[21]要小,但水解温度和水解时间要比文献[12]高或多,这可能与预处理方式不同有关;文献[21]选取的是蒸汽爆破处理,本试验选取的是高温蒸煮处理。试验中的催化剂用量、水解温度和固液比与雷光鸿等[7]酸催化水解处理甘蔗叶提取木糖的研究不同,他们采用硫酸浓度2%,反应温度100℃,液料比是11∶1(v/w),同样,这可能与预处理方式不同有关;文献[7]选取的是蒸汽爆破处理后的甘蔗叶进行硫酸水解,本试验选取的是高温蒸煮处理后的甘蔗叶进行硫酸水解。

2.4 第一次脱色

目前主要有以下几种脱色方式:酸析脱色、活性炭脱色、离子交换树脂脱色、超滤等,工业上广泛选用的是活性炭脱色[22]。本试验结合实验室操作环境和工艺简单操作的原则选择活性炭脱色,选取最优化的脱色条件为:在活性炭添加量为水解混合液重量的2%,脱色温度80℃,搅拌转速150r/min,脱色时间30min,趁热抽滤,脱色率为88.42%,效果最佳。本试验与崔素芬[14]脱色优化条件的活性炭用量6%(w/v)、脱色温度80℃、脱色时间60min,脱色率85.67%相比,工艺参数具有明显的省料省时及高脱色率优点。

2.5 第一次蒸发浓缩

水解液经过活性炭脱色净化提纯后,浓度低。通过一次蒸发,糖液体积大为减少,降低了后序工序的精制负担,同时糖液中的一部分易挥发有机物(部分有机酸及醛类)也被蒸发除去,另外还可以除去水解液中的灰分,所以一次蒸发也不是单纯为了蒸浓水解液,还有净化半成品的功能[23]。

2.6 发酵

经检测,发现试验中的甘蔗叶水解液含10%~15%阿拉伯糖,65%~75%木糖,5%~15%的葡萄糖,通过去除葡萄糖,可提高木糖纯度,可有利于结晶过程木糖和阿拉伯糖的分离。国内外采用去除葡萄糖的方法主要有自然发酵法、酵母发酵法、葡萄糖氧化酶法、超滤法等几种[24]。

本试验采用活性干酵母粉,开放式发酵,料液无需经过灭菌,活性干酵母耐酸、耐高糖,可以去除第一次浓缩液中的葡萄糖,并不代谢木糖和L-阿拉伯糖,菌体可迅速而大量繁殖,而霉菌、细菌由于高糖下发生渗透作用难以生长。试验过程活性干酵母直接按比例投放到敞口发酵设备内(试验结果:以葡萄糖含量降至1%以下的时间为考核指标,活性干酵母扩培后再添加与粉剂直接添加效果相差不大)。发酵过程中,酵母的接种量、发酵温度、搅拌速度等条件都会对发酵过程产生极大的影响。以脱除葡萄糖效果为指标,经正交因素试验得出,活性干酵母粉添加比例为0.2%,pH自然,控制料液温度25℃,鼓风充氧,开放式发酵,设定搅拌器转速100r/min,发酵时间4.5~6h,效果最好。用生物传感仪或高效液相色谱仪检测葡萄糖含量,当葡萄糖含量<1%时,结束发酵,用布氏漏斗真空抽滤发酵液回收酵母,收集滤液备用。本试验采用活性干酵母开放式发酵法去除水解中的葡萄糖,与其他方法相比,试验方法易操作、设备简单、安全性高,价格低廉。

2.7 第一次离子交换

目前,已经工业化的木糖制备方法包括中和脱酸法和离子交换脱酸法。阴阳离子交换树脂不仅可以去除水解液中的硫酸,还可以除掉盐离子、带电色素等杂质,从而使电导率降低,在脱除硫酸、色素和盐过程中,木糖含量有一定降低,但是已经初步达到了净化木糖溶液的目的[25]。

本试验采用的脱酸工艺与雷光鸿[8]利用甘蔗叶水解液提取木糖纯化工艺的研究工艺不同,他们采用Ca(OH)2进行中和脱酸。中和脱酸必须严格控制水解液的pH,若pH高于4.0,溶液中乙酸、阿魏酸等一些有机酸就会被中和,生产可溶性钙盐而不容易去除,增加了后续离子交换树脂脱盐的负担;而且在蒸发工序中,由于中和脱酸生成的石膏在进入浓缩工序时,随着水解液变浓,石膏在水解液中浓度也变大,呈过饱和状态,此时就有一部分石膏又沉淀出来,沉积在蒸发器的管壁上,形成隔热层,降低蒸发效力,浪费蒸汽,降低设备利用率;由于这层结垢很难除去,特别是很难用化学方法除去,不得不用机械法清除结垢,不但麻烦,而且劳动强度很大,对设备也有不同程度的损伤,降低设备的使用寿命[10]。本试验采用离子交换树脂进行脱酸脱盐脱色,离子交换脱酸工艺比较复杂,树脂用量较多,设备较多,投资大,增加了酸碱消耗,加大了成本。但离子交换脱酸工艺还有其不可替代的优点,它解决了中和脱酸工艺品中设备结垢的缺点,提高了设备利用率和使用寿命,减少了水解液中的灰分和酸的含量,提高了水解液的质量,相应地提高了产品质量。

离子交换顺序为:料液依次通过第一强阳离子交换树脂柱、第一弱阴离子交换树脂柱、第二强阳离子交换树脂柱进行净化提纯。离交后电导率由97300μS/cm降低为606μS/cm,电导率降低率为99.37%,远远高于雷光鸿[8]利用甘蔗叶水解液提取木糖纯化工艺的电导降低率(66.32%)。

2.8 第二次离子交换、微滤

离子交换顺序:料液依次通过第二强阴离子交换树脂柱、第三强阳离子交换树脂柱、第三弱阴离子交换树脂柱进行进一步的净化提纯。微滤膜过滤可除去料液中的悬浮物、细菌、部分病毒及径粒较大的杂质[26]。

2.9 第三次浓缩

第二次离子交换后的木糖溶液浓度为10%~15%,需要浓缩到81%~83%,浓缩倍数为5~8。由于浓缩倍数较大且最终出料浓度较高,若采用一步到位浓缩,对蒸发器运行不利,而且髙浓度糖液的沸点升高很多,将造成木糖严重损失[23]。所以微滤后糖液的浓缩采用两段进行。第一段将料液浓缩到45%~60%,第二段等料液温度降至50℃时再开启旋转真空蒸发仪,将料液由40%~60%浓缩到81%~83%。

2.10 干燥

烘干后的木糖晶体称重为2.71kg,水分含量0.28%,木糖产品得率为9.68%,即10.33t干蔗叶生产1t木糖。烘干后的木糖产品外观洁白、晶体均匀一致、流动性好。

2.11 高效液相色谱检测木糖产品纯度

在选定的色谱条件下,用微量进样器分别取10 L标准溶液和产品溶液,进行检测,产品组成分别见表1和表2,木糖标准品和木糖产品分别为99.9336%和99.967%(图 1和图 2)。

3 结论

试验主要研究了以甘蔗叶为原料生产木糖的工艺,通过分析目前甘蔗叶生产木糖工艺中各自的优缺点,并以此为基础对甘蔗叶的预处理工艺和发酵法除杂糖、离交法脱酸脱盐工艺进行了深入的研究。

实验结果表明,将甘蔗叶粉碎至60目对甘蔗叶半纤维素的水解较为有利;最优化的热预处理条件为:预处理温度118℃;按绝干固液比1∶10添加纯水,保温保压1h,预处理后甘蔗叶中的灰分降低至0.32%;最佳水解工艺:硫酸浓度1.2%、固液比1∶8、水解时间120min、水解温度123℃;采用活性干酵母敞口发酵去除水解液中的葡萄糖,提高了水解液中木糖的纯度,大大有利于木糖和阿拉伯糖的分离;采用离子交换脱酸工艺,具有不可替代的优点,解决了中和脱酸工艺中设备结垢的缺点,提高了设备的利用率和使用寿命,减少了水解液中的灰分和酸的含量,提高了水解液的质量,相应地提高了木糖产品质量;通过蒸发浓缩、结晶分离等工序制备出外观洁白、晶体大小形状均匀一致、流动性好的木糖晶体,产品得率为9.68%,即10.33t绝干的蔗叶可生产1t木糖。经高效液相色谱面积归一法对制备的木糖晶体进行纯度初步鉴定,结果发现,试验制备的木糖产品和木糖标准品结构几乎完全相同,且纯度达到99.967%,符合GB/T 23532-2009的要求。

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