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一台蔗渣锅炉出力不足的原因分析及解决方案

2018-01-15黄其生

装备制造技术 2017年11期
关键词:炉排结焦出力

黄其生

广西农垦集团某糖厂一台SHS50-2.5/400-G型50 t/h蔗渣锅炉,在运行中蒸发量达不到额定出力,实际蒸发量为30~43 t/h,并且在运行中炉膛水冷壁、过热器结焦严重,影响了锅炉的安全高效运行。因此急需对锅炉进行技术改造,改造后锅炉蒸发量达到额定出力50 t/h,并要求锅炉配风合理、高效,燃烧稳定、完全,消除受热面结焦严重情况。本文分析了锅炉出力不足的原因以及给出了解决方案。

1 锅炉改造前的基本特性

1.1 锅炉改造前的锅炉规范

锅炉改造前的锅炉规范见表1.

表1 锅炉规范

1.2 燃料

设计燃料为甘蔗渣。其主要特性数据见表2.

表2 燃料的元素分析与发热值

2 原因的查找与分析

经过对现场的观察,查看锅炉运行记录表,以及通过与锅炉运行人员了解、沟通得知,原锅炉的燃料为蔗渣,锅炉运行正常,达到额定出力。这个榨季的蔗渣已经经过除髓,送到炉前喂料机的燃料是蔗髓。原来是锅炉的燃料改变,锅炉的运行方式、锅炉的配风没有根据燃料的改变而改变,造成锅炉受热面结焦,出力不达标的情况(见图1)。

图1 受热面结焦图片

蔗渣是甘蔗制糖时压榨后的渣滓,质地粗硬,约占甘蔗的24%~27%,蔗渣由蔗髓(粉)和长纤维等成分组成[1]。在现代工业体系中,蔗渣经过除髓机,把蔗髓和长纤维分离开来,长纤维作为造纸原料等具有更高经济附加值,蔗髓用来作为蒸汽锅炉燃料,提供蒸汽为制糖工艺以及汽轮发电机服务。

由于蔗渣是一种轻的高水分纤维质燃料,要保证蔗渣迅速良好地燃烧,必须尽快地驱散蔗渣中的水分及提供良好火源。但蔗渣的体积大,全部堆积在炉排上燃烧,会使燃烧不完全及易于结焦。

本炉采取气力喷播+固定炉排的燃烧方式,原锅炉设计燃料为蔗渣,蔗渣由炉前落渣管中落下,即被由喷渣风口中吹出的空气流送进燃烧室,这时一部分较大的蔗渣(长纤维)在炉内飞行一段路程被干燥后,落在炉排燃烧层上便很快地燃烧。蔗渣中的蔗髓被吹进炉膛后,在烟气的托浮下,在炉内悬浮燃烧,燃烧中的细粒越多,悬浮燃烧部分便越多,这样就大大减轻炉排上的负荷,而可以得到薄层燃烧,燃烧迅速而完全。炉排面上的灰垫在燃烧层下面被通入的空气所冷却,而保持疏松不致结焦。这种炉由于全部燃料都要穿过炉膛中炽热的烟气层,以及细燃料在炉内悬浮燃烧,从而提供了一个比较良好的加热场,足可保证蔗渣的燃烧。这燃烧方式使结构大为简化,炉内可以布置一定程度的水冷壁,可避免炉内结焦。凡此种种,使这种锅炉在操作维护上均为简易,加上这种炉升火快,负荷调节灵敏,很适用于糖厂生产需要。锅炉燃烧方式为层燃+室燃。

但锅炉实际运行时燃料为蔗髓,成粉状,被吹进炉膛后在炉内悬浮燃烧,锅炉燃烧方式实际全为室燃,燃烧中心上移,这样造成蔗髓燃烧时间不够,燃烧不完全,炉膛温度偏高。由于蔗髓灰分软化温度及熔点比较低,所以蔗髓灰分容易粘贴在炉膛及过热器受热面上,受热面吸热效率降低,锅炉出力达不到额定要求。如此恶性循环,随着锅炉运行时间增加,出力越低。

原锅炉配风分为炉排底一次风、喷渣口的喷播风以及炉排面二次风、炉膛后墙上二次风。炉排面二次风、炉膛后墙上二次风共用一台二次风机,风机风量为9 445 m3/h.经过对锅炉重新进行的热力计算,二次风占总风量比约为7.7%,二次风风速过低,无法达到穿透烟气补氧助燃的目的。

3 解决方案

调整配风,及时补氧助燃,做到精准配风,并延缓蔗髓飞出炉膛,增加蔗髓燃烧时间,使燃料燃尽,提高锅炉效率。

(1)喷渣风。二次风的控制是燃料完全燃烧的保证,提供锅炉出力的关键因素,故设计时按炉排底风占60%,喷渣风占10%,二次风占30%来设置,所以要增加二次风量,使二次风量达到31 000 m3/h,占总风量比达到30%,加大风速,达到及时补氧助燃,并利用后墙上二次风形成一个旋转气流,增加蔗渣搅动,压制蔗髓飞出燃烧室,延长燃烧时间[1-2],如图2所示。

图2 改造后的锅炉简图

(2)二次风率增加,炉排底风风量自然降低,减少炉排面小孔风速,减少燃烧室截面风速,延迟蔗髓飞出燃烧室。

(3)尾部受热面积不变,调整省煤器与空气预热器布置方式,使它们交叉布置,即下级省煤器与上级空气预热器位置对调,把空气预热器提到更高烟气温度区来,提高热风温度,使热风温度达到230℃,降低炉膛燃烧中心,燃烧更加完全,降低炉膛出口温度,防止受热面结,如图2所示。

(4)运行过程中调整鼓、引风机风压,使炉膛出口负压为-20 Pa左右[2],减少过量空气系数,减少炉膛截面烟速,增加燃烧时间,提高锅炉效率。

(5)由于现在烧的燃料是蔗髓,降低喷渣口的标高,使燃烧室充满度更好,也可以增加燃料燃烧时间。

(6)加强对对流受热面吹灰,提高受热面吸热效率,提高锅炉效率。

4 结束语

锅炉经过改造,通过一个榨季的运行情况来看,改造完全达到预期目标,锅炉达到了额定出力,消除了受热面结焦严重的情况(见图3),满足了用户生产用汽的要求,保证了锅炉连续安全运行。锅炉的燃料作为一个重要的因素,锅炉设计方案以及运行方案都必须根据它来改变,根据燃料的特性,通过精准的配风,选择最合适的燃烧方案。

图3 改造后受热面图片

[1]冯俊凯,沈幼庭.锅炉原理及计算[M].北京:科学出版社,1995:3001-6018.

[2]林宗虎,徐通模.实用锅炉手册[M].北京:化学工业出版社1999:4001-6000.

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